CFG桩工艺性试验报告总结.doc

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CFG桩工艺性试验报告总结

新建铁路沪昆客运专江西段HKJX-7标 CFG桩工艺性试验总结报告 一、试桩简介 新建铁路沪昆客运专线杭州至长沙段,设计时速为350公里/小时,由中铁四局集团沪昆客专HKJX-7标段项目经理部七工区负责施工(DK739+828.36~D746+230),其中宜春东站DK745+700-DK745+813段路基采用CFG桩进行基底加固。加固段路基长113m,桩径0.5m,桩长至硬底顶面,桩长3.2~4.03?m,采用正方形布置,桩间距1.8m,桩打入砾砂层。CFG桩施工完成后,换填0.5m 碎石垫层,内铺一层双向土工格栅(110KN/m)。 地质情况:0~3.8m为粉质黏土、黏土、含角砾,约5~20%,黄褐色,可塑,II级;3.8m往下为细角砾土、细圆砾、局部为粗砂、砾砂粗角砾,黄色,中密,饱和,II级。 桩体原材料采用碎石、砂、粉煤灰、水泥混合而成,按C15混凝土配比设计,即要求桩身28d龄期立方体无侧限抗压强度不小于10MPa。 依据《客运专线铁路路基工程施工质量验收暂行标准 铁建设【2005】160号》我工区于6月5日在DK745+758.3处(B8-2、B2-4)进行CFG桩工艺性试验,桩基在距线路中心9m左右,正方形布置四根(见下图),桩径0.5m,桩间距1.8m。本次工艺性试验共计2根,采用KL800型长螺旋钻孔管内泵压混合料灌注成桩。具体见附表: 序号 桩号 桩径(cm) 实际桩长(m) 砼标号 1 B8-2# φ50 3.81 C15 2 B2-4# φ50 3.81 C15 二、试桩情况及分析 ㈠试桩桩位布置图如下图所示: ㈡地质情况 根据现场观察及钻渣取样地质情况为:0-3.8m范围均为粉质黏土,多呈黄色,含角砾;3.8m继续向下范围内细角砾、粗圆砾,粗砂、砾砂,湿润。 ㈢现场施工情况 1、原地面地表进行处理,压实后钻机就位。根据放样桩位,对地面进行清表处理,压实,到达设计标高。钻机进入现场,根据设计桩长3.2~4.03m、旋挖入土深度3.8m确定机架高度和螺旋杆长度6m,并进行设备组装。钻机就位平整、稳固,以确保在施工中不发生倾斜、移动、造成偏位。在钻机双侧挂吊锤,来校正调整钻杆的垂直度。在本试验两根桩中,水平位移偏差最大为22毫米,垂直度偏差最大为0.5%,均符合验标要求。 2、成孔过程,注意观察电压、电流变化情况,作出合理分析,同时取样,与电压、电流变化情况作对照,确定地质,再与设计图对比。在本次试桩中,约0-2.5米范围内进尺较快,最高达2m/min,电流较小,且保持平稳状态,电流一般均在110-120A范围内略微变化,对钻碴取样观察,均为粉质粘土,多呈黄色,较干燥。在2.5~3.8米范围内,进尺速度与之前相比有所减慢,均维持在1 m/min的钻速,进尺仍保持平稳,电流有所上升,基本在130-140A范围变化,对钻碴取样,均为细角砾土,细圆砾,局部为粗砂、砾砂、湿润。3.8m向下,进尺速度明显减慢,钻机出现剧烈晃动,在此地层中,碴样伴随少量卵砾出现,直到无法钻进或进尺特慢时(0.10米/每分钟)经现场监理工程师同意后停钻。 3、检查拌合料。在灌筑前应先检查拌合料,混合料按设计配合比经搅拌机拌和,拌和时间不得少于1min,坍落度应适宜,坍落度太大的拌合料易产生泌水、离析,易造成堵管。坍落度太小,拌合料在输送管内流动性差,也容易造成堵管,砼坍落度控制在160-200毫米。 4、灌筑拌合料、提钻。灌筑时,待钻杆芯管及输送管充满拌合料且呈连续体时,方可提钻,保证拌合料在一定压力下灌筑成柱,钻头始终埋入混合料内一米左右,严禁先提管后泵料。边泵送边提升钻杆直至全部拔出,拔管速度控制在每分钟2-3米,且应始终与泵送砼速度保持一致,以防拔管过快发生缩径和断桩现象。桩顶超灌50cm以保证桩顶强度。 5、灌筑完成后,应对桩体进行复核、观察。复核桩体有效直径、桩间距及纵横向偏差。成桩后应对桩体进行一段时间的观察,看是否有串孔、扩孔、桩体沉降现象。 ㈣理论拔管速率确定 桩径φ50,采用混凝土泵送设备为60b型,技术参数:最大泵送混凝土压力16MPa,最大理论垂直输送距离350m,最大理论水平输送距离1500m,料斗最大容积0.8m3,混凝土坍落度120~230mm,理论输送量60m3/h。 根据现场对地泵泵送量工艺性能测试,因料斗上口18cm处设置过滤筛及泵送余量,实际泵送混凝土料0.6 m3,每泵次输送量为0.03m3/次,每料斗连续泵送17次,所需时间为1min15s,则泵送速率:V=0.48 m3/min;其对应的提管速率V1=2.44m/min。 施工过程中提管速率为:V2=2.0~3.0m/ min;分析认为提管速度比较适合现场实际。 三、试桩结论 ㈠施工设备和施工工艺 本标段地质条件不好,主要为潮湿状态下的

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