曲轴的鉴定.ppt

  1. 1、本文档共117页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
曲轴的鉴定

第六节 曲轴的鉴定 图2-26 曲轴轴径的测量位置 图2-27 轴承装入轴承孔的要求 第七节、曲柄连杆机构的常见故障 图2-28 活塞顶部热裂纹 图2-30 活塞倾斜运行 图2-32 活塞销孔周围损伤 图2-33 活塞顶烧穿、局部烧蚀 图2-34 气门顶撞活塞 图2-36 活塞销孔内侧压裂 图2-37 活塞裙部破裂图 2-38 活塞头部损伤 图2-39 活塞顶撞缸盖 图2-40 曲轴键槽破损 图2-41 曲轴前端断裂 图2-43 曲轴法兰盘端面或螺栓孔损坏 图2-44 曲轴大头端凸缘破损 (三)与机体装配部位 图2-45 曲轴止推轴颈侧面异常磨损 图2-46 曲轴化瓦、烧瓦 2) 润滑油路方面:机油压力过低或润滑油道不畅通。 3) 装配方面:轴颈与轴瓦配合间隙过大或过小,无法形成油膜;轴瓦与轴颈的配合接触面没有达到规定的要求; 轴承孔变形;选用轴瓦材料有误。 4)使用方面:没有经过磨合运行;机体内水温过高等; 3、曲轴疲劳断裂 现象:曲轴断口在疲劳区, 断口表面光亮有磨擦痕迹,出现呈沙滩状的疲劳纹,如图2-47所示。 图2-47 曲轴疲劳断裂 原因: 1)装配方面:选用高强度螺栓有误,增压与不增压使用了相同螺栓;没有按规定的顺序和扭矩扭紧螺栓、螺栓松动; 2)相关件方面:由于化瓦、抱瓦引起的;由扭转减振器总成的损坏引起曲轴自身扭转振动造成;机体主轴承孔不同轴度过大或轴瓦间隙过大;各缸工作不均衡,活塞连杆组的组合重量偏差过大,飞轮偏摆过大等引起的曲轴受力不均。 3)使用方面:严重超重超负荷,或运行时的不正确操作(如起步太猛等);轴颈磨损超过磨损极限引起疲劳强度下降。 图2-48 烧化瓦引起的曲轴断裂 4、烧化瓦引起的曲轴断裂 现象:轴颈烧化瓦严重,造成断轴;轴颈表面有明显拉痕;轴颈局部变黑,断口疲劳纹理不明显,如图2-48所示。 原因:烧瓦、化瓦没有及时停车。 5、异常断裂 现象:断口无疲劳纹,如图2-49 所示。 原因:曲轴受外力一次性冲击而 致断裂。 图2-49 曲轴异常断裂 6、曲轴异常磨损 现象:目测轴颈表面并无异常, 但手感凹凸不平,如图2-50所示。 图2-50 曲轴异常磨损 原因:机油压力不足;轴颈与轴瓦之间装配间隙不当;润滑不良: 机油内杂质太多或机油道内杂质没有清洗干净;相关件异常: 机油滤芯、空气滤芯没有及时更换或清洗。 三、轴瓦常见损伤分析 图2-51 轴瓦划伤 现 象:表面沿旋转方向出现数根较深 划痕,如图2-51所示。 原 因:在轴瓦润滑间隙中侵入了 硬质 颗粒,主要是由润滑油带入,或因装配时清洁工作不佳而混入。 改进措施:检查滤清效果;装配时严格进行清洁工作。 图2-52 轴瓦钢背烧伤 2、钢背烧伤 现 象:钢背表面呈大面积发暗区,如图2-52所示。 原 因:轴瓦与座孔贴合不佳,热量不能及时散出。 改进措施:严格控制贴合质量;检查过盈量是否足够;检查座孔刚度是否足够。 3、侵蚀磨损 现 象:在油孔油槽边缘呈现冲刺状磨痕. 原 因:润滑油润滑质量不佳。 改进措施:检查滤清效果。 4、磨粒磨损 现 象:工作表面主要承载区呈现大面 积沿旋转方向的细微擦痕,如图2-54所 示。 图2-54 轴瓦磨粒磨损 原 因:润滑油润滑质量不佳,允许通过异物颗粒度太大或润滑油受到污染。 改进措施:提高滤清效果;及时更换润滑油。 5、混合摩擦磨损 现 象:工作表面局部区域呈现比较光滑的磨痕,轴承间隙加大,如图2-55所示。 原 因:油膜承载力不够,油膜厚度太薄;长时间过载;频繁启动、刹车。 改进措施:合理选配轴瓦,保证配合间隙;避免超载;规范行车。 6、龟裂 现 象:合金层表面出现网状裂纹,如图2-56所示。 原 因:轴承过载;轴承工作温度太高,由于变形或其他原因,轴承工作表面载荷分布不均产生局部峰值压力。 改进措施:检查有无引起温度过高的因素,加强轴承的冷却效果;检查轴承间隙。 图2-56 轴瓦龟裂 7、弹张量消失 现 象:轴瓦使用后拆下测量,发现自由弹张量减小甚至消失,如图2-57所示。 原 因:轴承过热;配合过盈量太大。 改进措施:检查过盈量是否太大;检查轴承是否发生过热现象。 图2-57 轴瓦弹张量消失 8、腐蚀

文档评论(0)

yaocen + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档