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SA210C钢水冷壁爆管原因分析
广西电力 2009年第2期
SA210C钢水冷壁爆管原因分析
ReasonAnalysisofSA210C SteelW aterCooledW allTubeBurst
石顺梅
SHIShun—mei
(广西桂能科技发展有限公司,广西 南宁 530023)
摘要:为了查出广西某电厂4号锅炉SA210C钢水冷壁爆管停炉事故原因,通过对爆管的宏观形貌、金相组织、元素成分、
力学性能的试验 ,结合运行记录综合分析,确定该次事故原因为锅炉缺水造成短时超温导致水冷壁爆管,建议电厂加强运行
监控,保证良好的汽水循环。
关键词:锅炉;水冷壁;短时超温;爆管
中图分类号:TK223.3 1 文献标识码 :B 文章编号:1671—8380(20o9)02—0090—03
0 概述 或结垢。爆 口均位于向火面,张口较大,边缘明显减
薄呈韧性断裂,从宏观形貌看该爆 口具有短时过热
广西某 电厂 4号锅炉为东方锅炉厂生产的
特征,见图1和图2。
DG1023/17.4一Ⅱ14型 自然循环锅炉。过热蒸汽
出口压力l7.5MPa,出口温度540℃,再热蒸汽进 /
出口压力4.03/3.83 a,进 /出口温度 324.8/540
℃,锅炉给水温度280.9℃,水冷壁管规格为 76×
9,材质为SA210C钢。SA210C钢是80年代随300
MW 和600MW 亚临界机组制造技术的引进,引入
的经多年使用考核证明各种性能良好的成熟钢种之 图1 A5爆 口
一 [¨, 主要用于工作温度 £≤540℃的锅炉受热面
管。
该机组于2007年 7月 19日建成投入运行,10
月25日20:49发生水冷壁爆管停炉事故,至本次爆
管累计运行915h。检查发现爆管位于水冷壁三次
图2 132爆 口
风标高A侧后起第5根(编号A5)和B侧后起第2
根(编号B2)两处,附近有多根管子发生变形和胀
1.2 金属元素分析
粗。经核查,机组没有超负荷运行记录,但是在爆管
前锅炉给水泵曾突然意外跳闸停运 ,约6min后重 为了与爆破管段进行比对,另取A侧后起第 l1
根无破损水冷壁管(编号A11)与A5,B2一起进行
新投人恢复运转。为了查出爆管原因,对事故管段
试验分析。元素分析试验结果见表 l。
取样进行宏观形貌、金相组织、元素成分、力学性能
从试验结果看,3根管段的化学成分均符合标
等进行分析。
准要求,不存在错用钢材现象。
1 爆管分析
1.3 金相组织检验及硬度检测分析
1.1 宏观形貌分析
分别在爆管A5,B2的爆 口边缘、爆 口背侧、远
爆破管段明显胀粗,最大胀粗率分别为A5管
离爆 口的向火面和背火面、无破损管All的向火侧
4%和B2管2.6%。管内外壁较光滑,无明显氧化
和背火侧进行取样试验,金相检验及硬度检测的结
收稿 日期:2008—12—30;修 回日期:2009—02—25
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