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碎石桩加固软基方法的分析及改进124541
2. 地质情况及设计处理措施
这段为水田,地表下2.0米内为冲击层松软砂粘土;2.0米~7米为淤泥质砂粘土,软塑至流塑,饱和状态;下为粘砂土、粉砂、砂粘土,均为流塑、饱和状态。
碎石桩直径0.5米,等边三角形布置,DK271+487.21~+520段桩长15米,桩间距1.0米;桩顶设0.5米厚碎石垫层,垫层内铺设一层单向土工隔栅。
3.施工情况及处理效果
3.1施工情况
施工时采用的桩机为活瓣式桩管,行走系统为滚筒式。采用重复压拔管法施工,设计要求按隔排跳打的顺序施工;但由于地表下2~7米为淤泥质粘土,下为粘砂土、粉砂、砂粘土,这就相当于中间存在一个砂夹层,且桩间距较小,碎石桩施工时,原来就较密实的砂夹层经振动、振密后变得很密实,桩管很难穿过砂夹层达到设计深度,因而实际施工时不得不按连排连打得顺序进行。
一台桩机一般50分钟可施工完一根桩;成孔后灌注碎石成桩,碎石粒径为2~4cm。
3.2检测情况
成桩10~14天后,按照设计要求,对桩身及桩间土进行动探检测及复合地基静载试验,检测频率分别为2%和5‰,要求桩身密实度大于中密状态(N63.5≥10),复合地基承载力不小于150Kpa。而实际检测表明,复合地基承载力满足设计要求,但地表不均匀隆起;桩身密实度达不到设计要求,重型动力触探检测结果为:
桩身:5米已上击数≤5击的占34%,5≤击数≤10的占54%,击数≥10的占12%;5米已下击数均≥10。
桩状土:5米以上平均4击,5米以下6~8击。
桩间土:5米以上平均3击,5米以下≥10击。
达不到设计的处理效果。
4.加固处理措施
由于碎石桩上部5米普遍达不到设计要求的中密状态,施工与设计院和秦沈总指经过反复研究,决定对碎石桩进行降水注浆补强处理。
4.1浆液配比的确定
正式补强处理前,试做了4个配比:
配比1: 水:水泥=750:750(1:1)
配比2: 水:水泥=692:923(0.75:1)
配比3: 水:水泥:粉煤灰=750:600:150(1:0.8:0.2)
配比4: 水:水泥:粉煤灰=692:738:185(1:1.06:0.26)
经试验比较,配比3效果最好,选用配比3。
4.2注浆施工
浆液从钻头喷口喷出后,持续注浆三分钟后,用人工倒链边提升钻杆边注浆,提升速度掌握在50Cm/min左右;注浆压力控制0.1~0.6Mpa以内。注浆过程中,如返浆过早,则采用小流量,加长注浆时间。
4.3加固效果
注浆40天后,进行开挖检查,桩身浆液填充饱满,呈致密状,固结良好,强度较高,肉眼观察浆液充填率在92%以上,效果较好。
5.原因分析
此两段碎石桩处理效果不好,主要是因为这样的地质情况不适合用碎石桩进行软基处理。
(1).该表层原为稻田,长期受水浸泡,呈流塑状态,灵敏度高,侧限约束力不够;在碎石桩施工时受到扰动,本身的强度进一步受到破坏,且长时间不能恢复;桩周土对桩身的侧限约束力很小,桩身得不到挤密,密实度也就达不到要求。
(2).表层土含水量大,强度低,在碎石桩的施工过程中因受沉管下沉碎石挤压造成局部地面隆起,对碎石桩起不到有效约束的作用。
(3).地层中存在较厚砂夹层,而桩间距相对较小;施工时受到振动,原本就较密实的砂夹层变得相当密实,桩管很难穿过砂夹层达到设计深度。
(4).碎石桩所用碎石粒径为2~4cm,不是连续级配,孔隙率较大,对成桩密实度不利;改用连续级配,效果可能要好一些。
(5).因地质情况,碎石桩间距又较小,出现了桩与桩之间连通,灌注碎石量大于设计方量。
(6).因部分桩与桩之间连通,注浆处理时出现窜孔,给控制注浆量带来困难。
根据该试验段其它软基处理方法的效果及软基段落的地质条件,这种地质条件的地段采用袋装砂井或深层水泥搅拌桩处理效果较好。
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