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胡冲坑水库输水涵顶管施工的经验与教训-广东水利水电科学研究院.PDF

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胡冲坑水库输水涵顶管施工的经验与教训-广东水利水电科学研究院

胡冲坑水库输水涵顶管施工的经验与教训 王士恩 袁明道 杨光华 (广东省水利水电科学研究院, 广州, 51061) 摘 要:本文通过工程实例,系统地介绍了水库输水涵顶管施工中遇到的问题及其解决方法,总结了施工中的经 验与教训,对类似工程的施工具有借鉴意义。 关键词:输水涵 顶管施工 纠偏 推力 1 引言 胡冲坑水库输水涵管为浆砌石方涵0.5×0.5m、长约110m,涵底标高为105m,最大泄水流量 0.2 立方米/秒。由于涵管防渗性能差,经多年运用,涵内存在多处隐患,有明显渗水现象,特别 是库水位较高时,严重影响坝体安全,急需进行更新改建,但改建涵管的施工方法却有多种选择。 若按传统大开挖的办法施工,将坝体挖出一个深槽,再放置输水涵管回填坝体土料,分层压实, 这样原坝体土的完整性将遭到严重破坏,压实质量也很难得到保证。再者,胡冲坑水库坝体相对 较高,长度却相对较短,用大开挖的办法改建涵管,其开挖回填土方量与新建同样的坝体相差无 几,既不经济也不够科学。近年来,在市政工程、通信工程中应用较为成熟的非开挖技术[1]可望 引入水利工程中用于输水涵管的加固改造。运用该项技术,不必开挖坝体,只需采用一套特制的 设备,在涵管位置或改建涵管的新位置重新设置管道即可。如运用顶管机、盾构机、夯管机等机 械置管都是常用的方法。根据本工程的特点,拟采用水平顶管机置管就位的办法建造内径1000mm 的预应力混凝土输水管。该法具有技术相对成熟,使用设备相对轻小,施工方法简便,工期短, 质量易于保证等优点,是一项值得在水利工程中推广的新技术。 2 施工准备及其要求 新改建的输水涵管位于大坝右侧,原输水涵靠近坝体中部约6m 处,轴线与原涵管基本平行。 岩土组成主要为人工填土和下覆冲积、残积粘性土层,涵管底板基本上位于岩层之上,可不考虑 遇岩开挖的问题。 改建涵管实际长度为110m,考虑到坝体前后坝脚处可用开挖法置管,顶管施工段拟定为80m。 选用的输水涵管为钢筋混凝土管,由有质量保证资质的正规生产厂家提供,管材内径为1000mm, 壁厚为100mm,纵向受力筋为12 根Φ10(冷拉)均布配筋,环向按双层Φ6.5@50(冷拉)配筋,保护 层均为20mm,C50 混凝土。 考虑到一站顶进 80m 涵管,对管材的要求偏高,对其受力情况进行了全面分析计算[2],计算 成果表明,顶管需要的推力在382 吨至496 吨之间,设计管材强度完全可以承受。 为完成本项任务,拟成立由15 人组成的施工项目部,投入一整套顶管施工设备,请具有施工 甲级资质、专门从事顶管施工的非开挖工程公司完成顶管工作,并对其施工提出了具体要求。 3 施工中遇到的问题及其解决方法 顶管施工于4 月1 日开始开展外业工作,原计划4 月底完成,但施工过程中出现了许多意外 问题,拖延了工期,浪费了许多财力、物力。 首先,施工单位对本工程的重视不够,项目部配备人员不够得力,只有一个项目经理从事过 类似工程的施工,其余工作人员多是从未接触过顶管施工的农民工,无施工经验和技术,施工一 开始就埋下了隐患。为说明问题起见,我们结合施工后的测量成果来分析施工过程中存在的问题。 403 图1. 各节管底高差测定成果图 图2. 各节管中轴线偏差图 图1 和图2 分别为施工到45 米处对各管节的高程偏差和水平偏差的测量成果。如假定后续各 节管依据前节管形成的管道前进,那么,靠近管口的第2 节管就已存在偏高、偏右的误差,从第 3 节管处开始调整偏高、偏右误差到4 节管处得到调整,到第5 节管处,偏高误差得到调整,但 管节却发生了向左偏差,从第6 节管开始,各节管都在累加偏差,到第18 节管时,管道前端底部 已累积偏低达380mm,到第12 节管时,水平偏右误差达70mm,后经纠偏处理到顶进第18 节管时, 水平误差基本上得到纠正。由于已顶进的18 节管偏差过大,管道弯曲,顶管阻力较大。若继续顶 进,管材强度,管道的高程控制误差均不许可,只好停止继续顶进,选择对应方案来解决问题。 造成以上问题的原因,明显与施工人员的素质有关。顶管施工不同于一般的体力劳动工作, 它要求从业人员要撑握一定的技巧、纠偏技术、监测方法等,且要有较强的责任心,协调配合工

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