- 1、本文档共66页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
01-基于提高油气采收率的MRC技术及其应用-胜利钻井院-韩来聚
鱼骨状水平井开采效果情况表 截止日期:2008.06.24 汇报内容 一、概述 二、MRC技术及其发展现状 三、胜利油田鱼骨状水平井技术与应用 四、认识与建议 由于MRC 技术可以大幅度提高单井产量,增大储层钻遇率、增加波及面积和提高最终采收率,并且有助于解决特殊油藏的开采问题,减少开发风险,降低开发成本,经济效益明显,已受到石油业界的高度关注,其良好的技术优势,必将在油气藏的开发工程中显现出良好的技术潜能。 建议针对不同油气藏进行适应性及优化技术研究,充分应用MRC技术进行油气藏的综合开发,提高区块的整体开发经济效益,以获取更高的油气采收率和采油速度。 由于应用MRC技术所钻遇的储层裸露面积大大增加,浸泡时间相对较长,不可避免地会给储层带来更大的伤害,所以更应针对性的加强储层保护,以取得更好的勘探开发效益。 建议进行高级别分支井技术深入研究,以便对不同层系、不同压力级别的油气藏进行立体开发,并建立一套包括地质、油藏、钻井、采油和修井在内的分支井施工综合评估方法或体系,始终贯穿于分支井设计施工全过程,对要不要钻分支井、TAML级别的选择、采油方法、井下风险和后期作业等问题都要给出“是”与“否”的回答,不但要“瞻前”,而且要“顾后”。 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ,从而结束2/3尚未动用的了大牛地气田多年来“井井有气不出气”、以储层改造作为惟一投产建产手段的历史,初步攻克了大牛地气田自然建产的技术瓶颈,更重要的是为解放气田低品位探明储量展示了良好的前景。 * Jur. Q. Triassic Permian Carb. Ord. 13 3/8” ±700m ah 9 5/8”±3448m ah two 8 1/2” Holes 2km Incl =87.5° TD ±5488m for Leg1 TD ±5594m for Leg2 Keep Trajectory simple in Reservoir; intersecting whole Succession Casing seat has to be within reservoir due to opverlying potentially unstable Formation Casing seat in consolidated upper Yanchang Sands app. 850m S211 2000m App. 1370m ah App. 1380m ah 分支水平井 裸眼完井 CB1-1 井 MRC技术在长北气田的应用 辽河钻井70136队施工 哈利伯顿公司提供测量服务 长庆钻井院提供钻井液服务 CB1-1井是壳牌公司长北项目在长北气田进行长水平段水平开发的第一口水平井,该井为双分支水平井,单支水平段长设计为2000m,第一支水平井为筛管完井,第二支水平井为裸眼完井。两个水平分支井段都设计2000m。实钻Φ244.5mm技术套管下深3386m,第一分支Φ215.9mm井眼,因摩阻大提前完钻,水平段1510m,完钻4900m;第二分支因顶驱坏提前完钻,水平段1300m,完钻4660m,2006年5月,CB1-1井试产获得220×104m3/d的高产。 MRC技术在长北气田的应用 2008年7月2日,采用分支井钻井技术完成的CB4-1井测试日产量基本稳定在159×104m3/d,测试期间最高日产量达到225×104m3/d,投产后,计划每天配产140~150×104m3/d。目前,长北项目完井或正钻的双分支、多分支水平井已达到13口。CB4-1井是第七口日产天然气百万立方米以上的高产井。 MRC技术在长北气田的应用 DNPV-02 传统直井井筒周围含气量分布 羽状水平井井筒周围含气量分布 排采2年后,传统直井和水平井的采收率分别是2%和40% 多分支水平井的排采面积是传统直井的7~10倍,产能10~20倍 国内第一口羽状煤层气井 MRC技术在煤层气井中的应用 2004年11月,奥瑞安公司设计和组织施工的DNP02鱼骨状水平井正式投入生产并实现了预期工艺和产能双重突破,煤层中水平井眼总进尺达8000m,单井日产稳定在2×104m3以上。 MRC技术在煤层气井中的应用 主水平井眼 6~8分支水平井眼 4口抽排直井 1口主井眼 常规直井4×4开发井网 控制 1200 英亩 ( 4.8 km2 ) CDX公司定向羽状水平井井身结构及布井方式 大牛地气藏DF2井应用长水平段(900.2m)提高了气层钻遇率,配合无粘土漂珠钻井液、生物解堵完井液解决了煤层(41m)井壁稳定、保护油气层的难题,试气配产5×104m3/d以上,首次在大牛地地区山1气层获得自然产能。
文档评论(0)