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惠州炼油延迟焦化装置的开工与生产
惠州炼油延迟焦化装置的开工与生产
陈梓剑[1] 王春花[2]
([1]中海油惠州炼油分公司运行四部延迟焦化车间,广东,惠州,516086;
[2]惠州学院化学工程系,广东,惠州,516007)
摘 要: 本文根据惠州炼油延迟焦化装置的工艺技术特点,列举了本装置的主要技术特点,详细
阐述了该装置的开工难点,并针对这些难点提出了及相应的解决方案,;然后并对开工调整期间的产
品分析数据进行了详尽的分析,。开工难点的探讨和产品数据的分析,以有助于我们掌握国外先进工
艺技术,积累加工劣质渣油的经验。
关键字: 延迟焦化 开工 难点
1.装置概况:
中国海洋石油股份有限公司惠州炼油分公司延迟焦化装置采用了Foster Wheeler 公司提供的工
艺包,并由 SEI 承担基础和详细工程设计。该装置设计处理能力为420 万吨/年,年开工时间为8400
小时,设计弹性为设计原料进料量的 60~110%。其工艺具有典型的FW 公司的特色,与国内常规
焦化工艺存在一定的差异,在国内尚无相应的开工经验,在开工过程中存在一定的难度。本文列举
了本装置的主要技术特点、详细阐述了开工难点及相应的解决方案、并对开工调整期间产品分析数
据进行了仔细的分析,以掌握国外先进工艺技术积累加工劣质渣油的经验、积累加工劣质渣油的经
验掌握国外先进工艺技术,为我国延迟焦化工业的发展添砖砌瓦。
2、主要技术特点:
惠炼采用的Foster Wheeler 公司的延迟焦化工艺,与国内常规延迟焦化工艺相比存在较大的差
异,主要技术特点如下:
2.1⑴ 采用FW 公司的六管程的侧底部燃烧的斜墙式双面辐射炉,以提高其平均热强度,降低峰值
热强度,降低最大油膜厚度、管壁温度、物料停留时间。该炉型与单面辐射炉型相比,热强度
的分布不均匀度减少30%以上。
2.2⑵ 加热炉能进行在线清焦,实现在不停焦化加热炉的条件下,对多管程加热炉中的某一管程通
过变温和变注水量来进行在线清焦,延长焦化炉的连续运行时间,提高装置的经济效益。
2.3 ⑶ 为获得基于液收最大化、生产极性焦碳以及控制15%-20%的蜡油产率在15%-20%的目的,焦
炭塔采用低压、高温的操作条件,焦炭塔压力控制在0.13-0.15MPa,分馏塔压力0.08-0.085MPa,
加热炉出口温度控制在507-513℃,循环比在0.3 左右。
2.⑷4 采用国内最大的焦炭塔,直径φ9800mm,切线高度为 23900mm,焦炭塔内无溢流结构,在工
艺中冷焦后不溢流而改为停水泡焦。
2.5⑸ 开工循环流程存在差异。开工油从分馏塔底到加热炉,再到四通阀,经开工线到大油气线,
返回分馏塔,形成一个大循环,与国内焦化装置开工过程中的循环流程存在一定差异。
2.6⑹ 分馏塔取热方式的不同。惠炼焦化分馏塔依靠塔顶冷循环、柴油回流、蜡油回流、塔底循环
四大循环来取走塔内热量,而国内分馏塔则依靠塔顶冷循环、顶循环、柴油循环、中段回流、
蜡油回流、重蜡油回流、塔底循环等来取热。
2.7⑺ 分馏塔底换热段的变化。惠炼焦化高温油气进入分馏塔后不与原料油换热,改与蜡油下回流
换热。常规流程采用反应油气和减压渣油在分馏塔进料段直接接触换热,利用渣油上进料和下
进料的比例控制循环比,减少上进料量,则循环比降低,当上进料量减少到渣油不能湿润换热
板的表面时,420℃左右的高温油气极易将换热板上的减压渣油烤干,并生成焦炭,造成分馏塔
塔下部容易底结焦,影响辐射进料泵的正常运转,并导致辐射炉管结焦而缩短装置运行周期,。
[1] 第一作者简介:陈梓剑(1980.04- ),男,工程师,硕士,2005 年毕业于华南理工大学环境学院,现在中海油惠
州炼油分公司运行四部延迟焦化车间工作。邮箱:chenzijiancnooc@163.com
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因而,常规流程难以实现小循环比操作。惠炼焦化的反应油气热量用蜡油下回流取走,减压渣
油不再与反应油气在塔内直接换热。这样,不但循环比可以灵活调节,而且可以大大降低在较
低循环比或零循环比下分馏塔下部的结焦倾向。
2.8⑻
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