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油井示功图分析与治理.pptVIP

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油井示功图分析与治理

油井典型井治理 存在问题: 日产液量突然下降,功图缺液,近井炮眼附近聚合物堵塞。 分析: 该井所处单元已到注聚开发后期,单井产出液浓度231mg/l,2010年9月21日作业检泵,10月29日近井堵塞,能量突然下降,洗井无效,因刚作业完,维持现状待作业,11月14日准备作业时,当班工人交井前观察温度恢复,量油恢复正常,避免了一次维护作业。 治理措施: 1、该井静态资料是7寸大套管,1000米井筒容积是20.7m3,该井泵深1200米,洗井用水量是井筒容积的1.5倍,洗井水量=20.7*1.2*1.5=37.26m3≈40m3。重点井做吊车把泵提出工作筒,一边活动一边洗,确保洗井质量。3、堵塞严重时,洗井无效,只有作业刮削冲洗至人工井底才能恢复。4、酸化解堵。 治理效果:日产液量、含水、能量全部恢复正常 。 油层套管: 5寸 ——124.26mm 5寸半——139.7mm 7寸 ——177.8mm 油管外径: 2寸半——73mm(壁厚5.5mm) 油管内径:62mm 如:7寸套管,2寸半油管,下泵深度1200米,沉没度小,洗井液量应为井筒容积的1.5倍,需用洗井液多少立方米? 洗井液用量=24.84*1.5=37.26≈40(m3) 177.8mm 73mm 洗井用水量计算方法 液面深度 7、3-15电泵井分离器轴承散: 该井配液150吨,生产参数:空油咀*1321米 多级离心泵 油气分离器 电机保护器 潜油电机 存在问题: 液量下降,油气分离器轴承散。 分析: 该井液量下降,动液面回升,电泵队憋压不漏,说明泵和油管无问题,应是泵入口或泵前设备故障。 治理措施:作业检电泵。 治理效果:液量恢复正常。 电泵机组包括: 多级离心泵→油气分离器→电机保护器→潜油电机。 8、侧H239严重出砂井: 该井三采井出砂,配液50吨, 生产参数:44*4.8*4*1547 侧H239出细砂图 存在问题: 该井聚合物在油层堵塞,供液能力差,缺液,因出砂严重,易井卡,检泵周期短。 分析: 该井从历次作业监督情况来看出砂,严重时卡泵、卡油管,造成躺井,检泵周期太短。 治理措施: 1、对该井缩短洗井周期,由90天改为45天。2、洗井时做吊车把泵提出工作筒大排量洗井,将井筒内沉积的砂冲出地面,确保洗井质量。 治理效果: 从试验的半年时间来看,生产正常,因地质上需改偏心井口作业,作业过程中现场监督出砂情况,只有少量砂,说明对出砂井缩短洗井周期效果较好。 9、H431分采泵比较典型的示功图: 该井配液(45+15)吨,生产参数:Ф(70+44)mm *4.8*4 分层配产:就是根据油田开发要求,在井内下封隔器把油层分成几个开采层段,对不同层段下配产器,控制不同的生产压差,以求得不同的产量。 目的:解决层间矛盾。 存在问题: 下泵深度有局限性900-1300米,两个泵,下泵出现问题时只能碰泵,上泵出现问题只能洗井,如果其中一个泵有问题恢复不了,只能作业检泵,检泵周期短。 示功图分析: 示功图为叠加图,上半图略缺液是上部生产层位,70mm大泵供液略有不足;下半图是44mm泵严重缺液是下部生产层位。 治理措施:碰泵洗井无效时作业检分采泵。 治理效果:恢复正常生产。 10、K413分采泵油管漏失: 分采泵(1): 该井配液(40+90)m3/d,生产参数:70+56*4.8*5*1305 油管漏失 恢复正常 存在问题: 油管磨穿漏失。 分析:该井是分采泵,液量下降,套压升高,憋压稳不住,碰泵未恢复,作业周期短,只有120天,示功图判断为:上泵不工作或油管漏失。 治理措施:作业检分采泵。 治理效果:液量恢复正常。 11、泌162结蜡严重 10型老抽油机,生产参数:56*2.4*7 冲次过快,动液面1184米,泵深1297米,沉没度小,老式抽油机都有换大抽计划,换大抽时优化生产参数。 泌162换大抽后优化参数 存在问题: 结蜡严重。 分析:该井含蜡量高,出油温度低,结蜡严重,泵沉没度小,加药周期短。 治理措施: 1、少量多餐,缩短加药周期,合理制定洗井计划。 2、 作业时换φ44mm小泵生产; 3、有多级电机时,冲次可调为2次/分。 治理效果:有效延长了检泵周期。 12、泌37井低泵效 Q理=2.19*4.8*3=31.5(m3/d) 低泵效井因产量影响不大,延长检泵周期1年 泵深1450米 正常 产出液浓度升高 游动阀漏 措施后正常 存在问题:低泵效、游动凡尔漏失 分析:该井全井开采,因套管上部118.76米处有漏失段,下有保护封,为静液面,不能洗井、不能加药,8月份碰泵无效。供液能力差,原功图

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