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柳钢2号高炉提高喷煤比攻关实践(4.docVIP

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柳钢2号高炉提高喷煤比攻关实践(4

柳钢2号高炉提高喷煤比攻关实践 墙 蔷 黄日清 赵秀华 黄玉梅 (炼铁厂) 摘 要:柳钢2号高炉通过稳定入炉原燃料质量、配加澳大利亚贫瘦煤喷吹、提高入炉风温、稳定富氧率、保证均匀喷煤及优化高炉各项操作制度等一系列有效措施,高炉喷煤比由143kg/t提高到173kg/t以上,并实现了全年平均煤比160kg/t,取得了良好的经济效益。 关键词:高炉 喷煤比 措施 1 前 言 柳钢2号高炉于2008年1月开炉投产,有效容积2000m3,设有26个风口、2个铁口,采用无料钟炉顶布料。投产以来,高炉炉况相对稳定顺行,各项经济技术指标处于全国同类型高炉中等偏上水平。2009年初,受全球金融危机的影响,国内钢铁行业持续低迷。为提高柳钢产品竞争力,降低生产成本成为柳钢一段时期以来最重要的工作之一。按照厂部统一部署和安排,柳钢2号高炉结合自身实际生产条件,开展大喷煤攻关,经过不懈努力,成功将高炉喷煤比由143kg/t提高到173kg/t以上,并实现全年平均煤比160kg/t,取得了良好的经济效益。 2 2号高炉提高喷煤比的具体措施 2.1 坚持精料方针 精料是高炉生产的基础,是提高喷煤量的前提。柳钢2号高炉通过提高原燃料质量,为高炉大喷煤提供了有利条件。 )减少入炉原料粉末 随着高炉煤比的提高,入炉焦炭量减少,料柱阻损相对增加,高炉透气性变差。由于各种因素的影响,一直以来高炉入炉烧结矿粒度偏低,粉末多,具体见表1。 表1 柳钢2号高炉入炉烧结矿粒度组成 粒度 5mm 5~10mm 10~16mm 16~25mm 25~40mm 40mm 一烧 5.74 29.05 26.26 24.74 10.62 3.52 四烧 7.26 27.73 25.61 24.09 12.52 2.79 2号高炉立足现有原燃料条件,参考外厂的成功经验,把烧结筛由梳齿筛改为棒条筛,改善了烧结矿筛分效果,并根据烧结返矿率变化及时调整筛网尺寸,减少了高炉入炉粉末。同时,高炉上料系统实行半仓上料制度,杜绝槽上料仓出现空仓或者小半仓现象,防止了烧结矿进槽上料仓时由于落差大导致进一步粉化的现象。通过采取以上措施,将烧结矿粒度小于5mm的比例控制在5%以内,粒度小于10mm的比例控制在30%以内,高炉入炉原料粉末明显减少。 (2)稳定焦炭质量和水分 由于配套的干熄焦工程尚未投入使用,2号高炉自建成投产以来,一直将干熄焦和湿熄焦混合使用。由于干熄焦的水分仅为0.2~0.5%,而湿熄焦的水分高达3~5%,干湿焦混合比例波动很大,给高炉炉温控制带来了困难,不利于高炉大喷煤冶炼。高炉针对这种现象,制定了相关措施,引进了中子水分测定仪,要求上料岗位工每小时对槽下焦炭进行取样化验,并将焦炭水分结果及时反馈给高炉值班工长,以供其调节炉温参考。 喷煤量增大后使单位生铁焦炭消耗量降低,料柱中起骨架作用的焦炭减少,矿焦比例增大,使料柱透气性相对变差。高炉配套干熄焦工程投产后,2号高炉逐渐增大了使用干熄焦的比例,将其由20~30%比例提高到基本全部使用干熄焦,入炉焦炭质量明显提高,其中,焦炭M4085%,M106.5%,基本满足了高炉大喷煤对焦炭质量的要求。 (3)提高喷吹煤质量 柳钢高炉喷吹煤原煤全部采购自湖南、贵州等周边地区,这些原煤质量波动很大,使用效果不佳,限制了高炉煤比的提高。通过建立喷吹煤质量评价体系,对喷吹煤的可磨性、CO2反应性等理化指标进行全面的分析,对哈式可磨性指数低于50或CO2反应性不足80%的煤种,建议公司相关部门减少采购量或停止采购,通过优化配煤,喷吹煤的质量有了一定程度的提高。 此外,为进一步提高喷吹煤的质量,2009年初配加澳大利亚贫瘦煤喷吹取得成功之后,开始在2号高炉上使用60%澳大利亚贫瘦煤+20%国内贫瘦煤+20%无烟煤混合喷吹。澳大利亚贫瘦煤与国产煤相比,具有可磨性好、灰份低、固定碳高和化学成分稳定等优点,实际使用效果良好(具体见表2)。 表2 国产煤与澳大利亚贫瘦煤元素分析结果对比 项目 灰份,% 挥发份,% C,% 硫,St% 可磨性指数 澳煤 9.25 14 77 0.32 85~87 国产煤 12.16 13.55 74.29 0.524 42~150 2.2 坚持精风方针 (1)提高入炉风温 高炉大喷煤时,高风温的作用显得非常重要,主要表现在:第一,提高煤粉在风口燃烧带的燃烧率,有利于煤比的提高;第二,补偿高炉喷煤造成的理论燃烧温度下降,理论燃烧温度的高低不仅决定了炉缸的热状态,而且对煤气温度,对炉料传热、还原、造渣、脱硫以及铁水温度、化学成分等都产生重大影响。理论燃烧温度过高或过低都会导致炉况不顺,甚至使炉况恶化。相关研究数据表明,热风温度每升高l00℃,炉缸理论燃烧温度升高60~80℃,高炉可以多喷煤30~40kg/t。

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