冶金安全生产技术0726.ppt

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冶金安全生产技术0726

转炉炼钢安全生产技术 (4)钢水回炉大喷原因 回炉就是把不合格钢水回到炉内重新冶炼。一炉内回炉钢水量一般要少于总装入量的1/2,回炉钢水因钢中氧与铁水中碳发生反应,向炉内兑铁(钢)水时又有搅拌作用,很易造成C—O的剧烈反应,造成喷溅事故, 转炉炼钢安全生产技术 预防转炉喷溅伤害的对策: ①控制好熔池温度。前期温度不过低,中后期温度不过高,防止熔池温度突然降低,保证脱碳反应能均衡进行,削除爆发性脱碳反应。 ②控制渣中氧化铁。在操作上不易过早,否则,因提枪过高,使渣氧化铁积聚过多,炉渣发泡,一旦升温,脱碳反应加速,必然引起大喷,当炉渣已化时,一定要降枪,减少渣中氧化铁。中期要防止降枪过低引起炉渣返干,造成金属喷溅。 ③吹炼中途加料,尽量采用小批次的办法,以避免熔池温度明显降低,抑制碳氧反应而使渣中氧化铁升高。 转炉炼钢安全生产技术 预防转炉喷溅伤害的对策: ④炉渣不化,提枪化渣时,不能长时间高枪位吹氧,否则,氧化铁大量增加,引起喷溅。一旦发生喷溅,不能立即降枪,若此时降枪,脱碳反应更加激烈,反会加剧喷溅。此时可适当提枪,一方面减缓脱碳反应,另一方面借助氧气流股的机械冲击力冲击炉渣,使气体排出,减轻炉渣发泡程度。如果是金属喷溅,可适当提枪增加渣中氧化铁,另外加适量萤石,使炉渣快速熔化覆盖钢液面。 ⑤回炉时,兑钢(铁)水应缓慢进行,或对回炉钢水进行脱氧后缓慢兑入。 ⑥吹炼过程中关闭挡火门,堵好出钢口,炉前、炉后严禁过人。吹炼过程中严禁到炉下作业。 南钢一炼钢炉爆燃三人受伤 南京钢铁集团一炼钢炉突然发生爆炸,飞溅的钢水喷涌,将3名工人灼伤。 事故是由于高温炼钢炉遇水引发的 广东大埔县奕兴铸件厂 钢水喷溅事故 2008年12月6日凌晨零时50分许,大埔县高陂镇坪溪村的奕兴铸件厂发生炼钢炉“返氧”沸炉事故,从炼钢炉中喷射出1000多摄氏度钢水将现场2名炼钢工人当场烫死,另1名工人被烫成重伤,现场另有3名工人侥幸逃出。事故还引发厂区大火。 广东大埔县奕兴铸件厂 钢水喷溅事故 事故原因: 一是违规操作,高温时不该下铁矿石。因料不好,化验后含碳高了,于是工人加铁矿石,发生“返氧”(“返氧”是炼钢过程中发生过氧化反应,产生大量气体,引发钢水沸腾飞溅喷射的现象)。 二是该厂炼钢炉属淘汰设备,在无项目核准和炼钢生产许可证的情况下,超越经营范围组织生产。 转炉炼钢安全生产技术 三、重点危险因素的分析及对策 3、转炉煤气回收过程中的中毒、火灾、爆炸 煤气回收系统中降罩、三通阀、氧含量测试等连锁装置失效,回收煤气中氧气含量大于2%,遇明火可能导致火灾爆炸。 一次除尘风机房使用不符合防爆要求的电器设备,一旦泄漏煤气,可能导致火灾、爆炸、中毒窒息; 回收煤气管道、阀门因腐蚀、损坏、未按要求设置防静电、防雷措施、动火部位距管道过近、煤气压力负压管道内进入空气等,泄漏煤气一旦遇明火可能发生火灾、爆炸。 转炉炼钢安全生产技术 3、转炉煤气回收过程中的中毒、火灾、爆炸 煤气设施作业时,无可靠切断、作业前未进行吹扫作业和取样化验,可能发生煤气中毒事故。 煤气区域作业、进行插堵盲板作业、巡检等活动时,未携带报警仪、佩戴正压密闭式呼吸器,未实施两人监护作业,未制定、落实安全防护措施时,可能发生煤气中毒窒息事故。 转炉炼钢安全生产技术 控制对策: 转炉干式除尘、一次风机房按2区设置防爆电器,设有CO检测报警仪并与通风装置连锁。 对转炉安装微量氧成分实施连续自动分析和自动控制,当烟气中O2含量大于2%时自动发出报警信号,同时自动切换三通阀经高80m烟囱自动点火放散,并在管道上设有自闭式泄爆阀;当O2含量小于2%,自动切换三通阀回收煤气。 煤气管道设置蝶阀、盲板阀、逆止水封等切断装置;并按要求设置排水器、放散管。 在煤气管路设膨胀器,防止煤气爆炸对管道造成的破坏,减少、控制煤气泄漏。 转炉炼钢安全生产技术 控制对策: 设煤气吹扫放散系统。检修时用氮气吹扫煤气管道,每半小时化验一次CO和O2含量。带煤气作业时,必须佩戴正压呼吸器。 设置固定CO浓度测试报警仪,操作人员配备便携式CO报警仪。 水封、阀门、管道、法兰接头等易泄漏点,定期巡检,发现问题及时处理。 普阳钢铁煤气中毒事故 事故概况: 2010年1月4日,河北省武安市普阳钢铁公司南平炼钢分厂的2号转炉与1号转炉的煤气管道完成了连接后,未采取可靠的煤气切断措施,使转炉气柜煤气泄漏到2号转炉系统中,造成正在2号转炉进行砌炉作业的人员中毒。事故造成21人死亡、9人受伤。 普阳钢铁事故图示 插板阀 碟阀 1#风机 放散塔 三通阀 3#风机 水封 逆止阀 U型 水封 盲板 煤气柜 2号转炉 1号转炉 插板阀 蝶阀 总回收管道 人

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