安全经验分享-高101—3井井喷演示教学.ppt

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鄢松意; 由某石油管理局钻井三公司32864钻井队承钻的高101—3井,于1990年4月13日23:00钻至井深2974.8 m时发生井涌,关井后井口装置从技术套管接箍处被顶开,四次井喷后井垮停喷,井口涌出大量地层水,挤水泥后整改井口,反挤钻井液控制井涌。;;; 高101—3井是冀东地区高尚堡构造高9井断块高部位上的一口定向滚动开发井,具有预探性质。该井设计井深3212m,目的层是沙三1段,由某石油管理局钻井三公司32864钻井队施工。; 该井于1990年3月1日第一次开钻,用φ444.5mm钻头钻至井深208.5m,φ339.7mm表层套管下至井深206m。3月4日第二次开钻,用φ311mm钻头钻至井深1593.96m,φ244mm技术套管下至井深1589.41m,水泥返至井深398m。3月21日第三次开钻,用φ215.9mm钻头钻至井深2974.8m。; 距离高101-3井1.25km处的高9井,井深3149.25m处的沙三段地层压力系数为1.269。但是,高9井钻至井深2924.20m时曾发生强烈井喷,当时使用的实际钻井液密度为1.45g/cm3。 ; 距离高101-3井0.75km的高59井,井深3181m处的地层压力系数为1.07,但高59井钻至井深2961.96m时曾发生过严重气侵,泥浆槽面气泡占70%-100%,油花占2%-3%,钻井液密度由1.37g/cm3降低到1.25g/cm3。 ;; 经钻井公司检查后,该队成立了井控小组,进行了防喷演习,安排了干部24h值班,并制定了打开油气层时的坐岗制度; 4月9日,甲方钻井办公室井控工程师也到该队检查了井控工作。;; 4月13日21:25钻进至2973m,按迟到时间计算,2966m井段的钻井液开始返至地面,此时钻井液密度从1.33g/cm3下降至1.3g/cm3,粘度由29s上升至36s,气测全烃含量高达70%,6min后,气测值降为正常。副队长决定停钻观察,循环钻井液45min,约一个迟到时间 。; 4月13日22:00左右,2973m井段的钻井液返出地面,气测全烃含量高达70%,9min后气测值恢复正常,副队长决定接单根,接单根后,继续钻进到2974.8m。 ; 13日23:00,泥浆工测得钻井液密度为1.34g/cm3,粘度为30s。 23:03发现井口涌,23:08钻井液喷出转盘面1.5m,副队长让副司钻将方钻杆提出转盘面,自己关上半封防喷器,并报警,全队职工立即赶到现场。 ; 23:20听到一声巨响,天然??从钻台下套管头处喷出,套管头连同井口装置从φ244.5mm套管的接箍内滑脱。; 撞击引起天然气着火,火势高达立管最高处,随后被喷出的钻井液熄灭,但钻台上、下易燃物被引燃,全队职工使用灭火器将火扑灭。 ; 23:45第二股天然气喷出着火,火势高度与第一次相同,全队职工用灭火器和重晶石粉将火扑灭。; 14日0:05第三股天然气喷出,着火,高度与前一次相同,全队职工用浸有钻井液并撒有重晶石粉的棉被和工衣将钻台上、下的火扑灭。 ; 0:20消防车赶到井场,用水枪将钻台和水龙带上的残火扑灭。; 0:45第四股天然气喷出,消防人员用高压水龙头对准井口降温,由于钻台上、下无残火,故未引起着火。天然气从钻台下边朝指重表方向喷出,约10m远。 2:20喷势渐弱,钻台下井口处大量涌水。; 3:20井垮,停喷,井口处涌水,流量约20m3/h。7:15用水泥车向钻杆正挤水泥6次,共5.6m3。压力升到15MPa(排量200L/min),3min后降至9MPa。; 9:00清除钻台下杂物,整改井口。挖开后发现防喷器下的套管头与φ244.5mm套管接箍脱扣错位。 用吊车吊起防喷器,卸下套管头,然后将它坐入套管接箍内,用电焊将套管头焊在φ244.5mm套管接箍台肩上。; 16:00反挤钻井液18.4m3,环空压力从15MPa降至0,涌水被压住。 15日11:00又反挤钻井液15m3,打开防喷器,活动钻具,测得卡点深度为1900m。;;钻井液密度设计不合理。邻井地层压力系数为1.269,且发生过井喷和严重气侵,在高101—3井施工中,甲方要求乙方严格执行设计钻井液密度。 发现油气显示后处理不当。一是发现油气显示后未及时停钻观察;二是只停钻观察一个迟到时间,部分气侵钻井液返出后,由于经验不足,误认为井下已正常。;3. 值班干部发现井涌后,虽及时

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