反松懈、防麻痹课件.pptVIP

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“反麻痹、防松懈”专题活动; 上半年,公司安全态势比较平稳,但从6月20日到7月15日,25天时间内连续发生6起事故,是公司生产安全史上少见的。 到目前为止,公司共发生伤害事故10起,其中内部员工5起、协力员工5起。;认真组织好“反麻痹、反松懈”专题活动,各层级开展以下工作: 厂级层面:一是,每个厂领导、单位领导班子,要从自身开始,进行深刻反思,同时,组织、实施好本单位“反麻痹、反松懈”反思会,研究解决的方法和措施,并作为当前推进无事故管理的有力手段;二是,厂领导要亲自授课,组织一次无事故管理专题知识培训,把无事故管理的理念讲透,方法要求讲清,工作任务讲明,实现零事故的信心讲足,要通过培训,把全体员工的注意力,凝聚到推进“无事故管理”的实践中;三是,厂领导要到挂钩联系的车间、班组,指导基层开展反思; 车间直到全体员工:一是,每一个车间在组织反思、排查时,必须有厂级领导参加;二是,围绕“反麻痹、反松懈”,全体员工要以班组为单位,认真开展反思活动,并接受一次车间(作业区)以上层级以反思为主要内容的的安全大课。;(1)坚定“一切事故皆可预防”的必胜信念,已经发生事故的单位,要从现在开始、从每位管理者自身开始,在你的管辖区域内实现零事故。目前相对平稳的单位,要认认真真抓好“反麻痹、反松懈”反思活动,把别人的事故当作自己的问题来吸取教训; (2)持续保持“发现问题、解决问题”的激情,要正确面对“三有”(岗位有隐患、员工有违章、管理有疏漏)的现状,分析“三有”的新情况,按照“查不出问题就是最大问题”的要求自律和律他,严格苛求。要坚持上半年行之有效的查处问题的方法,特别要加强中夜班时段的检查。“反麻痹、反松懈”是当前公司无事故管理推进进程中的重要工作。 ; 梅利达“7.8” 事故通报 7月8日上午9:40分左右,废钢加工厂协力员工(南京力多服务有限公司)易大园、周国喜、袁有才、余坤华等4人进行轻废打包作业过程中,易大园、袁有才等二人,把液压打包机作为起重设备,利用钢丝绳,一头固定在打包???盖板上,另一头固定在废旧堆中的铁丝等杂物上,进行取料作业。当进行第二次重复操作时,打包机操作工周国喜未打铃警示的情况下,就启动设备,致使打包机压盖下压,造成易大园右脚大拇趾、食趾、中趾伤害事故。事故发生后,立即将伤者送往医院进行救治。目前右脚大拇趾再植成活,其它脚趾远端受伤。 ; 事故现场; 事故现场; 1、现场人员擅自改变作业方式,将液压打包机作为起重设备使用,是这起事故的主要原因; 2、操作工操作设备前,未打铃警示;机旁人员站位不当是造成该起事故的重要原因; 3、现场堆料过高、过近也是事故的原因之一; 4、总厂安全管理、教育培训不到位,是事故发生的管理原因。 ;整改措施; 新事业“7.9”事故通报 2010年7月9日早上6点左右,新事业分公司原料中心维护作业区职工李宝根在处理焦3转运站2#仓除尘积灰时,由于灰放不下来,就停机打开2#仓卸灰阀小门进行捅料,后又开机放灰。后又发现有小部分灰从小门口漏出,李宝根就急忙去关掉2#卸灰阀开关,且误按3#除尘卸灰阀关停开关,打开门一看发现有大块料卡在卸灰阀的上方,就用手想把料取出,在取料时手被卸灰阀带到。 经诊断为左手中、环指远节指骨部分缺损。 ;2#仓卸灰阀观察口小门;J2J3除尘放灰 作业标准;事故原因分析; 二、次要原因 1、基层管理者自身的安全技能缺乏、对作业危险源的认识不足、对安全风险的防范能力不到位,作业中员工之间“互保”意识不强; 2、各级管理者对员工的安全意识教育不到位,对员工违章作业行为的监督、检查、处理的力度不够; 3、除尘放灰作业中,由于设备上存在的缺陷,灰料受潮后经常发生堵料现象,需开观察口捅料,加之三个料仓卸灰阀开关集中在一个操作箱内,易造成误操作。;;2010年7月13日中班,采准车间出矿二班王国彬(班长、当班安全负责人)、窦秋华(副班长)、严亚东三人接受车间工作任务安排,负责-303水平6联北20#西、7联北18#西、北19#东、西的出矿任务。参加车间班前会后,三人于17:15分到达作业点,经过现场确认后,由窦秋华在7联北18#西出矿。 18:40分左右,王国彬替换窦秋华在7联北19#出矿作业,窦秋华、严亚东在7联北16号东巷道口监护点负责监护。19:00时左右,王国彬操作铲运机在7联北19#西通道口出矿收斗时,埋在矿堆中一根台车钎杆(约3.6米长)在铲运机铲斗推力的作用下,碰撞到铲运机驾驶室顶棚上方,滑落后碰擦到正在驾驶的王国彬身体左侧,导致其左肋骨折。;;;;;1;;市政公司“7.15” 事故通报 2

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