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双进双出钢球磨煤机与直吹系统料位差压的研究精选
双进双出钢球磨煤机与直吹系统料位差压的研究
前 言
本文以五年的研究开发、设计生产实践和对国内近五十个电力企业的调查研究为基础,从双进双出钢球磨煤机料位压差检测系统延深到制粉直吹以及锅炉燃烧效益进行分析和论述了双进双出钢球磨煤机制粉与料位的有关课题。
以钢球磨煤机破碎、研磨原理为基础论述了:双进双出钢球磨煤机硕大的筒体就是直吹系统以悬浮煤粉为特征的悬浮煤仓的论点。以微观和精准目光将筒体内悬浮煤粉分为:最佳燃烧煤粉、可燃烧煤粉、不可燃烧煤粉,更深层次对风粉混合物输送过程进行分析。从而破解了:分离器能力不够,是造成负荷不能提升和不能快速实现负荷响应速度的误区。提出了:在双进双出钢球磨煤机和直吹系统中筒体内的煤位精准检测和合理控制,是决定着系统运行中一切优越性能是否体现的重要论点。
从差压测厚的基本原理到揭示在压力不断变化的磨煤机筒体内煤位厚度的要点,精辟准确的论述了动态跟踪式衡压差气源的产生和控制是系统检测精准度和探针端口不堵塞的关键点。解决了探针端口密集清扫仍经常堵塞的致命弱点。在原理论述上首次揭示了差压料位检测系统是双差压互动的概念。将当前传感测量技术、计算机数学模型运算技术、触摸屏显示技术溶为一体,研发出运转中埋在磨机筒体内煤下的探针端口可视化系统,使差压料位检测系统告别了开环测量,检测值仅为趋势正确的时代。把差压料位检测系统精确度提升到毫米级,并实现了料位高度可视化和相对高度数字化。
列举一例,锅炉的双进双出钢球磨煤机与直吹系统大修后,以磨煤机料位检测值精准、稳定为契机。将原传统的600~800Pa料位高度提升到1100~1200Pa,从而实现了煤粉细度提高,均匀性达标,使飞灰、炉渣可燃物明显下降;供电煤耗降低的案例。揭示了一条投入少、时间短、收效大,实现降耗和节能减排的新捷径。
总之,希望大家在阅读时提出注重这些问题的新思维、新观点,共同进行讨论,一起创新、完善此论题的研究。
为答谢本文在北极星电力网发表一个月,有八十位下载该文章的同仁和增进与大家更深入沟通所编写前言。
目 录
一、目前系统运行不理想状态及产生原因 4
(一)系统的优点和目前运行状态的反差 4
1. 双进双出钢球磨煤机直吹式系统的优点 4
2. 目前系统运行不理想状态 4
(二)从系统的特点分析不理想运行状态及产生原因 4
1. 制粉直吹式系统中的突出特点_悬浮煤粉仓 4
3. 最佳燃烧煤粉产生于磨煤机筒体料位的精准检测与合理控制 7
(三)应用实例浅析 磨煤机筒体料位检测与控制的重要性 8
1. 大修后实现了料位的准确检测和合理控制提高了各项指标 8
2. 准确的磨煤机筒体料位检测与控制实现了负荷提升的快速响应 10
3.磨煤机在合理的料位运行时可降低消耗和减少检修维护费用 11
(四)从硬件配置上查找产生系统不理想运行状态的原因 12
1.料位差压检测的基础原理 12
2.双进双出钢球磨煤机料位差压检测系统及工作原理 13
3.技术理解能力低下是产生粗制滥造产品的根源 15
4.进口原装产品的调节仪和调节阀与低端产品配置的比较 18
二、研制适合国情创新功能的产品 将引进拓展为中国创造 21
(一)探针端口状态实时显示和清扫时间模糊控制 21
1.现场应用触摸屏和软件对每根管路进行检测 建立各管路标准值参数库 21
2.运行中对探针端口进行实时显示和监测 22
3.清扫间歇时间 实现模糊控制 22
(二)气流输送管路密闭状态的可视化在线检测 22
(三)方便简单、准确可视的运行中自检系统 24
1.自检准备 进入画面 打开两个阀门 24
2.按照提示五次点击屏幕、关闭两个阀门 24
(四)磨煤机内料位可视化,相对高度数值化 25
1.直观、动态、精准 25
2.适应性强 操控方便 25
三、系统的现场施工和调试是技术含量高要求精细的环节 26
(一)系统装置中各种缺欠分析 26
1.输气管路中的瓶颈是探针和管路堵塞的重要隐患 26
2. 安装时探针控制阀门缺失 调试时设定参数不匹配 使关键部件受损坏 27
3. 从趋势曲线画面对磨煤机料位差压检测系统运行状态分析 28
4. 问题产生原因:管理衔接不完善 施工无规范 验收无标准 28
(二)大修中故障现象 排除方法与操作 30
1. 下探针端口是差压值检测的基准面 下探针丢失后检测值将无意义 30
2. 差压检测的数据是以气流为载体,管路的泄漏和堵塞是致命伤害 30
3. 密封风箱中的软管接头是经常发生泄漏的薄弱环节 31
4.核心部件调节阀,由于参数设定和配比失调而遭损坏 31
5.清理隐患 消除缺欠 32
(三)从运行中各种状态趋势曲线检验大修效果 32
1.从建立磨煤机筒体料位观察料位差压检测系统的快速和准确性 33
2.从趋势曲线 观察料位差压检测系统的动态响应速度 34
3.从趋势
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