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附件一煤炭直接液化技术在中国的示范运行
煤炭直接液化技术在中国的示范运行
(注:总经理张继明在世界煤制油大会上的介绍资料PPT摘录)
中国神华煤制油化工公司 2010年4月
一、 神华煤直接液化项目介绍
神华煤直接液化工业示范工程是中国政府批准的项目。由神华集团公司投资建设。建设法人为中国神华煤制油化工有限公司。拥有多项神华自主专利技术。
神华煤直接液化技术发展历程见下表
批准规模: 500万吨油品/年(分二期建设)
示范规模: 108万吨油品/年(一期工程第一条生产线)
建设地点: 内蒙古鄂尔多斯市
项目特点:
油品收率高
产品结构良好
工艺简单,操作稳定
成本低
设备结构合理
实验室放大、优化工艺
运行支持
开发试验工业验证
煤直接液化百万吨级装置试车成功
工程放大、具体操作打通流程
神华目标:建立煤制油产业示范基地
二、神华煤直接液化开车历程
2006年6月第一台煤液化反应器(重达2200吨)吊装就位
2007年下半年各单元陆续开车
2008年5月煤液化装置机械竣工,交付生产,开始进行全厂联动试车。
公辅装置
2007年陆续开车
两套50000Nm3/h空分装置分别在07年12月和08年5月实现试车成功。
自备电站于2007年底开始稳定运行,经过冬季低温环境联动试车考验
煤炭气化制氢装置
2008年5月份105单元(第一煤制氢)首次投煤开车成功。
2008年7月份106单元(第二煤制氢)开车成功,满足了三套
加氢装置气密和开车需要。
加氢稳定装置
2008年11月8日加氢稳定装置开始加工煤液化首次开工所需供氢溶剂油,连续加工溶剂油3万吨。
催化剂制备装置
2008年11月份催化剂制备装置成功试车,产出合格催化剂,并平稳运转72小时。在此基础上,经过对压滤机和滤饼仓进行技术改造,在煤液化装置试车期间连续提供催化剂300小时。
08年12月30日14时46分,在达到设定的试车条件下,开始投煤试车。
投煤16个小时,残渣成型。
24小时生产出合格目标产品,打通全厂流程。
从首次进煤浆开始,连续稳定运行13天,投煤303小时。
第一次投煤试运转,共加工洗精煤36524吨。
煤直接液化装置
煤液化反应器
油渣成型是投煤试车成功的标志
首次投煤成功产出的各类油品及残渣
示范项目连续、稳定地运转到2009年1月12日5:30,连续运行了303小时后,按计划停工;
取得成绩:
百万吨级煤直接液化示范装置一次开车成功
世界首套煤直接液化高效催化剂应用成功
神华煤直接液化工艺技术得到工业应用验证
实现了计划停车,存在问题得到暴露
试车验证了示范工厂全流程平稳
试车工作13天的连续运转完全做到了安全、稳定、可控
在工业化装置反应器温度控制、低浓度油煤浆、不成型残渣溶液回炼、回收溶剂油等方面,摸索并掌握了关键操作参数,为今后连续稳定运行积累了宝贵经验。
三、目前煤直接液化生产情况目前煤直接液化生产情况
由于示范工程属首次投入商业运行,在第一次试生产过程中暴露出一些设计上的不足,神华集团有针对性地实施了技术改造,消除制约“瓶颈”,消除安全隐患。整个技术改造于2009年下半年结束。
第二次投煤运转于2009年8月31日2:20开始投煤,当日21:15残渣成型。第二次运转在投煤7天后开始回收废煤浆,将第二次开车产生的含固废煤浆全部回收完成后,于9月14日17:00开始停车,连续处理煤浆352小时。停车的主要原因是高差压减压阀故障和减压塔真空度不稳定。
9月14日停车后,对减压塔喷射器及减压塔整体系统进行了初步改进和完善。同时,采用国内技术对减压阀内构件进行改进。9月28日反应系统升温升压,10月1日19:18开始投煤运转,由于真空系统和减压阀系统作了改进,此次投煤运转一直比较平稳,10月24日上午10:30左右,供氢装置故障,同时,已经发现减压塔耐磨衬里有剥落现
象,在连续稳定运转570小时后煤直接液化装置再次停车。此次检修主要对减压塔内件及耐磨衬里进行了修复。
12月21日再次开车,在连续处理煤浆1501小时后于2010年2月22日停车,原因是第一反应器循环泵系统故障。装置随即进入状态检修。
累计处理煤浆2726小时,最长连续处理煤浆1501小时。运转实际液体收率达到了57%(设计值为61%),液化装置最高负荷为85%。残渣固体含量可以控制在46%至50%。掌握残渣先成型再投煤技术,缩短投煤开车时间。全部生产及辅助生产装置投入运行,生产出合格的柴油、石脑油、液化气产品,粗酚、硫磺、液氨、残渣顺利产出,污水处理后回用。
获得国家商务部批准成品油销售资质
产品销售市场良好,柴油、石脑油、液化气等产品和副产品销售顺畅,客户反映良好。首列柴油外运首列石脑油出厂。
四、神华煤直接液化近期目标神华煤直接液化近期目标
煤直接液化装置要累
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