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精 益 改 善 项 目-TOPEKA产能提升
* 精 益 改 善 项 目 项目名称:TOPEKA生产产能提升 改善事件: 时间:05/12/12—05/12/16 改善对象简介 产品名称:TC-TOPEKA 厂内编号2083 成品图片:如左图 该产品主要组成部件:喇叭 、三角形电话上壳 该产品为我司重要战略客户A公司的产品,对公司经营有非常 大的影响。 A公司产品占我司月销售额比重大且定单稳定,要改善的TOPEKA产品又在对A客户的销售额中占有非常大的比例,且有逐步上升的趋势,见下销售比重报表。 22% 34.9% 10月份 26% 2% TOPEKA产品比例 50.1% 38.82% A客户产品比例 11月份 9月份 月份 项目 改善对象简介 我司A客户产品销售比重报表 A客户产品销售比重图 9月份 10月份 11月份 如此重要的产品,但我们在生产中却存在很多问题! 选择改善事件理由 选择改善事件理由 1、产品产能低:该产品的标准人均产能为7.5PCS/H,但目前为6.87PCS/H。但该产品客户的日需求量为1200PCS,在正常工时内不能完成,往往需要加班才能完成产量,使得员工工作十分辛苦。 具体数据见下近期达成率报表。 近期达成率推移图 选择改善事件理由 2、生产中存在排拉不合理的逆流现象:热压圆顶壳防尘网在拉中间部位作业,但成品需要拉到拉头进行组立,距离5.5米,用防圆顶壳专用车搬运三次/每天。 注:如右图中绿色表示物流方向 红色代表正常流水拉方向 选择改善事件理由 3、存在孤岛作业:称吸音棉工位离线作业,距离需求工为25.5米,每天需求的箱数为1200/160=7.5箱,需要搬运8次 注:如右图中绿色表示物流方向 选择改善事件理由 称吸音棉工位 使用吸音棉工位 选择改善事件理由 4、拉线不平衡,目前的平衡率仅为73.6%:按照目前客户日需求量为1200PCS,则产线的节拍可定为28.5sec。 称吸音棉工位平均作业时间为17.8sec 热压圆顶壳防尘网平均作业时间为12.8sec 5、生产中几个工位依靠人手工作业,作业效率低,品质难以保证。如右图: 选择改善事件理由 手工打化胶水粘防尘网、喇叭与面壳组立时 组立手工喇叭与面壳,靠人定位) 6、产品生产流程浪费:该产品16PCS一箱,8箱一卡板,每天装配需要9卡板的货。 从印刷到仓库距离39米, 多运输的物流量为39*9*2=702米*卡板 选择改善事件理由 一楼印刷(5人生产) 入仓 包装 装配领料 装配 入 仓 7、喇叭与上壳在组立前为并行工位,但目前排拉做成了在组立前为在拉上混流,做没有增加价值的运输,并在组立工位容易因为一个产品的不而导致另外一个产品的堆积。 选择改善事件理由 选择改善事件理由 8、采用流水拉,线长达 18米,只起到了运输产品的作用,而没能在拉上实现产品增值的加工动作工位之间的距离远, 部品在拉上流动速度慢,生产节奏慢,中间在制品多,WIP为424 ; 占地面积大,111.4平方米(包括成品区域)。 项目Leader:石增良 项目成员: 流程拥有者:徐金山 项目小组成员 流程拥有者。 与团队合作,确认改善周所有的步骤; 接受团队的交接,和团队成员一起合作完成未尽事项。 成员 徐金山 4 执行领队安排的事项,确保按期完成。 成员 提供资源,为改善活动去除障碍,在周一启动团队,每天回顾团队的进程。 明星 周旭明 1 执行领队安排的事项,确保按期完成。 成员 何洪波 3 石双玲 5 确保改善周各项活动按计划进行,控制进程; 为团队每个成员分配任务; 每天改善工作的回顾总结; 负责周一启动会和周五总结会的报告工作; 确保流程恰当地交给流程所有者。 领队 石增良 2 项目职责 角色 姓名 序号 改善事件描述 1、工位合并:合并热压圆顶壳防尘网、称吸音棉,取消此离线作业 选择改善事件理由 2、减少手工作业:增加喇叭与上壳组立定位夹具;制作三脚防尘网热压模具。 热压防尘网 选择改善事件理由 3、拉线重排:成品组装前的喇叭组立与上壳组立改为并行作业,喇叭采用工作台传递方式,而上壳采用短流水拉,排成并行拉。 选择改善事件理由 4、缩短流程:将原来在一楼印刷车间进行的印刷工作转到该拉头进行。 印刷 改善周主要改善工作 主要改善工作 工 位 合 并 减少手工作业 拉 线 重 排 缩 短 流 程 改善事件描述 KPI定义: 定义 产能从目前6.56PCS/人*小时提升到7.87PCS/人*小时 作业人数 定义:从目前的21人(包括印刷)减少到18人 作业面积 线平衡率 定义:节省30%的作业面积 定义:线平衡率从目前的73.6%提高到83% 改善周每天工作明
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