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工程事故处理方法及预防措施
工程事故处理方法及预防措施 报告主要内容 第一部分:前言 第二部分:工程事故井发生原因介绍 第三部分:工程事故井处理步骤及方法 第四部分:工程事故井处理实例 第五部分:工程事故井预防措施 一、前言 出现工程事故井会严重影响生产效率,同时也会造成较大的经济损失。对作业队伍来说,处理工程事故井面对着两个方面的困难:一是处理事故的经验和技术水平相对于大修队伍有一定差距;二是作业队伍的设备能力达不到大修队伍的水平,包括修井机的提升、旋转能力,以及各种处理事故的工具用具配备都无法与大修队伍相提并论。为此,在事故井处理措施方面,必须根据自身的实际采取更简便和巧妙的方法。 二、工程事故井发生原因简介 主观原因 客观原因 三、工程事故井处理步骤及方法 1、活动管柱(解卡) 一、清理好井口周围的泥水, 平整井场。 二、准备齐全各种工具用具 。 三、组织好人员做到统一思想。 四、分析卡点的位置,计算卡点以上管柱的重量 。 F=l*95/1000/n*100% F—拉力表指重,l—卡点以上管柱长度,n-大绳股数。 起完倒扣管柱后计算鱼顶的位置,判断鱼顶是压裂油管,我们就必须采取下套铣筒和自制的笔尖进行套铣冲砂,如果鱼顶是封隔器或喷砂器等外径大于100mm的工具,我们就必须下一个类似喇叭口的工具(通常采用的是喷砂器下接头)和Ф40mm自制冲砂笔尖连接在一起的组合工具,做好冲砂准备。 四 、 工程事故井处理实例 今年,大队压后共发生工程事故井5口,工程事故率为0.61%。 1、压裂砂堵导致工程事故 龙12-09井 事故发生过程:102队3月10日施工,该井压裂三层,2级Y344-114型封隔器,1级导压喷砂器,压完两层后,上提压第三层,层位:萨0,井段:1454.4-1555.4m,破压:32MPa,加砂3.5m3时,泵压上升至53MPa,替挤,洗通。探砂面,砂面深度为1801.3m,起出管柱,发现管柱从第161根油管下端本体断裂,丈量该油管长9.85m,该油管原长9.57m,内径变为54mm,该油管在高压过程中发生断裂,通过计算判断管柱落入井底,位于射孔井段以下。该井从3月10-3月18日,经过套铣冲砂,下公堆,母锥,捞矛等工具打捞4次,捞出全部落物。 2、地层亏空导致工程事故 事故发生过程: 105队施工的南1-丁4-P127井,该井为保护隔层压裂井,该井压裂2层2缝,下入K344-114型封隔器3级,喷砂器1级,平衡喷砂器1级,平衡器1级,Ф50mm工作筒1个。7月1日由压裂3队施工,压裂过程无异常现象,压完后活动管柱55小时,管柱活动不开。7月4日,倒扣,倒出Ф62mm油管102根,Ф50mm工作筒1级,K344-114型封隔器1级,鱼顶为Ф62mm油管母扣,鱼顶深度986.27m. 7月4日至7月22日,经过套铣冲砂、下丝扣抓、公锥、捞矛等工具打捞、将落物全部捞出,下完井管柱。 3、蜡球影响导致工程事故 拉6-P3688井 事故发生经过: 该井压裂3层2逢,下入K344-114型封隔器4级,喷砂器2级,平衡喷砂器1级,平衡器1级,Ф50mm工作筒1个。压裂过程正常,压后管柱活动不开。倒扣后,井内卡具以上剩余19根油管。 五、工程事故井预防措施 1、保证扩散压力时间 压裂后扩散压力是为了保证压裂砂完全充填入裂缝,保证裂缝闭合完好,提前动管柱会造成压裂砂外返卡管柱。 2、严禁起管柱过程中放喷 起管柱时,开套管放喷,井内压力得不到平衡,在裂缝口未完全闭合的情况下,压裂砂返排,在油套环行空间中运移,到一定高度后下沉,当封隔器处于未完全收缩状态时,沉砂堆积,埋死管柱,因而切忌在起管柱时开套管放喷。 3、合理组配管柱 组配管柱时封隔器卡点不能超过油层上界2m。两个封隔器之间的夹层距离不能大于40m。 4、套管灌满清水 在压裂施工前套管内一定要保证灌满清水,以保护封隔器,防止封隔器胶筒在巨大压差下发生塑性变形,导致压后管柱活动不开。 5、注意观察套压变化 在压裂过程中必须按要求装好25MPa的套压表,并安排专人记录套压表的变化情况,如果套压上升,就说明有压窜的迹象,或者是封隔器卡点位置不对,或者是管柱在高压过程中打洞,这时应该立即停止压裂,旁通替挤,以防止砂卡管柱。 6、上紧管柱 一是认真检查压裂油管,防止将损坏的油管下入井内。 二是下井管柱必须刺洗干净,特别是丝扣一定要认真刺洗。 三是不能只凭经验上到多少扣为止,而是一定要把管柱上紧。 * * 管柱组
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