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TC2F-40汽轮机停机前后快速冷却方法探讨.pdf

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TC2F-40汽轮机停机前后快速冷却方法探讨

32 东北电力技术 2008年第l0期 TC2F-40汽轮机停机前后快速冷却方法探讨 DiscussiononQuick—coolingbeforeandafterthe Shutting—downofTC2F-40Steam Turbine 耿晓波 (华能大连电厂,辽宁 大连 116100) 摘要:TC2F-40汽轮机停机前后,为缩短转子盘车运行时间,采用快速降低调节级金属温度 (中压缸叶环温度)的快速 冷却方法,缩短了汽轮机事故抢修和需要揭缸的检修工期 ,提高了机组的投运率。 关键词:TC2F一40;调节级金属温度;中压缸叶环温度;盘车;快速冷却 [中图分类号]TK267 [文献标识码]B [文章编号] 1004—7913(2008)10—0032—04 华能大连电厂 I期 1号、2号单元机组为全套 1 30%ECR时蒸汽顺流快速冷却 引进 日本三菱公司生产的350MW 汽轮发电机组。 型号为TC2F一40 (亚临界单轴、双缸、双排汽 口、 30%ECR (额定负荷)时蒸汽顺流快速冷却 中间再热反动凝汽式)。机组额定主汽压力 16.67 的特点是在机组减负荷同时滑降主汽参数,最终在 MPa,主汽温度 538oC,再热汽压力 3.589MPa, 较低主汽参数与30%ECR下继续运行2~3h,以 再热汽温度538℃,排汽压力4.9kPa。 冷却汽缸和转子,在保证机组安全前提下,使调节 TC2F一40高中压缸为合缸结构,是由内缸和 级金属温度快速下降至规定值。30%ECR时蒸汽 外缸构成的双层汽缸,结构紧凑,缩短了机组长 顺流快速冷却汽机的流程如图1所示。其操作过程 度,减小了每层汽缸的内外压差和温差,有利于机 要求参照三菱公司原设计 图 “25%ECR时蒸汽顺 组冷态和热态起动,避免汽缸裂纹和变形。低压缸 流快速冷却停机曲线”进行 (见图2)。 为3层缸结构,由双层内缸和单层外缸构成,以减 小层间压差与温差,提高低压缸的刚度。 汽缸的结构与滑销系统设计合理,能保持汽缸 沿一定方向自由、对称胀缩。转子为整锻式,高中 压转子 由高强度铬钼钢 (CrmoV)材料制成,低压 转子由强铬钼钢 (NiCrMoV)材料制成,并用对轮 连接。 TC2F一40由于采用了优质保温材料,保温性 1号电动门一高缸排汽疏水 2号电动门一高压调节门后疏水 能得到了极大改善,提高了机组运行效率和安全 3号电动门一}Ⅱ)缸外壳疏水 4号电动门一肝缸调节级后疏水 性,但是正常复合变压减负荷停机 (解列时主汽 5号电动f-J--IP调节门后疏水 压力为130×100kPa,主汽温度为500oC)后,从 图1 30%ECR时蒸汽顺流快速冷却汽机流程 转子惰走到停盘车的自然冷却需要长达 11d,直接 1.1 3o%ECR时蒸汽顺流快速冷却操作步骤 影响汽轮机事故抢修或揭缸检修工期,降低了机组 a. 停机前准备与试验工作与正常复合变压减 的投运率。 负荷停机相同。 制造工艺要求汽缸的缸壁适当加厚,法兰的尺 b. 机组在 “协调控制”或 “锅炉跟踪”及 寸和螺栓的直径也要相应加大,金属质面比远大于

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