石化安全事故案例.doc

  1. 1、本文档共11页,可阅读全部内容。
  2. 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
石化安全事故案例

摘的一些石化企业安全事故 1、因操作工操作不当,冬季液化气罐脱水时贪图速度,两人分别脱水,因天冷 阀门[/wiki]口冻死,操作工硬性拧动脱水阀,导致脱水阀水击、炸裂。罐内10吨液化气外泄,装置紧急停工,方圆3公里内警戒。事故造成两人重伤(深度冻伤),三人轻伤;因处理的及时,未造成更大的经济损失。 2、检修期间,塔内忽然失火,表征现象是塔顶冒黄烟,塔内蒸汽吹扫48小时后才打开的人空。处理措施:紧急关闭塔内的进出口阀门,打开新鲜水线向塔内注水。事故原因是因为塔内积存的硫化亚铁自燃造成,扑救及时未造成严重后果。 3、冬季,司机为了尽快卸油(汽油),私自开大卸油阀门(监护人员疏忽),导致流速过快静电负荷过大,运油罐闪爆。造成两人死亡,三人大面积烧伤。(这个本想照隔图片的,那车已经送到收购站去了,无从查找) 4、焦化汽柴油加 氢[/wiki]岗位发生的事故:装置开车时(非原始开车)循环机开机未开最小出入口跨线,循环量过大将油带到压缩机,造成圧机自停。机体轻微损坏、高分界位过高一操作工开底部倒淋时因底部倒淋长时间不开有杂质,将倒淋全部打开结果 高压酸性水外泄,造成眼部轻伤。因处理及时未影响生产。 5、在打开罐体检查的时候氮气窒息,还有次硫化氢中毒。还有次同事被减顶气熏晕了。恐怖啊!大家要引以为戒。 6、催化裂化装置停工检修,沉降器 催化剂[还没有卸完,器内微正压,检修人员提前打开沉降器下部人孔,结果100多度的催化剂喷出,当场死亡1人,伤3人。 7、装置开工,回炼油线一放空未关,造成大火,塔板被烧变形达到十几层。 8、分馏换热器轮换检修,检修人员解 法兰[/wiki]时,管内未泄净的粗汽油喷出,当场烧死1人,烧伤3人。 9、还有一次开工,辅助燃烧室人孔磨穿,300多吨高温催化剂跑的满装置都是 10、上午精馏塔检修,维修工人从人孔进入检修,中午休息,维修工人吃饭,总控以为检修完毕,通入氮气置换。下午一名维修工人进塔继续检修,氮气窒息而死。 11、某加氢裂化装置分馏塔塔底泵检修完毕,切换运行,设备员发现自润滑水冷器不通,排水检查,高温尾油突然喷出自燃,引发大火。好在切换操作人员未离开,大家迅速关阀,切断物料,10分钟火扑灭。 分析原因是:冷却器盘管通,水排干,油即出,而高温尾油出来就是火。 12、装置第一次停工检修,催化剂卸完以后,开人孔进反应器清焦,突然旋分料腿塌下来很多热催化剂,当场烧死一人,后两人送院后死亡,那两人自己从人孔爬出来的时候,血肉模糊,恐怖呀!现在装置进设备的时候,都要先用竹竿敲击旋分! 13、焦化装置抓 焦炭天车轨道做防腐,防腐人员进入行车区域,造成左手四指断裂,教训沉重。 原因是违章作业。 14、装卸油在装石脑油过程中,油气挥发石脑油的硫化氢熏死一人。 原因是:石脑油硫化氢含量高,作业过程没有带防毒面罩。 15、催化沉降器闪爆,催化停工过程沉降器吹扫不干净造成闪爆。 原因:分析采样位置少,结果不准确。 16、催化裂化装置开工,炉101点火升温,炉内温度1100摄氏度,管理人员误以为仪表假现象,不予理会,导致炉壁烧穿,装置非计划停工。 17、精制脱硫化氢岗位一胺液备泵进行排凝,工作人员责任心不强,打开排凝后,**后忘记关上,也没往下一班组交接,凝液排净后,硫化氢气体顺着排凝口排除,次日早上四名清理卫生人员进行打扫,当场晕倒,后抢救无效全部死亡 18、酸性气管线防空检查,误吸入口中,造成人员昏迷,险些危机到人身安全 19、脱硫化氢塔底重沸炉进料调节阀冒烟,关闭上下游手阀切除后检修,以为管线里面的油已经排干净,让仪表的拆开 填料压盖,结果下游手阀泄露油从调节阀填料盖里喷出,幸亏跑的及时没有伤到仪表工,但是旁边的人工作服上溅了一身油。 20、1月17日,某炼油厂焦化车间工艺一班上夜班,早9:04分左右,在操作室的班长及内操等人,突然听到加热炉区一声爆响,看到炉北着火,班长立即汇报炼油厂调度,同时报火警。并组织人员关闭了高压瓦斯进装置控制阀上下游阀,并打开去球罐泄压阀门,加热炉紧急熄火,同时停辐射泵(B-2/1)、原料泵(B-1)、富气压缩机,打开分馏三层平台瓦斯副线阀泄压,容-1退油去6#油池。9:40分左右将火扑灭,经现场检查,炉-1西辐射烧焦线弯头减薄爆裂,弯头处有4ⅹ6cm左右的方形裂口,高温渣油喷出发生着火。 原因分析: 1、2002年大修炉-1西辐射烧焦线弯头更换时,弯头 管件[/wiki]材质使用错误,使用了碳钢材料代替Cr5Mo材料,高温硫 腐蚀导致弯头均匀腐蚀减薄, 弯头剩余壁厚仅为2、1mm, 承压能力降低,致使该弯头爆裂,介质喷出着火是导致事故的发生的直接原因。 2、在2004年、2007年大修期间工业管道检验时,对该处的主管线均进行了检验,支线做抽检(抽

文档评论(0)

weizhent2017 + 关注
实名认证
内容提供者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档