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炼油装置常压塔和芳烃联合装置抽余液塔运行分析和技术对策
* 炼油装置常压塔 和芳烃联合装置抽余液塔 运行分析和技术对策 浙江宁波 镇海炼化分公司乙烯生产准备部 李友松 【摘要1】镇海炼化炼油一部第三套常减压装置从2004年5月开始在实际运行中出现分离效率下降及局部超负荷的问题。针对此问题,收集常压塔操作的各项相关参数,尤其是压降的变化,利用数理模拟分析,结合现场检查验证,指出造成上述问题的原因是常压塔顶部低温H2S-HCl-H2O腐蚀严重,并提出相应的操作调整对策。 【摘要2】镇海炼化炼油五部芳烃联合装置抽余液塔(T204)试生产期间分离效果差曾经是装置生产瓶颈,为了彻底解决T204存在问题,经过运行分析和技术改造,采用了南京凯宁精馏技术公司的专利技术——复合孔微型浮阀塔盘。改造后,抽余液塔分离效果达到了设计要求,同时提高了装置的运行负荷,保证了产品的质量指标,减少了解吸剂的跑损。 ? ??? 一、炼油常压塔顶塔盘 镇海炼化炼油一部第三套常减压装置设计加工负荷为10 000 kt/a。装置设计加工油种为中东轻质原油,是目前国内单套加工能力最大的常减压装置之一。常压塔塔内件采用华东理工大学的专利技术“导向浮阀塔板”。 该塔自1999年11月投用以来,运行效果良好。但是从2004年5月开始,常压塔在较大处理量加工轻质油种时,出现了一系列不正常的现象,主要有:在中段回流量已提到极限时,顶回流量仍居高不下,顶回流量对塔顶温度调节不灵敏,常顶干点多次出现大的偏离;常一线与常顶一级的重叠度变大,闪点低跑频率上升。 可能的原因: 原油中所含的盐类经电脱盐系统预处理后,仍残存部分盐类进入常顶系统,造成了低温的HCl-H2S-H2O腐蚀。为减缓腐蚀,确保装置的长周期运行,装置采用了“三注”措施,具体为注缓蚀剂、注氨水-中和剂、注水。其中,塔顶注氨以后会生成铵盐,随塔顶回流返回塔内,可沉积在顶部塔盘、降液管及受液盘上。且该装置的注水具有自己的特点,为初常顶污水回用,其中带有大量垢物,回注到常顶系统中更容易造成常压塔顶部塔盘的沉积结垢。通过对常压塔系统各操作参数的调整、分析,判断常压塔上部塔盘本身出现问题的可能性较大。塔内件为导向浮阀塔板,不易磨损,不易脱落,可以排除浮阀大量脱落而造成操作不正常的可能性,认为较大的可能性是常压塔顶部塔盘因常压塔顶部系统低温H2S-HCl-H2O腐蚀而造成严重结垢,继而影响常压塔的稳定操作和分离效果。 模拟分析: 我们请华东理工大学的研究人员利用空气-水系统,测定了开孔率为12.3%,板间距600mm,出口堰高30mm的导向浮阀塔板液流强度和阀孔动能因子对塔板压降的影响。试验结果绘于下图,由图可以看出,在液流强度一定和塔板结构已定的前提下,在浮阀全开以前,塔板压降几乎不随阀孔动能因子变化而变化;在浮阀全开后,塔板压降随阀孔动能因子增大而增大。 阀孔动能因子计算公式如下:Fo=[VS/(0.25πD2N)]ρ0.5 式中:Fo,气体通过阀孔时的动能因子;VS,上升气体量,m3/s;D,阀孔直径,m;N,阀孔数;ρ:气体密度,kg/m3; 如果常压塔顶部塔板结垢堵塞的假设成立,就相当于塔板的开孔率下降,塔板上的阀孔数N下降。根据上述公式,并结合图形,可推出在气液相负荷不变和塔板结构已定情况下,塔板的动能因子Fo增大,塔板的压降将相应增大。 现场检查确认: 2006年3月,Ⅲ套常减压装置进行停工检修,利用此次机会,对塔内部情况进行了实地的勘察,发现上部第1层塔盘全部冲翻,2、3层分别冲翻了50%和30%,且冲翻塔盘浮阀基本脱落。常一线上4~11层塔盘及受液盘上脏物堆积严重,大部分浮阀处于卡死或全开状态,少部分脱落。11层以下塔盘相对较干净。常压塔内顶回流管塌陷,有4只法兰处于半脱开状态。 运行分析: 1、常压塔4~11层塔盘及受液盘上脏物堆积严重,主要原因是:①塔内脏物主要为常顶换热器E102腐蚀产物,因常顶回流罐容量小,加之脏物颗粒细小,致使回流液中携带的腐蚀产物因回流罐停留时间不够而分离不干净,部分腐蚀产物经回流带入塔内。②顶部塔盘冲翻、顶回流管塌陷后造成内回流不正常,4~11层间气、液分布严重不均,且存在较多死角,致使脏物汇集成堆。 2、常压塔1~3层塔盘浮阀脱落、塔板冲翻原因:①常压塔顶部油气H2S、Cl-浓度高,腐蚀性强,浮阀因腐蚀减薄,在高气流冲刷下脱落。②塔盘压板和固定螺栓因腐蚀及塔盘振动磨损减薄,造成塔盘固定松散。在下列2种情况下可能造成塔盘侧翻:一是在塔盘上积垢严重,阻力大,遇常压塔操作波动(如停电时常顶回流及中段回流突然中断)时,造成塔盘瞬间受到巨大冲力;二是顶回流管塌陷后,塔顶内回流不正常,塔盘出现漏液,塔盘上无正常液流层,遇常压塔顶负荷突然大幅度波动时冲翻。 操作对策: 华东理工大学的专利技术
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