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WK—4电铲中心轴滑动轴承烧伤分析与对策
摘【 要】通过对 WK-4 电铲中心轴滑动轴承失效的分析,说明膳润滑滑动轴 的可靠性有待提高,
轴承装配间隙必须考虑到工作温度和装配方式的影响,H有台理选择公差与配台,才能有效保证设备运行
的可靠性。
关【键词】滑动轴承;装配间隙:公差与配台
冲 围分类号】TD422.2 文【献标识码】B 文【章编号】1003-8884(200114101D-02
我车间主要承担全矿矿用设备大中修任务, A= 330H8/f7
在近几年的设备修理中发现,WK-4电铲多次出现 B= 370H8/t7
中心轴套被烧死的故障,严重时由于拆卸过程中 1999年 11月.我车间在检修 18号电铲时,
抽不出中心轴 ,只有用气焊割断中心轴,给设备 发现滑动轴承被严重烧协,最后只有割断中心轴
修理带来了相当大的难度 。 F亟以 WK-4 电铲 才拆 r电铲中盘。经检查滑动轴承,除靠近调节
(W~-4B相同)为例分析滑动轴承烧伤原因及采取 螺母一端有一圈宽约 18cm的环带还是铜合金材料
的对策。 本色 以外,整个 内壁呈深浅不一的黑褐色条纹,
l滑动轴承 “烧伤” 表亟粗糙,并且有磨粒划伤的痕迹,中心轴也有
一 圈宽窄不一的黑褐色条纹,从外表看,结论为
WK-4 电铲中央枢轴(K17.12.05)用来保证同转
滑动轴承烧伤。
平台对底架中心的位置,它随同转平台一起同转,
我们对被烧伤的轴承的各部分尺寸进行了仔
并起着阻止平台倾翻的作用;同时,中央枢轴内
细检查测量。由图 1可知安装完后,中心轴和轴
孔是电气管线、气路、油路的必经之道。
套之间应存在 0.09ram 到 0.325mm 的间隙。检查
中央枢轴安装在平台和底架的中心孔内,其
中却发现轴套内径较原设计缩小约 0.23mm,而中
上端用压板和螺栓固定在平台上,r端用枢轴螺
心轴尺寸无显著变化。这两者之问反而出现了部
母调整问隙,底架和螺母问装有可 自动调整的球
分过盈。
亟垫,螺母用护板和螺钉阎定在枢轴上。
电铲中心轴结构尺寸 1所示: 2滑动轴承失效分析
润滑脂润滑的铜基合金滑动轴承,过热常常
是轴承失效的主要原因。电铲中轴滑动轴承采用
集中注油方式.由干油泵间歇供给润滑脂,润滑
脂选用极压锂基脂,允许的工作温度最高可达 140
℃,在正常工况 r,应当能够满足要求 。而滑动
轴承表亟呈带状的黑色条纹,说明出现了严重的
氧化磨损,这就是说,摩擦表亟的温度达到或超
过 140C,从而导致极压锂基脂迅速氧化.覆盖在
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