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井控险情监控情况汇报(终稿)

3、按照工况分析: (1)钻井发生60起,其中:钻进39口井,占62.9%; 起钻4口井,占6.45%; 完钻循环8口,占12.9%; 电测过程中9口,占14.52%; (2)试油发生2起:起钻1起、射孔1起。 ●钻进过程中和完井阶段险情发生的几率较高,主要原因是部分钻井队在打开目的层前未进行钻井液体系转换,钻井液密度不能平衡地层压力;完钻阶段井控措施执行不力,通井循环不到位导致险情发生。 事故发生后,在距离该井约170米处打救援井,因为延332井钻井过程中未测方位,救援井经过两次定向,两次压裂后都未压通,救援井失败。 9月4日, 发现地面三处火苗消失,井口火焰减小,于是决定更换节流、压井管汇,抢接放喷管线,对原井口防喷器进行试关井,结果关全封成功,点火放喷。放喷后,安装旋转防喷器,下打捞筒打捞,上提钻具成功,开泵循环畅通。9月12日打水泥作业封井成功,险情解除。延332井从7月23日事故发生,到9月12日处理结束,历时52天。 2、第二次处置错误:二次关井前套压接近最大允许关井套压,在没有安全余量下关井。节流压井循环时套压上升到8Mpa,2748米井深循环压耗按照5MPa左右计算,井口实际套压在3Mpa以上。套管脚地层破裂压力7.5Mpa,以当时第一次循环压井1.11g/cm3密度计算(二次循环压井密度1.23g/cm3)计算,允许关井套压只有P=7.5-1.11*0.0098*289=4.35Mpa,此时节流循环压井的套压值已经接近允许值,在这种情况下是不允许关闭节流阀关井。 3、第三个错误:超过最大关井套压长时间关井。二次关井后,由于关井前节流循环时的实际套压已接近允许关井套压值,关井后井内气柱进一步上升,压力很快超过安全值,由于没有采取任何节流放喷措施,超过最大关井套压长时间关井,最终导致气柱压漏套管脚,窜出地面,引起着火,造成井喷失控。 六、现场没有真正懂井控管理的明白人 在表层下深较浅的前提下,超过允许关井套压进行长时间关井,现场没有一个人意识这样做的危险性,关井后任其套压上升,长达4个小时没有采取任何措施控制套压。 2、险情溢出流体: (1)水:王南沟、王窑老区、华255井区、董志地区、塞392井区、关131井区、罗1井区溢出流体以注入水为主。 (2)伴生气:高52、西36、庄9、庄36、黄57、黄3井区溢流物中含大量伴生气,这些区域属于高气油比区域,伴生气活跃。 第三部分 险情分析及防范措施 第三部分 险情分析及防范措施 4、按照区域特征分析: 注水区域发生42口,占67.74%; 高气油比区域发生16口,占25.8%; 气田发生1口,占1.61%; 勘探评价发生3口,占4.84%。 ●油田注水区域的险情发生率相当高,占一半以上;高气油比区域占近三分之一,究其原因: 一是注水区域地层原始压力发生变化,压力异常区增多;部分项目组停注泄压措施执行不力,井控险情多发; 二是油田新区块、新层系不断发现,高气油比区域增多。 第三部分 险情分析及防范措施 5、按照施工队伍分析: 川庆钻探发生12口,占其完井总数的0.7%; 长城钻探发生4口,占其完井总数的0.94% ; 西部钻探发生1口,占其完井总数的5.2% ; 民营队伍发生45口,占其完井总数的0.87% 。 ●一是在高气油比、高风险区域禁止民营队伍施工,从源头上消减了井控风险; ●二是民营队伍的井控管理水平、处置能力有所提高,但整体素质还是低于中石油队伍,在大的险情方面应发挥中石油队伍专业优势。 第三部分 险情分析及防范措施 6、有毒有害气体: 发现CO险情7起,主要分布在:镇277、庄73、黄3、黄57、白511、宁75井区; CO浓度大于300ppm的2口井,大于50ppm的4口井,大于25ppm的1口井;白511井最高达到750ppm。 第三部分 险情分析及防范措施 从今年发生的62起井控险情来看,目前的井控管理还存在薄弱环节,有待持续加强,应从以下方面引起重视: 1、平衡压力钻井是井控工作的核心:从钻进过程中发生的39口井险情分析,有近30%的井均是在打开油层之前未转换钻井液性能、上提密度而造成溢流发生,发生溢流后再提高密度,重新建立井筒压力平衡,此时的钻井液密

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