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井组二氧化碳驱效果分析
存在的问题 注气站设备配件不齐全以及相关仪器仪表计量不准确,影响注气效果分析。 一、目前注气站共有2台泵,无备用泵以及受注气设备限制,阀门关不严,跟换盘根或维修泵时,两台泵都需要停泵,影响注气。 二、站内4个流量计精度不一,各注气井注入量的录取存在误差,以及流量计不防震,受震动影响,增大读数误差。 三、站内无二氧化碳质量检验设备,多次出现二氧化碳中有异味含杂质导致卡泵事故。 加剧油井结垢现象; 管理区08年因结垢造成躺井7井次,09年1-11月因结垢导致躺井6井次。08年1月开始对G89-4井注CO2后,周围各井受到注气影响,加剧了井筒内的结垢。 * 二、G89-4井组注CO2效果分析 三、存在问题和下步工作计划 一、基本概况 目 录 地层西南高东北低,在西部形成局部鼻状构造, 地层倾角5-8度。 一、基本概况 Ao=0.88 km2 N=51.7×104t G89-16 G89-17 2.0 综合含水(%) 0.35 累计注采比 42.7 日油水平(t/d) 3.1286 累计注气(×104t) 43.6 日液水平(t/d) 19.1 采出程度(%) 4 气井数(口) 9.8962 累计采油(×104t) 5 油井数(口) 70 日注水平(t) 51.7 地质储量(×104t) 1797 平均动液面(m) 0.88 含油面积(Km2) 油 藏 基 础 数 据 表 3.8 温度梯度 ℃/100m 11.61 饱和压力 Mpa 126 地层温度 ℃ 1.42 压力系数 Mpa/100m 60.9 气油比 m3/m3 41.8 原始地层压力 Mpa 34 凝固点 ℃ 10.9 孔隙度 % 11.83 原油地面粘度 mPa.S 4.7 渗透率 10-3μm2 0.8623 原油地面密度 g/m3 559 地质储量 104t 1.59 原油地下粘度 mPa.S 11.4 含油面积 Km2 0.7386 原油地下密度 g/m3 2900 油藏埋深 m 油藏类型:常温高压、低孔特低渗透、构造-岩性油藏 一、基本概况 弹性开发:递减大 高89块产量递减情况 从G89块、G891块投产初期的递减情况来看,平均月递减为5.73%,折算年递减为38.4%,总体上递减较大,对提高该类油藏采收率不利。 从上面分析可以看出,对于特低渗油藏,注水开发受到较大程度的制约,依靠弹性能量开发,压力下降快,产量递减快。因此,必须寻找新的能量补充方式,以期提高特低渗透油藏的采收率。 一、基本概况 二、G89-4井组注CO2效果分析 三、存在问题和建议 一、基本概况 目 录 G89-16 G891S1 G89-17 二、G89-4井组效果分析 高89块作为采油厂滩坝砂特低渗油田实验开发的主力区块,在08年对G89-4井实施注CO2混相驱油技术,09年进一步扩大二氧化碳注气规模,由08年的1口增加到目前的4口。注气对应油井5口(G89-1、-9、-10、-11、G891-7)。 二、G89-4井组效果分析 G89-4注气日度曲线 二、G89-4井组效果分析 G89-16注气日度曲线 G89-5注气日度曲线 二、G89-4井组效果分析 二、G89-4井组效果分析 G89-17注气日度曲线 注气指示曲线 从各井注气指示曲线可以看出,G89-17井启动压力最高,主要是该井未压裂直接转注气,G89-4井启动压力最低,吸气能力也是最强。 吸气指数:13.0t/d.Mpa 吸气指数:12.9t/d.Mpa 吸气指数:8.87t/d.Mpa 吸气指数:6.63t/d.Mpa 二、G89-4井组效果分析 二、G89-4井组效果分析 地层能量逐步恢复—地层压力、油井动液面逐渐上升 高89-4注入井底压力测试流压由2008年3月的23.2MPa上升到2009年1月的27.4MPa,上升4.2MPa;高89-4井静压由07年12月的14.78MPa↑09年5月的25.628MPa,上升10.848MPa,平均每月上升0.638 MPa。 井组平均动液面上升108米 井组特征变化 注气减缓产量递减,产量稳步上升。 二、G89-4井组效果分析 第一阶段:增油5020吨 第二阶段:增油1060吨 注气见效 G89-1检泵 G89-5转注影响日油5t 井组特征变化 配注40↑60 间注10h 08年12月、09年1、5月分别停注28、14、24天 井组气油比大幅上升 二、G89-4井组效果分析 井组特征变化 自08年3月伴生气中见二氧化碳以来,井组气油比大幅上升,导致气油比大幅上升主要原因是G89-11、G891-7井发生气窜,伴生气中二氧化碳含量大幅上升。 34 12.09 31 11.
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