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初冷器阻塞原因分析及解决办法
初冷器阻塞原因分析及解决办法
(河北承钢焦化公司) 刘作玲李兆华姜振峰
摘要:针对初冷堵塞的现象,分析问题所出的原因在于循环水温度过低。导致初冷 器各段温度分布与设计不符,从而找出合理的解决办法,并提出循环水系统整改方 案,以求对初冷器堵塞的彻底治理。
关键词:初冷器循环水水温冷凝液组成
一、存在的问题 初冷是煤气净化的基础,只有保证初冷单元正常、稳定的运行,才能实现对煤气的优质净
化和化学产品的高回收率。然而,我厂初冷系统自99年lo月份起相继出现了一些问题,具体 表现在:初冷器下液管和冷凝液喷洒管堵塞;三台3000m2横管初冷器阻力增长较快,初冷器倒 用频繁,大大增加了工人的劳动强度,影响焦化系统正常生产。
二、原因分析
煤气在初冷器中冷却分为三段:热水段、循环水段和低温水段,由于上段热水且前尚无用 户,因此现只开循环水段和低温水段。为了确定初冷器阻力增加主要在哪个部位,我们在初冷 器循环水段后侧壁板备用口处接装测温、测压装置,以分段测初冷器阻力。测量结果如下
表1初冷器各段温压测定衰
1 1
初冷器 初冷器 初冷器 初冷器 初冷器 初冷器 初冷器
人口压力 中段压力 出口压力 上段阻力 下段阻力 中段温度 下段温度
Kpa Kpa Kpa Kpa KDa ℃ ac
—1.60 —3.34 —3 50 I 74 0 16 23 20.5
—1.49 —3.20 —3.35 1 71 O.15 24 20.5
—1.71 —4 10 —4.32 2.39 0 22 24 20.5
—1.65 —4.50 —4.78 2 85 0 28 24 20.5
以上数据表明:初冷器阻力增长主要位于中段,即循环水段,根据其它兄弟厂家经验,初冷 器阻力增长主要集中于下段,为什么我厂中段阻力增长如此快呢?这首先在看初冷器各段的 温度分配,情况如下:
表2初冷器各段温度控制与设计对照表
热水段后 循环水段后 低温水段后
I 煤气温度 煤气温度 煤气温度
l 设计值 1 78.130c 1 40屯 19—21屯
I 实际值 82.0℃ 24℃ 20.5℃
由以上数据可以看出:循环水段后煤气温度严重偏离设计值,而这一温度的控制尤为重 要,因为在初冷器中煤气由上而下流动的过程中,温度逐渐降低,煤气中萘的饱和含量也随之 降低(不同温度下煤气中萘的饱和含量见下表),在50~55℃范围内,煤气中的萘基本接近于
·150·
该温度下的饱和含量8~lZg/Nm3,此时,开始有萘析出,由于在煤气冷却过程中还有大量的焦 油和氨水被冷凝下来,因此析出的萘全部溶解于焦油中,随着温度继续降低,焦油和氨水冷凝 量减少,致使进一步析出的萘沉积到横管外壁上,降低传热效率,增加初冷器阻力。因此,循环 水段后煤气温度应严格控制,使之不能低于40℃。然而此温度并不好控制,由于承德地区冬 季寒冷,对循环水水温没有有效的控制手段,所以控制起来比较困难,为此我们只有通过改变 操作来改变初冷器堵塞的状况。
衰3不同沮度下煤气中蘩的饱和含■袭 单位:g,N矗
f 温度℃ 『 20 f 25 f 30 f 35 I 40 l 45 I 50 l 52 1 55 l
I包和含量l 0 43 1 0.766 I 1.315 1 2.190 l 3.549 I 5.621 l 8.738 l lo.59 l 18 38 I
三、解决办法 正常操作对,控制下段冷凝液槽焦油含量为35—40%,中段为8—10%。因为中段煤气温
度较正常时低,萘主要在中段析出,因此需加大中段冷凝液中的焦油含量,具体作法是:稳定两 台机械化氨水澄清槽的油水界位。保证补充焦油含水不超过50%,由两台机械化氨水澄清槽 同时向下段冷凝液槽补充焦油,保证补给量高于设计值。这样下段冷凝液中焦油溢到中段,从 而提高中段冷凝液的焦油含量,改善喷洒液组成。
同时,改变初冷器的清扫方式,使用蒸汽清扫,放空管内冷却水,在管内和管间通入蒸汽, 蒸汽通过横管管壁把热量传给粘附在管壁外侧的物体,使之受热剥落,遇管外蒸汽溶化,与冷 凝水一起从下液管流出。使用管内外通蒸汽的方法。不但时间少,还可以减少冷凝水的量,从 而减少对冷凝液组成的影响。
通过改变初冷器的清扫方式和改善冷凝液的组成,初冷阻力基本稳定下来,为进一步查找
下液管和冷凝液喷洒管堵塞的原因,我们对堵塞物和冷凝液中焦油取样分析,结果如下:
采4冷凝液堵毫袖分析结果
l 焦油 J 萘 l 甲苯不溶物 f 硫及硫化物 I
襄5冷赣液中焦涟分析垴暴
由实验数据可以看出,萘含量高是导致冷凝液管堵塞的重要原因。另外,玲凝液中焦油
360T:前馏出量低,甲苯不溶物高,粘度大,
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