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南一胶带机石门揭4煤安全技术措施
南一胶带机石门揭B4煤安全技术措施
工程概况
按《潘二矿南一采区胶带机石门揭B4设计》、《南一胶带机石门揭B4煤变更设计》及集团公司对上述两个设计会审意见要求,拟从南一-520~-560m胶带机转载巷揭B4煤层,由于该揭煤巷道回风流切断S1B运输石门修护的安全出口,矿调整了揭煤方案,决定从南一胶带机石门揭B4煤层。
南一-520m--560 m胶带机转载巷为南一胶带机出煤转载用,巷道施工方向为N520E,上口标高-520m,下口标高-551 m,设计工程量151.7m,目前已施工97.5m,剩余工程量54.2m。现迎头巷道顶板距4-1煤层顶板法距为5m(A4+23.6m)位置,停头。支护形式为架特5﹟29U棚,净宽×净高=5000×3900㎜。掘进断面20.5㎡,净断面 18.8㎡。采用∮6.5×∮10㎜金属网腰背,棚与棚之间分别用五道金属拉条固定连接。架棚后喷浆封闭。
南一胶带机石门为南一A组煤采区和南一B组采区出煤服务,巷道方位N255°,设计标高-510.5~-580m,长度1469.7m,已施工1299.7m,剩余工程量170m。现迎头位置为NP14+24.5m,距4-2煤层法距5m。支护形式为架棚或锚网喷,架棚巷道净宽5200mm,净高4000mm,掘进断面19.2m2,锚网喷巷道净宽5100mm,净高3950mm,掘进断面18.38m2。
巷道按-8°腰线由顶至底揭穿B4煤层,揭煤范围:自巷道底板距4-2煤顶板法距3m始,至巷道顶板距4-1底板煤法距2m后结束,预计揭煤长度45m。揭穿煤层后,沿4煤按232°方位施工52m,巷道顶板距4-1煤层底板法距2m,再向前施工8m与南一胶带机转载巷贯通。
防突设计执行情况
(一)、层位控制、瓦斯压力测定及突出危险性预测
1、在胶带机转载巷巷道顶板距4-1煤层顶板法距为20m时(拨门点向前67m位置),施工了两个穿透B4煤层全厚、且进入B4-2煤顶板不小于0.5m的控层钻孔,实探参数如下表:
2、在胶带机转载巷巷道顶板距4-1煤层顶板法距为10m时(A4+3.2m),施工了四个穿透B4煤层全厚、且进入B4-2煤顶板不小于0.5m的控层钻孔、测压钻孔,结果如下表:
2号孔为测压孔,未测出压力。
3、在胶带机转载巷巷道顶板距4-1煤层顶板法距为5m时(A4+23.6m),施工了两个穿透B4煤层全厚、且进入B4-2煤顶板不小于0.5m的控层钻孔、测压钻孔,结果如下表:
1、2号孔为测压孔,由于迎头岩层破碎,仍未测出压力。
4、在南一胶带机石门巷道底板距4-2煤顶板法距5m处(NP14+24.5m)施工了两个控层、测压兼预测钻孔,结果如下表:
孔号 方位 倾角 见煤(m) 煤止(m) 孔深(m) 压力 1 268 -27 13.1 16.2 17.1 P=2.60MPa 2 268 -13 9.2 10.7 11.6 P=1.05MPa 取样送集团公司通风实验室化验结果为f=0.31、△P=12.5,计算K=40.32、D=20.97。测算结果表明,该石门前方预揭4煤具有突出危险性。
(二)防突技术措施的实施
在胶带机转载巷巷道顶板距4-1煤层顶板法距为5m (A4+23.6m)位置,施工了145个抽采钻孔,并对87、88、89三个钻孔进行了水力冲孔,冲出煤量9.58吨。在法距6m(A4+17.7m)的位置施工了18个抽采钻孔,在法距6.4m(A4+15.7m)的位置施工了18个抽采钻孔,在法距20m(A3+37m)的位置施工了88个抽采钻孔。
在南一胶带机石门底板距4-2煤层法距5m(NP14+24.5m)的位置施工了108个抽采钻孔,在法距9.4m(NP14+14m)的位置施工了61个抽采钻孔。
综上所述,该处揭煤,在胶带机转载巷施工了269个抽采钻孔,在南一胶带机石门施工了169个抽采钻孔,合计438个抽采钻孔,钻孔孔底间距3m。经钻孔反演,抽采钻孔终孔点范围控制到胶带机石门巷道轮廓线两帮各15m,上方15m以上、下方5m以上,符合集团公司对 《潘二矿南一采区胶带机石门揭B4煤设计》会审意见的要求。
根据集团公司2008年4月11号会议要求,所有石门揭煤地点要求进行水力冲孔,我矿从2008年4月21日开始,在南一胶带机石门原抽采孔之间又增补了10个钻孔进行了水力冲孔,钻孔间距10m,合计冲出煤量 吨。
上述470个钻孔均采用井下移动泵进行了抽采,泵站设在南一采区-530m充电房联络巷内,移动泵型号为2BE1-303,抽采干管管径为10寸。从2007年7月份至2008年4月份,对巷道前方预揭4煤合计抽采瓦斯 万m3,预抽煤体瓦斯含量为35×35×4×1.42×12= 万m3,预抽率为 %,符合集政[2007]435号文的要求。
冲孔结束后施
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