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大位移实例-周广陈.ppt

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The End Thank You ! 大位移井钻井实例 南海西江24-3-A14井 周广陈 中国石油大学石油工程学院 一、XJ24-3-A14井的目的和意义 南海东部石油公司的位置 现已开发的油田共有四个:流花;陆丰;惠州;西江。 三个区块:XJ24-3 ,XJ30-2 ,XJ24-1 。前两个是主力区块。 两个钻采平台,每个平台可钻井分别为30口和28口井 。生产出来的油,通过输油管线,送到“南海开拓号”油轮上。 XJ24-3-A14该区块是美国PHILIPS公司的风险勘探区,1986年1月8日钻完第一口探井XJ24-1X,发现了11个油层。 XJ24-1区块的情况:位于XJ24-3区块的钻采平台东南(116°)约8公里处。油藏圈闭面积不到2平方公里,是一个小油田,或称为XJ24-3油田的卫星油田。该海域水深100米左右。 论证(80年代论证放弃) 如何开采XJ24-1区块? 建立一个卫星钻采平台(无人操作)要花7000万美元,加上钻井费用和按照7年开采期计算的作业费,加起来的投资将超过一亿美元。 按采收率25%计算,可采出100万吨油。按120美元一吨算,可得1.2亿美元。基本上没有开采价值。 所以,从1986年到1996年,10年时间,该区块没有开采。 90年代用大位移井开发 90年代以来,大位移井技术的出现和发展,很自然提出用大位移井来开发这个油田。 1995年,大位移纪录是8035米。经过论证,该井于1996年11月22日开钻,1997年5月19日完钻,6月10日完井。全井钻进时间85天,完井周期仅仅101天。 该井原计划投资2400万美元。实际打井费用1800万美元,加上论证及各项行政开支,共花钱2000万美元。 效 益 6月23日交井投产,初产为1672桶(6.29桶等于1方)约265方,含水63%。以后产 量 逐日增加,直到7000桶(1000吨)稳住;含水逐日减少,减到2.2%稳住。到1997年底已经生产了16万多吨,价值约2000万美元。已将投入的全部成本收回。而且,这口井在钻井中,还有大的发现,新发现5个油层,最厚的一个是15.4米。地质储量翻了一番。 由于A-14井的效益很好,且储量翻番,所以1999年又打了一口大位移井A-17井。 二、XJ24-3-A14井基本问题的解决 管柱的摩阻摩扭问题是大位移井技术的主要问题 给钻井带来的问题: ①钻柱起钻负荷很大,下钻阻力很大; ②滑动钻进时加不上钻压,钻速很低; ③旋转钻进时扭矩很大,导致钻柱强度破坏; ④钻柱与套管摩擦,套管磨损严重,甚至磨穿; ⑤套管下入困难,甚至下不到底; ⑥导致严重的粘滑振动(Stick/Slip Vibration)。 1、 管柱的摩阻摩扭问题 (1)解决起下钻摩阻问题的方法: 使用顶部驱动,起下钻时可适当旋转钻柱,改变摩阻方向(倒划眼时要特别谨慎); 优化井眼轨道形状,减小摩阻; 国外用悬链线轨道或准悬链线; 提高造斜点,降低造斜率; 控制稳斜角:αK=ATN(1/μ) ; 改善泥浆的润滑性 大位移井的轨道设计 大位移井轨道设计研究,国外很重视,但很少有公开发表的研究文章。 英国BP 公司在Wytch Farm油田上用悬链线或准悬链线。 有一篇文章中谈到设计方法:增斜段的曲率是变化的,开始的曲率1~1.5°/30米,最后增到2.5°/30米。曲率增加的方式是连续的,每400米曲率增加0.5°/30米。 据说这种曲线可使套管可下重量增加25~27%。 这实际上是一种恒变增曲率曲线。据我们研究,这种曲线并没有多大优越性。 XJ24-3-A14井轨道设计 XJ24-3-A14井泥浆降摩阻摩扭技术 采用低毒油基泥浆,商品名称VersaClean。 提高油水比: 试验表明,90:10的油水比与62:38的油水比进行比较,前者比后者摩阻降低50%。 实际使用在12-1/4“井眼,油水比为75:25; 在8-1/2“井眼,油水比为85:15; 使用塑料小球: 据试验,使用塑料小球,可降低摩阻摩扭15%; 从井深7248米开始用,井深超过9000米后,每钻一个立柱,加入塑料小球约123公斤。 泥浆的实际润滑性很好,非常有利于减小摩阻系数。根据实钻数据用计算机软件进行拟合,钻柱在套管内的摩阻系数为0.19,在裸眼井段内为0.17。(值得注意的是:裸眼井段内摩阻系数竟然小于套管内的摩阻系数) (2)解决滑动钻进加不上钻压问题 采用滑动导向钻井系统,尽可能旋转钻柱。 需要定向时用滑动钻进方式; 不

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