佛子岭水电站故障分析报告资料要点.docVIP

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佛子岭水电站故障分析报告资料要点.doc

佛子岭水电站故障分析报告 3月7日晚六安佛子岭水电站发生全厂停电事故,一台6.3kV开关柜和一台110kV变压器在事故中起火。安徽电力调控中心会同电力科学研究院相关人员于3月9日对现场进行了查看,调阅了现场资料,询问了相关现场人员。现对该事故过程及原因总结分析如下: 一.事故前全站运行状态 全站一次主接线图如图1所示,事故前#2~#7发电机组运行,#1机组备用;小水电机组X1、X2备用,X3、X4检修;#1、#2、#3、#5主变运行。全厂上网负荷32700kW。 二.事故发生经过 3月7日晚20:56,值班人员发觉#3,#4,#5机组声音突然异常(3台机组在同一个厂房,不确定是所有机组还是部分机组),控制室照明忽闪失电,随后值班人员发现6.3kV母线#8开关柜失火;返回控制室汇报情况时,110kV开关站二声爆炸,#2主变顶部着火。全站立即组织实施救火及机组紧急停机措施,在老厂停机过程中,新厂#7机组灭磁柜着火(主要为熔断器熔断)。其次,运行人员将剩余的#2,#6号机组停机,至此,全站停电。#8开关柜主要着火点于22:00扑灭,因无有效灭火措施#2主变燃烧至凌晨5:45自然熄灭。 三.主要起火设备及保护动作情况: 本次事故主要起火设备为6.3kV#8开关柜和110kV#2主变压器,于图1中用红线框标出。 #8开关柜,型号ZN28-10/1250-20/10,生产厂家杭州开关厂,投运时间1995年。 #2主变,型号SF7-8000/121,额定容量8000kVA,变比121/6.3,合肥变压器厂生产,序号882302-1,投运时间1988年。 图1 佛子岭水电站一次主接线图 保护动作情况大致如下(保护动作及录波图见附录): 佛子岭全站所有保护均未动作,也未有告警信号。 其与电网相连的对侧文峰变保护动作如下,因保护装置未对时,以故障录波器起动时间为准: 2015-3-7 20:59:00 文峰变保护动作 2ms 保护启动 304ms 相间距离II段出口(BC相) 4600ms 重合出口 5630ms 相间距离II段出口(AB相) 测距L=9.188km BC相 四.现场检查情况 (1)#2主变 现场检查#2主变烧损严重。其中,B相高压套管烧损情况最明显,套管瓷瓶爆裂、导电杆及接线柱弯折、钢芯铝绞引出线被烧断股;C相高压套管瓷瓶爆裂,纸绝缘外露。低压套管全部破裂跌落,其中A相低压套管铜导电杆融化溅落。 图2 #2主变烧损后各角度图 (a) 高压套管 (b) B相高压套管引线溅落的铝渣 图3 #2主变高压套管 (a) 低压套管 (b) A相低压套管溅落的铜渣 图4 #2主变低压套管 (2)#8开关柜 #8号开关柜已被烧成空壳子,内部情况难以考证。现场检查时,#8号开关柜残骸已被工作人员拆除,观察到旁边的#10号开关柜同样烧损严重。 图5 #8号开关柜残余引线 (a) #10开关柜正面 (a) #10开关柜背面 图6 #10开关柜 (3)#2主变保护屏 #2主变配有差动保护、非电量保护和后备保护。差动保护和非电量保护均设置在主保护控制屏,现场检查时主保护液晶屏不亮,后方控制单元有明显放电烧黑痕迹,如图7所示。拆下来进一步检查发现,主保护控制板开关量检测端口放电烧损,如图8所示;端子2、5、10、15放电明显,如图9所示,信号对应关系:端口2--远方操作位置,端口5--本体轻瓦斯,端口10--本体重瓦斯,端口15--24V电源。同时电源板24V遥信电源模块存在过流烧损现象,如图10所示。 图7 #2主变保护屏及主保护控制单元 图8 #2主变的主保护控制板 图9 #2主变的主保护控制板开关量检测端口 图10 #2主变的主保护电源板 五.故障可能发展过程与原因分析 由于主要着火设备已经严重烧毁,而且事故中受损设备较多,事故时的起始故障点根本无法直接找到。另外,事后恢复低压电源检查主变保护屏时发现,整个事故过程中,二次保护均未动作,而且无动作信号,全站未配备故障录波装置,变压器保护录波功能也未投入,进一步增加了故障分析工作的难度。 (1)故障发展过程 依据现有资料,可能的故障发展过程推测如下: 1)#8号开关柜由于设备绝缘击穿,发生B相接地短路,导致6.3kV母线故障,反映到110kV侧为B、C相间故障。 2)2ms后,对侧文峰变保护启动;304ms,文峰变线路保护B、C相相间距离保护II段动作; 3)6.3kV母线电压降低,导致#2厂用变失压,厂用交流电首先失电。 4)直流屏报交流失电,切换备用电源,但切换失败,全站保护失电。 5)故障持续至3s左右,主变复压过流和发电机复压过流保护本应动作,但均由于保护失电未能正常启动,故障持

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