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制氧机组空压机振动诊断与分析
制氧机组空压机振动诊断与分析
宫能春
摘要:利用旋转机械状态监测与故障诊断系统,对制氧机组空压机的振动故障进行了监
测诊断,为机组的检修提供了指导,在保证机组检修后尽快投入运行起了重要作用。实践表
明,对高速转子应进行高速动平衡,物品是对于运行在二阶临界转速之上的转子,需进行一阶
和二阶模态动平衡。
关键词:制氧机组振动状态故障诊断动平衡
氧气厂3万m3制氧机组是我公司重要关键设备,由空压机、氧压机、氮压机及空分、稀有
气体制取等设备组成。其中,空压机反复出现防喘振报警,排气端轴振也有增大的趋势。对正
常生产经营造成威胁。
1测点布置及机组有关参数
1.1机组测点布置
测点①~⑧位置见图1,水平和垂直向分别记为H、v。
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⑤ 臼
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④
③
1.主电机2.增速机3.空压机离心叶轮(共3级)
4.空压机轴流叶片(共6级)
图1机组测点布置简图
1.2机组有关性能参数 4
03。
1.2.2增速机。大齿轮Z1=141,小齿轮Z2=35,增速比i=4
1.2
0
动报警/停车值60/80t-m(轴振)。
2空压机检修前的振动状态监测与诊断分析
2.1振动数据采集
·398·
先后三次对测点①~⑦进行了数据采集和频谱分析,电机状态良好,发现增速机测点⑤、
空压机测点⑦振动有异常。其中第1次测点⑤、⑦的谱图如图2、图3所示。
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图2增速机测点⑤H谱图
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2
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图3空压机测点⑦H谮l茎l
22振动原因分析
烈振动分量,振动有效值达5.5mm/s,该频率对应增速机啮合频率,可见增速机齿轮啮合状况
不好。
难判断,0.6万r/min处振动是转子的基频振动,是由转子本身不平衡引起。21万r/min处的
振动,如前所述,是由增速机齿轮啮合状况不良所引起的。但是,对其中9、16、20、25万r/min
附近存在的振动,由于当时对空压机内部转子结构不清。难以做出准确判断。这些频率成分可
能与转子上离心叶轮的流道数、轴流的动叶片数存在关系,也就是说与叶片有关。
从测点⑦的谱图躅3还可以看出,在所采集的频率域内有许多低平的谐波分量出现,这与
转子上的叶轮、叶片存在受力不均(如碰摩)有关。
3检修试车时振动分析及现场动平衡
3.1检修验证
为了彻底解决制氧空压机长期以来存在的隐患,对空压机进行揭盖检查和更换轴流叶片。
停机开盖后发现,轴流叶片磨损严重,有裂纹,且一级叶片有刮蹭痕迹,图3谱图中出现的许多
连续低幅谐波分量,正是碰磨这一故障的特征频谱。换叶片后,这些低幅谐波分量基本消失·
如图4所示。
·399·
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图4
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