找窜测井方法及应用.ppt

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找窜测井方法及应用

2007年同位素井温组合找窜28井次,常采井5口,热采井23口。发现窜槽井14口,现场实施封窜措施8口井,全部见到明显增油降水效果(见下表) 。 同位素示踪、井温组合找窜存在问题 1、同位素粘污影响判别结果; 2、层间压差大; 3、射孔层存在大孔道; 4、同位素衰减时间影响后续施工; 对策 1、根据井况,精心设计施工方案; 2、同位素沾污严重,测井前稠油井进行高温蒸汽洗井,同时结合井温资料综合分析; 3、存在大孔道或层间压差不均衡,采用固井评价方法找窜; 中子寿命测-注-测找窜存在问题 中子寿命测-注-测找窜测井较少,2007年以来仅测4口,经验较少。 1、层间压差影响测井及评价结果; 2、示踪能力较差; 3、射孔层存在大孔道; 采取措施: 1、加强现场监控措施,优选好示踪剂,进行及时测量; 2、利用氧活化判断水流方向,结合井温综合判断; 三、固井质量评价测井 双K312井第一次声幅-变密度图 4、利用声波-伽马密度测井找窜 5、存在问题 1、固井质量评价方法找窜是一种间接方法,不明确指示窜槽方向; 2、固井质量评价方法受时间和工程施工等因素影响; 3、SBT成像图只反映第一界面胶结情况,第一界面胶结影响第二界面胶结评价; 4、热采井生产过后,第一界面存在微间隙,对声波测井有影响,难以反映第二界面真实胶结情况; 对策分析 1、对比分析第一次固井评价与找窜固井评价,判断水泥环变化情况; 2、分析动态变化与测-注-测方法及找窜固井评价相结合,进行综合评价; 3、稠油热采井采用声波-伽马密度测井对水泥填充情况进行评价,以进一步评价窜槽; 1、稠油热采井及多层开采井首选固井质量评价方法找窜; 2、不急于作业的常采井选用注同位素测-注-测、井温组合找窜测井工艺; 3、急于作业的常采井选用注硼测-注-测、井温、流量组合找窜测井工艺; 生产层Ⅱ1层 272.2-280.0m 泌浅67井蒸汽吞吐后周期中06.11.10、周期末07.3.12SBT测井成果图  2006年11月测SBT,找窜验证均反映射孔段下方泥岩段胶结质量较好,可能层内出水或者受邻井(EX36)汽窜的影响,而不是管外窜。继续生产,随着周期生产时间,含水下降,说明是邻井汽窜引起本井含水较高。 2007年3月周期末测井资料也可以清晰地反映出上述井段的固结质量。  制定继续生产措施,该井到2007年12月20日为止,累计生产232天,累计产液1852.1吨,产油577.4吨,综合含水55.11%,目前日产液6吨,产油3.5吨,含水40%,阶段内,日产最低含水30%,产液3.2吨,产油2.0吨。从生产曲线上看,本阶段产油相对稳定,含水逐步下降,现仍保持良好的生产状况。 泌浅67井2006年8月-2007年10月生产曲线图 蒸汽吞吐前声幅-变密度成果图 吞吐周期末MAK2-SGDT成像处理成果图 蒸汽吞吐后SBT测井成果图 3、利用固井质量测井评价稠油热采井固井质量变化情况  声波-伽马密度测井资料显示:吞吐段以上一、二界面胶结破坏较严重,一界面存在间隙、微间隙,声波-伽马密度成像资料显示290米以上井段及420--564米井段胶结很差。电测序号64、66、67、68为射孔层段,从图中可以明显看出,吞吐层存在管外明显水泥缺失现象。目前生产层位(545—549.2米)与原生产层(555.2—561.0米)之间是窜通的,因此建议堵窜。 窜槽段 X6276井2007.11-2008.03生产曲线图  2008年2月经大修堵窜后封堵H3Ⅳ6层下段(555.2—564.0米),单采生产H3Ⅳ6层上段(545—549.2米),目前未注汽常规生产,日产液8.7吨,日产油2.0吨,含水77%,液量明显下降,效果非常明显。如果日后再注汽进行吞吐效果会更好。 四、结论及建议 串、漏现象在很多井中存在,尤其是在稠油井进行蒸汽吞吐后,造成管外水泥环破坏,导致出现管外窜槽,影响油、水井正常生产;不同的测井方法在解决问题时,由于测井原理、施工工艺、测井环境不同,都会存在一定的局限性;结合具体井的实际情况,选用合适的测井工艺技术,通过综合分析评价,提高测井找窜成功率。 针对油田生产中因固井质量差或酸化压裂措施造成的采油井、注水井出现窜槽而影响井的正常生产的现状,通过项目化运作,加强分析研究,确定问题井的原因和层段,根据目前的找窜工艺技术特点和适用条件,优选、优化找窜技术方法(如:注同位素测-注-测、注硼测-注-测、氧活化、SBT固井质量评价等),通过对目标井实际监测与解释评价,提出窜槽井段及治理方案。 * * 在油田开发生产过程中,有很多因素可能导致生产井发生套管外窜槽。管外窜槽的存在,会导致油井产量显著下降,甚至完全不产油。因此,对产油量非正常下降或含水率非正常升高

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