延迟焦化装置事故案例分析及安全措施培训教程.doc

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延迟焦化装置事故案例分析及安全措施培训教程

延迟焦化装置事故案例分析及安全措施 目 录 1、前 言 3 2、国内部分延迟焦化装置安全事故案例及分析 5 3、国外部分延迟焦化装置安全事故案例及分析 15 4、目前国内延迟焦化装置存在的安全隐患 20 5、消除延迟焦化装置安全隐患的几点措施 22 1、前 言 随着世界原油价格的升高,炼油厂的成本不断增加,经济效益下降。由于重质原油和劣质原油的价格较低,加工重质原油和劣质原油日益得到国内炼油工作者的重视。延迟焦化装置作为一种适应性强、投资少、见效快的渣油加工工艺,也越来越多的被许多炼油厂采用。为提高炼油厂加工重质原油和劣质原油的适应性,大部分炼油厂都在增加焦化装置的加工负荷,并且使焦化装置加工的原料更重、硫含量更高,这样就给现有焦化装置的操作带来了更多的安全隐患。为了保证延迟焦化装置的安全操作,讨论和借鉴过去焦化装置发生的安全事故,找出现有焦化装置存在的安全隐患,通过技术改造、科学管理和精心操作等避免类似事故的发生是延迟焦化工作者的一项重要工作。 事故按类型一般分为:火灾事故、爆炸事故、设备事故、生产事故、交通事故、人身事故和放射事故。1.火灾事故:在生产过程中,由于各种原因引起的火灾,并造成人员伤亡或财产损失的事故;2.爆炸事故:在生产过程中,由于各种原因引起的爆炸,并造成人员伤亡或财产损失的事故;3.设备事故:由于设计、制造、安装、施工、使用、检维修、管理等原因造成机械、动力、电气、电信、仪器(表)、容器、运输设备、管道等设备及建(构)筑物等损坏造成损失或影响生产的事故;4.生产事故:由于违规操作或其他原因造成停产、减产以及跑油、跑料、串料的事故;5.交通事故:车辆、船舶在行驶、航运过程中,由于违反交通、航运规则或因机械故障等造成车辆、船舶损坏、财产损失或人身伤亡的事故;6.人身事故:员工在劳动过程中发生的与工作有关的人身伤亡和急性中毒事故;7.放射事故:放射源丢失、失控、保管不善、造成人员伤害或环境污染的事故。 针对延迟焦化装置,上述事故均有可能发生,但是基于延迟焦化工艺的特点,发生火灾事故、设备事故、生产事故的可能性更高。 事故按轻重一般分为:一般事故、重大事故、特大事故。一般事故:(1) 一次造成1~9人重伤; (2)或 一次造成1~2人死亡;(3) 或一次直接经济损失在10万元及以上、100万元以下(不含100万元);(4)或 炼化、销售企业一次跑、冒、漏油(料)及油品变质在10t及以上;油田企业一次跑油在30t及以上;管道储运企业一次跑油在100t及以上;海上发生一次跑油在1t及以上;销售企业一次混油混入量100t及以上;(5)或 炼化企业一次造成3套及以上生产装置或全厂停产,影响日产量50%及以上。重大事故:(1)一次事故造成10人及以上重伤;安全事故 2.2、辐射进料泵入口管线设计不合理,泵抽空导致装置不能开工 (1)现象:中原某炼厂一焦化装置,开工过程中,柴油循环升温脱水到200℃,蜡油循环升温到440℃,在循环过程中分馏塔底泵一直采用蒸汽往复泵,切换渣油后,开国外引进的辐射进料泵,发现辐射泵抽空,认为脱水不干净,切换蒸汽往复泵继续循环脱水,后分析分馏塔底油含水合格,切换离心泵,辐射泵仍然抽空。反复几次未解决泵的抽空问题,被迫退油停工。 (2)检查:原料性质符合设计要求,<500℃含量3.5%,水含量0.05%;泵用封油含水量及馏程范围合格,封油注入管限流孔板完好,分馏塔底及过滤器无杂物, 辐射泵无机械故障。 (3)原因:分馏塔底过滤器安装在地面上,辐射泵入口管线太长,并且存在两个较大的袋型,泵入口阻力大,导致辐射泵抽空。 (4)措施:装置退油,把泵入口过滤器重新安装到分馏塔底的平台上,保证了辐射泵入口管线无袋型且步步降低。重新进油开工,辐射泵不再抽空,装置开车成功。 2.3、焦化炉出口憋压,注汽单向阀法兰垫片外圈吹掉,高温渣油泄漏着火,装置停工 (1)现象:沿海某炼厂焦化装置,某日21:50加热炉对流室外突然着火,立即切断加热炉进料,迅速报警,出动消防车辆数十辆, 23:00火被扑灭,无人伤亡. 熄火停泵又致使炉管凝死结焦,导致装置停工,炉管抽出清焦,检修时间延长。 (2)原因:操作工切换四通阀,由B塔切入A塔后,应该关闭去B塔的切断球阀BV-2,却误操作为关闭去A塔的切断球阀BV-1,导致炉出口憋压,加热炉入口压力升高,因泵出口压力最高可达5.0Mpa,最终导致加热炉对流室A组入口DN40注汽管线单向阀上法兰金属缠绕垫片外圈吹掉. 350℃的渣油泄漏着火。 (3)措施:四通阀加联锁:四通阀通油一侧的切断球阀不能关闭;切断球阀不打开,四通阀不能向该侧切换;加热炉进料调节阀加联锁:当加热炉憋压时,流量低低,应切断燃料气、切断进料、炉管通蒸汽。提高加热炉出口管线、阀门、法兰及垫片的

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