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[其它考试]PowerPoint 演示文稿33
2.在线诊断(后台诊断) 例1-2:从德国某公司引进的一台数控镗铣床,NC系统为西门子的SINUMERIK 8MC,在数控模块MSl00上的四个红色发光二极管M、I/O、S、PC指示故障存在的原因。同时,操作盘上的CRT监视器显示报警号,指出故障原因。 (1)故障现象 Z轴运行抖动,瞬间出现NCl23号报警,机床随即停止运行。根据报警号查阅报警内容表,显示报警原因是跟踪误差超出了机床数据设定的规定值,同时提示造成此报警的可能原因有: ①位置测量系统检测元件与机械位移部分连接不良; ②传动部件出现间隙; ③位置闭环放大系数KV(即增益)不匹配。 * * (2)检查分析 经初步检查,粗定为②③原因,使得Z轴(方滑枕)运行过程中产生负载扰动而造成位置闭环振荡。照此分析排除如下:修改原Z轴的机床设定环节(TEN152)的数据,将原值S1333改为S800,即降低了放大系数,有助于位置闭环的稳定性。经试运行发现虽振动现象明显减弱,但未彻底消除,这说明是第②原因,即机械传动出现间隙的可能性增大,可能是滑枕楔铁松动造成滚珠丝杠或螺母窜动。这时,对机床各部位采取先易后难,先外后内逐一否定的办法,最后找到真正的故障源:滚珠丝杠螺母背帽松动,使传动出现间隙。当Z轴运动时,由于间隙造成负载扰动,导致位置闭环振荡而出现抖动现象。 (3)故障排除 调整好间隙,紧固松动的背帽,并将机床设定环节TEN152的数据恢复到原值,故障消除。 * * 例1-3:KMC-3000SD型龙门式加工中心,在安装调试后不久,Z轴运动时出现偶尔报警:轴的实际位置与指令不符。 观察发现:Z轴编码器外壳被撞变形。故怀疑编码器受损接触不良。故障点测试表明成因属实,更换新的后故障排除。 * * 例1-4:XHK716立式加工中心,在安装调试时,时而出现故障现象:突然CRT显示器无显示,而机床还在继续运行,停机后重新开机一切正常。 观察发现:每当车间门式起重机经过机床上方时,往往就出现此故障现象。初步判断为基础振动造成显示板接口接触不良故障。检查显示板上电路与器件的外观与接线。发现有一晶振的引脚缺少焊锡。 故障处理:停机断电,取下显示板,补上焊锡,将上面所有集成块想插座紧压一遍、用药棉蘸无水酒精清理接插头与插座后,重新插好,故障排除。 * * 例1-5:某立式加工中心。Z轴电动机忽然出现异常振动声。 故障处理:马上停机,将电机与丝杠分开(故障隔离),试车时仍然振动,可见振动不是由机械传动机构所造成。为区分是伺服单元故障,还是电机故障,用Y轴伺服单元控制Z轴电机(替换法),还是振动,所以判断为电机故障,将该电机修复后,故障排除。 * * 例1-6:某厂的数控系统发生报警,位置环硬件故障。 故障处理:用示波器检查发现有一干扰信号,维修人员在电路中用接一电容的方法将其滤掉使系统工作正常。如果出现系统无法回基准点的情况,可用示波器检查是否有零标志脉冲,若没有,可考虑是测量系统损坏。 * * 例1-7:某厂配有FANUC-7CM的加工中心,加工过程中出现零件尺寸相差较大的现象。 故障处理:使用功能程序测试法进行测试,当运行到含有G01、G02、G18、G19、G40、G41和G42的指令代码的四角带有圆弧过渡的长方形典型零件时,发现机床运动轨迹与所要求的加工图形不符合,从而确定机床的刀补不良。该数控系统的刀具补偿软件存放在EPROM中,更换该集成块,系统恢复正常。 * * 例1-8:MCV50立式加工中心,配西门子810系统,屏幕全黑,进给无使能,其他功能全部失效。 故障处理:经调查发现,该现象是操作人员在更换电池时,关机引起的。重新安装机床参数及PLC用户程序后故障排除。在排除某些故障时,对一些参数还需进行调整。因为有些参数(如各轴的漂移补偿值、丝杠间隙值、KV系数等)虽在机床安装时调整过,当由于机床使用时间较长,控制对象的参数发生变化。参数调整、修改前,通常应输入口令,只有拥有修改权限的用户才能修改关键参数。 * * 例1-9:一台调试后投入使用的FANUC-7CM系统的XK715F数控立铣床,开机后不久同时出现了#7(伺服未准备好)、#20~#23(X、Y、Z与U轴速度超限)等5个报警。 故障处理:对多种报警共存现象,先查参数。在CRT上调用参数界面,发现参数混乱。将存储器格式化与存储区重新分区后,将参数纸带重新输入。开机后报警消失,机床恢复正常。 * * 例1-10:某厂配有FANUC-6M系统的加工中心机床经长时间工作后,转动的主轴电机出现间歇性的响声,后来逐渐变成强烈振动声,转速骤升、骤降。 故障处理:维修人员怀疑是伺服控制板上的整形电路有故障。采用局部升温法使可疑点的几块组件升温,当试验到555时钟集成电路时,H28时钟输出脚波形出现异常,更换此定时电路后,
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