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提高氧化矿回收率
提高氧化矿回收率 大冶有色公司铜绿山矿 磨浮氧化矿QC小组 小组简介 二、2004年1月5日,我们制定了QC小组活动计划 对策表 * * 85小时 平均受TQC教育 50小时 20次 活动次数 2004年1月~2004年10月 活动时间 组长:李根 成员:谌志全 蒋胜友 邵致远 尹建春 蒋瑜 张国兵 成 员 TL2004-3 小组编号 攻关型 小组类型 提高氧化矿回收率 课题名称 铜绿山矿选矿车间磨浮QC小组 小组名称 今后课题 实施对策 制定对策 要因确认 确定目标 现状调查 选择课题 30/10 29/10 21/01-28/10 19/01-20/01 14/01-18/01 13/01 07/01-12/01 06/01 时间(日/月) 实施项目 进入P阶段 选题理由 选矿车间磨浮 工段生产目标 2004年氧化矿选 铜回收率86% 选择课题 小组工作难点 针对不同矿 石性质优化 工艺条件,降 低尾矿铜品位 提高氧化 矿回收率 现状调查 针对2003年实际以 及2004年计划的各项 经济技术指标进行调 查,数据统计如下: 6万吨 5万吨 难选矿 处理量 86% 86.29% 选铜回 收率 1.19% 1.13% 原矿铜 品位 2004年 计划 2003年 实际 年度 项目 确定目标 对所确定的目标值进行可行性分析 理论依据 1、2004年入选矿石性质 预报氧化矿含铜量为1.19%, 难选矿为6万吨,总处理量为 38.11万吨。 2、 2004年矿石可选性报告, 理论回收率可达到89%。 原因分析 氧 化 矿 铜 回 收 率 偏 低 人员 设备 环境 物料 操作技能欠缺,浮 选工龄3年以下的占70% 操作工理论水 平低,操作经验差 旋流器分级达不到要求 浮选机每月故障率达20% 晚上照明差 生产水压力小及断水时间占10%左右 矿石性质变化较大 沉砂 嘴偏大 由上图可知 末端因素共六项 1、操作工理论水 平低 ,操作经验差 6、矿石 性质变化大 5、生产水压 力小及断水时间 占10%左右 4、晚上照明差 3、浮选机故障 率每月达20%以上 2、旋流器 沉砂嘴偏大 要因验证 确认一 操作工理论水 平低,操作经验差 磨浮工段从事浮选作业 在3年以下的占70%以上, 理论基础薄弱,操作经验差, 影响氧化矿铜回收率。 操作工理论 水平低,操作经 验差是要因 结论 确认二 旋流器沉砂嘴偏大 旋流器沉砂嘴内 径60mm,不能很好的起到 分级作用,导致入选矿物粒 度过粗,影响到氧化 矿铜回收率。 结论 旋流器沉砂 嘴偏大是要因 确认三 浮选机故障率 每月达20%以上 结论 浮选机故障率月 达20%以上是要因 由于维修工维修的质量 问题及操作工点巡检不到位, 导致浮选机故障率每月达20% 以上,增加了开停车的频率, 使氧化矿铜回收率降低。 确认四 晚上照明差 由于浮选场晚上光线暗, 导致浮选工在判断泡沫现象 时出现错误,带来操作上的 失误,影响氧化矿铜回收率。 结论 晚上照明 差是要因 确认五 生产水断水及压力 小的时间占10%以上 由于生产水供水网出口多, 管道老化破裂多,造成生产水断水 及压力小的时间占10%以上,影响 到氧化矿铜回收率,但生产 水网改造我工段无力解决。 结论 生产水断水 及压力小的时间 占10%以上 不是要因 确认六 矿石性质 变化大 氧化矿矿石性质复杂多变, 工艺条件未能及时做出相应调整, 致使氧化矿铜回收率偏低。 结论 矿石性质变 化大是要因 通过确认找出 五个主要原因 要因一 操作工理论水平 低,操作经验差 要因三 浮选机每月故障 率达20%以上 要因四 晚上照明差 要因二 旋流器沉砂嘴偏大 要因五 矿石性质变化大 1.21-10.20 李根 2、工段指定技术员现场指导浮选工 1.21-10.20 李根 1、组织操作工培训 操作工理论水平低操作经验差 时间 负责人 对策内容 要因 2.5-2.6 谌志全 把内径为60mm的沉砂嘴换为内径为40mm的沉砂觜 旋流器沉砂嘴偏大 时间 负责人 对策内容 要因 1.21-10.20 蒋胜友 2、操作工加强点巡检 1.21-10.20 尹建春 1、保证维修工维修质量 浮选机故障率没月达20%以上 时间 负责人 对策内容 要因 4.5-4.6 谌志全 把浮选场的白炽灯换为探照灯 晚上照明差 时间 负责人 对策内容 要因 1.21-10.20 李根 2、根据矿石性质情况调整磨矿浓细度,浮选药剂条件 1.21-10.20 邵致远 1、技术组、实验室做好矿石性质预报 矿石性质变化大 时间 负责人 对策内容 要因 进入D阶段 对策实施 实施一 (一)对操作工分八期进行技术培训, 培训合格者给予奖励,不合格者淘 汰至给矿岗位。 (二)工段指定两个技术员进
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