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两缸两排汽100 MW汽轮机现代化改造.pdf

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两缸两排汽100 MW汽轮机现代化改造

技 术 交 流 与 应 用 JISHUJIAOLIUYUYINGYONG 两缸两排汽100MW汽轮机现代化改造 张 平 ,史严馥 ,赵 吕顺 (1.中电国华神木发电有限公司,陕西神木 719316;2.北京全四维动力科技有限公司,北京 100085) 生脱流,加大了通流损失;动 、静叶匹配不佳 ,叶片 0 引言 来流攻角偏大,增加 了攻角损失;部分级动叶顶部 无同带或有拉筋,增加了泄漏损失和绕流损失;采 中电国华神木发电有限公司2000年相继投产 用双列调节级效率偏低,影响机组热力性能。 了2台100MW N100—8.83/535型 (N07—55)高温高 上述问题导致1号机组供电煤耗比平均供电煤 压、两缸两排汽、冲动凝汽式汽轮机。受限于当时设 耗约高20g/(kW ·h),大大增加了发电成本,并增加 计水平和制造工艺,该型机组热耗高、煤耗大, 以 了污染物排放。因此有必要对1号汽轮机通流部分 适应市场竞争的要求。为了提高机组的经济性和可 进行现代化技术改造。 靠性,降低发电煤耗,确保企业效益,2008年4月对1 号汽轮机通流部分进行了全面改造。改造后的性能 2 改造原则 试验表明.1号机各项指标均达到或超过了设计值, 机组的经济性得到大幅度提高。 2007年4月,通过调研和招标,确定 由北京全 四 维动力科技有限公司承担该机组的通流改造任务。 1 原机组存在的主要问题 在改造中主要遵循以下原则: (1)安全叮靠性第一,采用的改造技术成熟,结 巾电国华神木发电有限公司1号机组于2000年1 构部件安全可靠,消除原机组存在 的缺陷及薄弱环 月17日投入运行。其设计热耗为9241.1kJ/(kW h·), 节,提高可靠性。 2000年6月实测热耗为9425.1kJ/(kW ·h),供电煤耗 (2)采用当前国内最先进的技术,达到节能降 高达396g/(kW h·)。机组经济性不但远低于国内同 耗、提高经济性和增大 力的目标。 类机组的先进水平 ,而且远低于设计值。 (3)高、rf1、低压缸安装尺寸及对外接 口尺寸不 由于该型机组设计年代早 ,受限于设计水平和 变。 制造工艺.其热力性能较差,在结构设计上也存在 (4)各轴承座不变,汽轮机转子与发电机转子 一 些问题。影响通流部分效率的主要因素是:叶片 及主油泵连接方式不变。 型线采用20世纪40~50年代前苏联老型线,气动热 (5)设计、制造、检验符合国家、电力行业标准。 力性能差,叶型损失大、效率低、变丁况性能差;某 (6)改造后设备运行应力控制值能适应机组运 些级的速比和焓降分配不合理,热力特性参数偏离 行参数变化的要求。 最佳值,级效率低;通流子午面不光顺,特别是高压 (7)改造后,机组两缸负荷分配合理,满足机组 缸后段和整个低压缸呈明显的阶梯形通道,容易产 运行需要 收稿 日期:2009—10-29 作者简介 :张 平 (1973一 ),男,陕 神小人,本科, 师,从市发电厂汽轮机技术管理方面的 I:作 。 JlSHUJIAOLIUYLJYINGYONG 技 术 交 流 鼍 应 用 造后的综合收益为

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