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京南电站2号机组轴承油混水原因分析与处理
2008年第6期 西电力 49
京南电站 2号机组轴承油混水原因分析与处理
Analysisandli-eatmentofWaterinBearingOilofNo.2UnitinJingnanStation
郭永健
GUOYong~ian
(广西梧州桂江电力有限公司,广西 梧州 543002)
摘要:轴承油混进水会引起油乳化,降低油的性能,妨害油的循环,影响油的润滑效果,危及轴承系统和机组运行。文章
对梧州桂江电力有限公司京南电站2号机轴承油混水的原因作了详细的分析,并介绍了具体的处理过程 ,结合现场实际,提出
了相应的防范措施 ,对同类机组运维有一定参考。
关键词:水轮发电机;轴承油混水 ;主轴密封
中图分类号:TK730.325 文献标识码 :B 文章编号:1671—8380(2o08)06—0049—02
京南电站位于桂江下游的苍梧县京南镇,属桂 箱的轴承油冷却器损坏漏水,冷却水从板式冷却器
江综合利用规划中倒数第二个梯级电站,装机2台, 渗到轴承油系统,经循环后汇集在轴承油箱底部;二
机组为引进奥地利ELIN公司生产的灯泡贯流式水 是近期主轴密封的漏水加大,溅到大轴表面并顺着
轮发电机组,单机容量 3.45×10kW,总装机容量 转动的大轴旋转进入到水导轴承的集油罩 内,从漏
6.9×10kW,水轮机为卧轴卡普兰 (轴流转浆)贯 油管流到轴承油箱。
流式,型号为 K137—4—63,2台机组均在 1997年 对于第一个原因,通过加压检查,发现轴承油冷
投入运行。 却器没有损坏,不存在渗漏现象。由此判断应该是
1 故障的发现 主轴密封的漏水加大导致轴承油混水。
2008年8月7日15:10,运行总值长与维修人 京南电站机组主轴密封包括工作密封和检修密
员在巡视检查时发现运行中的2号机低位轴承油箱 封(见图1)。工作密封为迷宫环凸缘密封,密宫环
(无报警信号)、高位轴承油箱内有混水现象 ,便立刻 与主轴法兰之间的间隙是 0.6rnnl,安装时凸缘密
向厂部汇报。发电厂立即组织技术人员对轴承油混 封橡胶板与钢制密封环之间的间隙值调整为 1
水情况及原因进行排查,在对 2个油箱进行排水时, ITIITI。运行中,大约有0.12MPa压力作用在凸缘橡
发现混水较多,决定边排水边查找混水的原因。16: 胶板上,这时橡胶与钢板的间隙减少,同时,在它们
o0,刚好2号机 由于励磁风机故障跳闸停机,在处理 之间形成一层水膜润滑,这一过程中,从转轮侧漏进
完故障开机时,由于发导轴承建不起油压,无法开 来的水起到润滑和冷却的作用,漏水量约 2~3
机,于是立即停机对轴承高压顶轴油泵进行检查处 L/min,通过排水管排进集水井。
理。在检查高压顶轴油泵时,发现低位轴承油箱顶
盖底面布满水珠,估计是油箱内混进水,高温蒸发,
在顶盖底面凝结成水珠。同时维修人员从轴承油箱
又排出了少量的水,因此判断轴承油已严重混水,考
虑轴承油严重混水对组合轴承、水导、发导轴承的轴
瓦会造成严重后果,经讨论决定,对2号机组轴承油
系统进行全面检查并进行换油处理。
2 原因分析
对照图纸,经过对整个轴承油系统的分析,有 2 注:1一迷宫环密封 2一检修密封 3一抗磨环 4一单层平板橡胶
个地方可能导致轴承油系统进水,一是低位轴承油 图1 主轴密封图
收稿 日期:2008—1O一12
广西电力 2008年第6期
检修密封为空气围带冲气密封,
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