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公司生产总结
2009年工作总结
2009年共生产焊管559716.442吨, 比全年任务500000吨任务多出焊管59716.442吨,同08年相比增加77370.512吨;成材率:93.09% ,同去年相比提高0.01%;电费:20.71元/吨,同去年相比降低了1.49元/吨; 附件:11.71元/吨,同去年相比降低了1.45元/吨; 工资:23.02元/吨,同去年相比增高1.03元/吨。
下面详细的向各位领导汇报09年的工作。
一 、产量完成情况
区分 1月 2月 3月 4月 5月 6月 产量 28230.67 32924.348 47991.006 52184.744 53394.986 51977.736 7月 8月 9月 10月 11月 12月 53319.676 43929.433 57245.32 51469.104 48081.977 38967.442 虽然产量完成了全年的任务,但是由于市场因素,产量待料、限产停车时间较长,全年各机组共待料、限产6205.5小时,其中76机组全年待料、限产1365小时、89机组1746.5小时、165机组1134.5小时、42一线机组560小时、42二线机组531小时、42三线机组868.5小时。在各机组待料、限产的时间里,重点是设备的检修与保养,把设备的各种问题在开车之前基本检验和解决掉,降低设备的故障率,提高开车率,为正常开车打好基础,提高产量。
二、成材率
今年成材率完成93.09%,比年初制定的任务的93.1%差点,比08年略高点,主要是今年上半年成材率低,才达到92.75%,下半年成材率提高到93.43%,主要原因是:1、今年上半年由于过年前后各机组正在检修和开车不稳定造成的。2、上半年原材率不太好,小盘料较多,造成成材率低。3、上半年165机组由于轧辊的孔型不合理,造成次品管较多,成材率降低,由于165机组产量占总产量的37.6%,所以直接对总成材造成了很大的影响。到了下半年成材率较高,原因是:1、市场形势较好,保证了各机组的正常运转。2、原材料在今年10月、11月份进来了一部分大盘的1030和865的卷板,这对165机组成材的提高带来了前所未有的帮助,165机组由原来成材率的95.4%提高到96.5%,把总材率一下子从低谷带到高潮。3、针对165机组轧辊孔型的不合理进行改造,通过改进轧辊的孔型,使165机组下半年的成材步步登高。
三 附件:成本11.71元/吨,比制定的指标11高0.71元/吨,比去年降低1.45元/吨,原因是:1、产量比去年提高了,成本自然就降低了。2、今年的轧辊、钢材的价格随着市场的影响下调,导致着采购的成本降低。3、各班组通过开展6S工作,加强节能降耗的意识,而且对班组的考核细化,常用附件的费用责任到人制度,奖罚分明,费用的增加和减少直接影响到他们个人的收入,所以每个人都精打细算,得不换的附件就不换了。4、对仓库的管理制度加强监督和落实,落实好以旧换新和领件班长签字制度,特殊附件必须由生产科领导签字后方可领取,避免物资外流。
四、电费:成本20.71元/吨,比制定的指标20.5高0.21元/吨,较去年指标降低了1.49元/吨,主要原因:1,由于产量较去年提高,成本较低。2、6条生产线除165机组已有5条由原来的普通高频已改为现在用的固态高频,各机组固态高频的使用,大大降低了电费成本。3、各班组开展的“节能降耗”活动对电费成本的降低起到了至关重要的作用,加大岗位工考核制度,对机器运转和照明定专人,发现不按时关掉的不用电器对班长进行处罚。4、每天分析各班组的开车车速及各种参数,发现问题及时解决。5、固态高频的机组每天必须换感应圈,致使接触好起到节电作用。
五、质量:1、岗位工操作的培训,提高员工的操作水平,在操作上杜绝了次品的产生,做到人人都是质检员的标准,提高全员质量意识。2、对质检员多进行培训次数,提高质检员的专业水平,增加培训次数,通过培训提高素质。3、质检员严格按照企业质量内控标准执行,加强执行力度。
六、设备管理:在2009年的一年中,对设备进行了周密的全方位精检与维护,对设备的周期落实到位,避免在线维修,把设备问题杜绝在萌芽中,使各班组的开车率由08年的77.5%提高到83.2 %,提高了5.7 %,对设备的改造有以下方面:1、各机组(三台42、76、89机组)固态高频的改造,使电费成本降低了1.5元;2、42机组飞锯的改进由原先的80多米提高到了110多米;飞锯传动轴改为内外齿,降低了长短尺的发生;76和89机组辊道、步进梁的改进、使车速提高了10多米;165机组飞锯的改进,焊接变压器的改进,上料开卷的改进辊道的提速,龙套的更换和改进,打包器的改进等使165机组的产量和成材有了很大的变化;3、小裁剪10吨天车的改进安装,降低
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