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高炉喷吹铁矿粉工业性试验结果分析.pdf

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高炉喷吹铁矿粉工业性试验结果分析

维普资讯 1997年 2月 东 北 大 学 学 报 ( 自 然 科 学 版 ) Feb.1997 第18卷第1期 JournalofN。rtheastemUniversity(NaturalScience) Vo1.18,No.1 高炉喷吹铁矿粉工业性试验结果分析 62 车传仁。 胡安生 77: (东北大学材写 拿 -沈陌110006) (鞍山锕铁 哥;i l 114021) 摘 要 对鞍钢 1050m 高炉喷吹铁矿精的工业性试验结果进行了分析.由于矿粉 中氧化铁 的氧化作用,在喷矿近 10kg/~条件下,生铁Si含量 (质量分散)由0’531 降至0’584 }硅 氧化放热与铁矿粉分解及还原吸热大体相抵,所以喷吹后焦比未见升高;硅氧化放热有利于 铁水脱硫,这将部分抵消喷吹后炉缸氧势升高对脱硫的不利影响 结果生铁硫含量基车稳定. 关键词 高炉冶炼:喷吹 铁矿精,棼合利用. 分类号 TF538.5 . 1 意义及试验简况 从风口向高炉内喷吹铁矿粉是8o年代 日本发展起来的新技术.喷人矿粉之主成分氧化铁 在风 口区高温下完成熔融还原,其中铁得以回收,所含氧能增进碳燃烧故有利增产.还原吸热 虽不利节焦,但这点可通过提高风温和喷煤予以补偿.如着眼未来,熔融还原吸热还可防止高 富氧率下大量喷煤时炉缸温度过高,故有利顺行.此外,喷矿亦可缓解烧结矿供应不足的矛盾. 如以含铁粉尘代替精矿粉,则更利于资源综合 用及消除环境污染. 基于如上考虑,为促进我国喷矿技术发展,东北大学和鞍锕炼铁厂于 1994年在鞍锕6号 高炉 (1050m ,16个风 口)进行了为期 58天的风 口喷吹铁矿粉的工业性试验研究.试验过程 从按圆周均布的3个风口喷人烧结矿风力过筛粉尘(TFe54.23 ,平均粒径 0.08ram)平均喷 吹量 5.35kg/t,日均最高喷吹量 9.7kg/t,试验期向炉况顺行,渣铁排放正常,由于喷吹量较 小,基本操作制度未做大的调整.从总体来看,试验获得成功,冶炼参数及指标变化等见表 1~ 3. i 表 1 主要技术经济指标 期间 喷矿比 利用系数 焦比 煤比 综台焦比 校正综合焦比.矿石TFe一级品率 休风率 g ·r t·(m ·d)一 kg ·t一 tg ·t一 kg ·t一 kg ·t一 ·19960·6一10牧到. ① 男 55,副教撼 国家 八五 科技攻关项 目(编号;85·501·04·09·O1) 维普资讯 60 东北太学学报 (自然科学版) 第18卷 期间 煮 炉冀度 L煮 2 试验结果及分析 2.1 矿粉喷入风口后的行为 关于矿粉喷人风 口后的行为,已有许多人进行过研究.综合 目前的研究结果0 :,可对矿 粉行为按 3个区域进行考察. (1)回旋区空间内粒子飞行区 此域内矿粉中FezO 被热风加热,产生热分解而得Fe。O。并进而部分熔融,即 Fe2Osf,,一 F 3O4。, (1) Fe3O4(。,一 Fe3O4()【 (2) (2)回旋区边界的焦炭壁区域 此域内半熔矿粉颗粒中氧化铁与焦炭接触,发生直接还原反应(煤气中CO进行的还原伴 随碳溶损反应同时进行,这点蕴亩在式(3)中). 。 F sO d‘)+ CO + C一 3FeO口,+ 2CO (3) FeO(【,+ C— F (】【+

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