华电潍坊发电有限公司2102t_h超临界锅炉优化改造.docx

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华电潍坊发电有限公司2102t_h超临界锅炉优化改造

华电潍坊发电有限公司2102t/h超临界锅炉优化改造范晓明(华电潍坊发电有限公司,山东潍坊261204)【摘要】华电潍坊发电有限公司#3、#4锅炉自投运以来,存在飞灰、炉渣含碳量偏高,排烟温度偏低,热一、二次风温度偏低,再热汽温偏低等问题。经上海锅炉厂及其技术支持方ALSTOM专家多次现场分析原因与指导运行,均未达到预期效果。结合运行暴露出的问题,经与上海锅炉厂专家讨论,通过对设备进行改造,利用大修机会,完全解决了上述问题。【关键词】超临界锅炉;改造;卫燃带;预热器;浓淡分离器【中图分类号】TK229.2【文献标识码】B【文章编号】1674-4586(2009)08-0042-040前言当没有采用燃烧器上摆和关小偏置风等手段的情况下,满负荷时,汽温只有520~530℃,飞灰含碳量不大,炉渣含碳量较大;后来,采用了上摆燃烧器和一些特殊配风方式,汽温可以到545℃,但飞灰含碳量迅速增加,炉渣含碳量仍旧较大,排烟温度低于设计值约20℃,热一、二次风温也低于设计值20℃左右,600MW负荷时分别为290℃、310℃。#4炉是2007年6月投入商业运行,除了再热汽温比#3炉高10℃,达到550℃,其它现象和#3炉相仿。两台锅炉都有结焦现象,但不严重,目前只是在上2层浓粉燃烧器喷口和6层淡粉燃烧器喷口(D层以上的燃烧器)区域有一些松散的渣块,其它区域较为干净。结合现场情况和几次现场燃烧调整的数据,我们认为存在上述问题是因为:(1)炉膛设计时,热力数据偏于保守,过多地华电潍坊发电有限公司(以下简称潍坊公司)#3、#4锅炉,型号SG2102-25.4/571/569,为上海锅炉厂设计制造的超临界参数变压直流炉,单炉膛、一次中间再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。1原因分析#3炉2006年10月投入商业运行,投运初期,由于对各设备性能不熟悉,出现过几次熄火,但从后来的运行情况和燃烧器对燃料变化的适应性来看,设计思想是成功的,这一点也可以从潍坊公司运行煤质变化大得到佐证。一段时间运行煤质的挥发份达到或接近无烟煤情况,锅炉及主要辅机运行稳定。但是,2009.8第8期42华电潍坊发电有限公司2102t/h超临界锅炉优化改造设计制造考虑了煤种的沾污特性,使得炉膛出口烟温低于设计值,造成低温再热器出口工质温度低于设计值,600MW负荷时大约450℃,低于设计值约20℃,使得再热汽温低于设计值20℃。(2)炉膛出口烟温低,也是热一、二次风温低于设计值的主要原因,而风温偏低又造成风粉混合温度大大低于设计要求的130℃,这也是炉内燃烧不好,不稳的原因之一,风温偏低也加剧了炉膛出口烟温偏离设计值。(3)燃烧器存在问题,考虑稳燃因素过多,导致局部煤粉浓度过大,且喷口速度低,刚性差。比如:80%的粉量由40%的风携带进入炉膛,设计考虑在风粉混合温度为130℃时风速为20m/s,在实际磨出口温度只有100℃,相同的一次风量的情况下,风速只有18m/s;再加上几次灭火之后,在运行中采用了关闭浓粉喷嘴的周界风,使煤粉气流的易偏转射流短,燃烧工况难以组织;另外这种运行状况也容易造成含粉量大、不均匀且煤粉管道堵塞,所以下排浓粉燃烧器出口风粉速度低、刚性差以及煤粉不均匀是造成煤粉离析,大渣含碳量大的主要原因。(4)在运行中,为了提高再热汽温,尽可能地抬高火焰中心,延迟燃烧和弱化水冷壁吸热,以提高炉膛出口烟温。由于浓粉喷口速度低且周界风关闭,对提高再热汽温效果有限,而淡粉喷口速度为38.5m/s,又是布置在炉膛上部,开大淡粉侧的周界风,其结果就是大量的低温细粉被迅速吹入屏区,无法及时燃烬,从而增加了飞灰损失。(5)受热面结渣过程与多种复杂因素有关,任何原因的结渣都由两个基本条件构成,一是火焰贴近炉墙时烟气中的灰仍呈熔化状态;二是火焰直接冲刷受热面。由于浓粉喷嘴的一次风刚性差,加上燃烧器高宽比大气流容易偏转,同时过度上摆喷燃器也使得炉膛切圆半径变大,容易结渣。另一方面,下部煤粉浓度过大,形成还原性气氛,降低了灰熔点,增加了结渣倾向。吸热大,燃烧不稳定,燃烧经济性差和再热汽温低的问题。潍坊公司锅炉炉膛宽度18816mm,炉膛深度17696mm,燃烧器四周水冷壁,螺旋段水冷壁由326根Φ41.3mm的管子组成,节距为54mm。上升角为13.9498o。326根管子环绕一周上升距离为18.142m;且水冷壁周长为73.024m,相当于326根管子水平环绕一周(73.024/0.054*sin13.9498o=327)。考虑到防结焦和稳燃两方面因素,结合在亚临界600MW锅炉上的经验,我们认为在炉内增设面积为144.m2,加上256.m2,共计卫燃带总面积399m2,接近400m2经验值,具体位置在标高21300mm,4个角喷燃器两侧各敷设宽2000mm(沿管

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