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3第三章 化工厂设计和操作安全
* * 严禁在吊物下行走、站立 * 违章作业 * * 停电之后验过电,安全措施已做完; 现场检修许可人,再以手背来试电 * 继电保护需校验,杜绝误碰防触电; 施工部位圈起来,一道红色警戒线。 * 拉闸最忌带负荷,合闸最忌带接地; 操作之前要弄清,莫把生命当儿戏。 * 二、水和蒸汽设施 洗浴或冲洗皮肤使用的热水,务必不得由蒸汽和水直接混合产生。只能使用有热交换的水加热器, 在处理腐蚀性或毒性物料的区域应该安装安全淋浴器。以扑灭身体上的火焰。所有安全淋浴器的阀门应该设置在相同的高度。 只有0.1MPa或更低压力的低压蒸汽适合于室内加热装置。 高出地面2.1m以下或人员易于接触的所有蒸汽管线、设备和散热器,都应该保温并保持足够的警惕。 * 三、废料处理设施 释放到空气中的气体和排放到工厂以外的液体,都必须控制在有害浓度之下。粉尘、特殊物质、烟雾和蒸气都不得排放到空气中。 从排风系统或烟囱排放出的有害气体和悬浮微粒,必须在环境法规规定的允许浓度限度之下。液体或固体废料的处理也完全类似。 排放到公共下水系统的化学废液在排放前必须经过充分处理,完全清除有害化学物质,确保其在下水道通往河流的出口点处于无害的浓度。 * 下水道。加工易燃挥发性物料,应用地下管道系统输出废液,在管道内空气的间隙中会形成爆炸性混合物。所以,要防止任何易燃挥发性废液进入封闭的地下下水管线。 只有两种类型的危险废料适于放置在化学地窖中。一种类型通过普通的生物降解就可以消除其现存的和潜在的危险,而另一种类型不会发生降解,在地窖中永不消失。 * 违章作业 * * * * * * * 思 考 题 1.在工厂布局中,工艺装置区、罐区、运输区、公用设施区等应位于工厂的何处为好? 2.压力容器按所受压力大小可分为几类?综合分类可分为几类?压力容器的定期检验可分为几类?其检验周期如何?压力容器设计单位须取得什么资格才可承担设计任务?压力容器制造单位须取得什么资格才可制造承压容器? * 3.设备开、停车时应注意什么事项?停车检修时进入容器内作业应采取什么防护措施? 4.如何正确选择安全阀、爆破片、压力表? 5.非常规运行和有关作业应注意什么?进入容器内作业需采取什么防护措施?切割、焊接和其他动火作业应注意什么? 6.停车检修时,待检修设备在交付维护组之前,应先做哪些准备工作? * 典型案例 聊城市莘县化肥有限责任公司“7.8”液氨泄漏事故 一、事故经过 2002年7月8日凌晨零点20分,一辆20吨液氨罐车,在莘县化肥有限责任公司液氨库区进行液氨灌装,到凌晨2点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置采取关闭措施(后经鉴定该装置失灵)。 2时09分,莘县公安局接到报警,立即出警,迅速组织抢险和群众疏散。搜救工作一直持续到6时30分,共解救遇险人员102人,疏散群众2000余人。 这起事故共泄漏液氨约20.1吨,造成15人死亡(其中当时死亡13人,后经抢救无效死亡2人),重度中毒22人,直接经济损失约72万元。 * 二、事故原因分析 经调查组调查初步分析,发生事故的原因: 1.液相连接导管破裂是造成事故的直接原因。初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。 2.液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因。 3.液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规范要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因。根据《小型氨肥厂卫生防护标准》和当地气象条件,卫生防护距离要求为1000米,而实际最近距离不足25米,远远低于规范要求。 4.安全管理制度和责任制不落实是发生事故的重要原因。企业在采购液相连接导管过程中,没有严格执行规章制度,所购产品为无证厂家生产的产品。 * 三、事故教训及防范措施 其中液氨槽车充装必须做到 : ①制定科学、合理的《液氨充装安全管理规定》,并严格执行。 ②符合运输危险化学品的有关规定,证件齐全,安全设施完好。 ③输氨橡胶软管必须使用具有生产许可证的企业的合格产品,充装前检查软管是否完好。 ④充装人员、押运员经过专业培训并持证上岗 ⑤充装岗位配备防毒面具及防毒呼吸器。 ⑥充装量不得超过设计允许的最大充装量。 ⑦充装过程中确保槽车稳定。 ⑧制定《重大液氨泄漏事故应急救援预案》并定期演练。 Massachusetts 马萨诸塞州 * * 气密性试验步骤 * 上海石化总厂化工一厂换热器爆炸 ⑴事故概况及经过 受上海石油化工总厂化工一厂的委托,核工业部第五安装公司,于1986年3月15日对化工一厂的换热器进行气密性试验。16时35分时,气压达到3.5兆帕时突然发生爆炸,试压环紧固螺栓被拉断,螺母脱落,换热器管束与壳体分离,重量达四吨的管束在
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