北京市城市铁路清河高架桥桩基选型.doc

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北京市城市铁路清河高架桥桩基选型

北京市城市铁路清河高架桥桩基选型 中铁隧道集团北京工程处北京公司 刘晖 北京市城市铁路清河高架桥全长662.802m,位于北京市北部,永定河冲积扇西北裙部地带。全桥共9联,除3联为特殊联外,其余皆为三孔(25+25+25)m预应力混凝土连续箱形梁。梁体截面为单箱单室,上宽8.6m、下宽4.0m、高1.4m。桥墩采用矩形双柱墩,座于高1.8m的承台上。桥梁施工前,出于节省投资、缩短工期及推广新技术的目的,现场进行了两种类型的试桩施工及检测,以分析比较其施工工艺的成熟性和承载能力的可靠性,最后确定桥梁桩基的类型。 试验的两种桩型其一为普通钻孔灌注桩,另一种是北京俊华地工集团的专利技术“挤扩多支盘灌注桩”。其中普通钻孔灌注桩在我国的使用起源于50年代末期的河南省,发展至今已逾50年,工艺成熟,在国内桥梁基础工程领域中采用较多,占据着重要的地位。其施工方法为:采用不同的钻孔方法,在地层中按要求形成一定形状的井孔,达到设计的标高后,下放钢筋骨架,再灌注混凝土形成桩基。挤扩多支盘灌注桩则是在普通灌注桩的基础上,根据承载力要求,运用挤扩机械(俊华集团专利产品)在桩身挤扩1-3道支盘或在其上增加对称的分支所成。这种桩形似树根桩,但其施工工艺方法及受力性能又不同于一般的树根桩,也不同于普通直线形混凝土灌注桩,而是一种介于摩擦桩和端支桩之间的变截面桩形。挤扩多支盘灌注桩成盘施工见示意图1。 对比两种桩基,从理论上进行分析,不难发现比之普通钻孔灌注桩,挤扩多支盘灌注桩具有以下几大优点: 1、单桩承载力高 桩的承载力由多个分支周围土的摩阻力、土对分支的承载力、土对桩周表面的摩阻力和多道承力盘下土的端支承力等部分组成,与普通垂直线型灌注桩相比,桩的根载力面积和范围增加很多,并且具有良好的承压、抗水平、冲剪和抗拔能力。 2、节约材料,降低施工成本 同等承载力情况下,桩长仅为普通灌注桩的1/2-1/3,可节省原材料达30%左右,从而降低了施工成本。 3、施工快速 桩长有效缩短,施工各环节有效地节省了施工时间与周期,可缩短工期。 4、提高地基强度 桩的分支部位周围和底部经外部加压挤扩后坚硬密实,使桩的摩阻力增大,桩的承压、抗拔、抗水平剪切能力得到提高,使地基稳定性大大加强,将地基变成了复合地基,改善了原有土的物理力学性质。 然而理论分析的结果并不能完全反映现实的情况,为了作出准确可靠的决定,我们还需在试桩的施工中,对其进行全方位的考查、比较。 试桩施工拟成桩21根,其中试桩5根(桩径1m);包括2根普通钻孔灌注桩(桩长31-33m);3根挤扩多支盘灌注桩(桩长16.2-18.5m,1个支盘)。同时,为检验施工工艺,16根锚桩也确定使用挤扩多支盘灌注桩(桩径0.8m,桩长31-33m,两个支盘)。桩基布置见图2。 施工自开始起,历时9天完成了第一阶段的施工。其间成桩5根,坍孔2处,各里程处施工情况如下述: 1、k9+105.00 ①普通钻孔灌注桩普1于11月4日23:00开钻,历时26小时成孔,其中钻机轴承断裂导致停机4个小时,下放钢筋笼,灌注砼成桩。 ②挤扩多支盘灌注桩支1于11月7日9:30开钻,至11月8日8:00成孔。挤扩支盘施工于11:00开始,至下午3:30结束。成功支盘时间为下午2:20-3:30,支盘标高由设计的23.02m提高到25m。支盘前沉渣符合要求(16cm),支盘后沉渣达50cm以上。重新清孔,满足设计要求后,至11月9日3:00成桩。 ③锚桩锚4于11月10日上午11:00开钻,至11月11日上午10:00成孔。由于所使用挤扩机械发生设备故障(漏油),直至11月12日下午16:40才开始支盘,18:15支盘结束,盘高由设计的10.53与17,调整为24.6与30m。 2、k9+331.353m 锚桩锚7于6月下午16:00开钻,至11月8日上午成孔。挤扩支盘时,支盘机械上浮脱离挂钩,倾斜肘砸坏油管接头,导致支盘支出后无法收回,吊车强行拔出后,沉渣达到4m多,回填处理后在复新施工的过程中,支盘机械又因卵石卡住弓臂,无法收回,强行拔出后导致坍孔。 3、k9+531.353 ①普通钻孔灌注桩普2于11月6日下午16:00左右开钻,于11月7日晚21:30成钻,下放钢筋笼,灌注成桩在11月8日7:00完成。 ②锚桩锚14于11月9日20:00开钻,至11月10日下午17:00成孔。挤扩支盘时,支盘机械未能下至设计孔深,仅到16m处就被石块卡住,调整盘位在标高24m、29m、32m处支了3个盘,其中29m处为“米”字型支盘;支盘设计标高为9.84m与19m。挤扩后,支盘机械因卵石夹卡,无法收回弓臂,由吊车强行拔出,在孔壁上留下两条凹槽。测完孔深后,判断土、石下落导致沉渣达4m,各方现场协商后,重新钻机对位清孔,至11月13日3:00提钻,14

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