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固井质量一次控制研究及应用.doc

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江汉石油管理局科学技术研究项目 开 题 报 告 项目名称:套管内固井复杂情况的预防技术的研究应用 负责单位:钻 井 工 程 处 审 查 人: (签字) 起止年月:2000年10月(2001年10月 申报日期:2000年10月30日 一、项目来源及目的意义 固井是钻井工程的最后一道重要工序,固井质量的好坏不仅关系到钻井作业的成败,而且关系到油田合理开发和长期生产的百年大计。而固井质量的评价是通过声幅测井来考核的,合格与否关系到后续采油作业能否按时投入施工,其重要性可见一斑。 在声幅测井过程中,频繁出现套管内电测遇阻的问题。根据遇阻情况可分为两种:一种是由结构较强的胶体或絮凝物造成的遇阻;另一种是由水泥团块或水泥石造成的遇阻,前者称为软遇阻,后者叫硬遇阻。经多方面分析,造成套管内电测遇阻的主要原因有:胶塞结构不合理、耐磨性与抗高温性能差等;压塞液悬浮固相能力差,与钻井液、水泥浆的相容性差,水化不充分在高温下易絮凝;回压凡尔及自锁式胶塞密封不严,导致水泥浆回流进套管,形成水泥团块或水泥石。 早期解决这类电测遇阻通常的做法:在仪器下部挂接加重杆,采取高速冲击或低速慢溜的做法,这种方法可能导致电测仪器落井或冲坏。目前管理局测井处已严正明确,不能使用此方法。为此,只能通过下小钻杆通井清除阻塞物,完成声幅侧井,这样将无形增加钻井费用。 减少损失情况分析: 1、下一次小钻杆的综合损失为16.6万元/井次,每年平均有1(2口井需下小钻杆通井,年平均损失为:33.2万元。 1.1小钻杆使用及运输费用为:6万元(井次; 1.2井队定额为2.4万元(天(大庆130型钻机),一般下小钻杆通井作业时,从准备到完工到第二次测井成功,至少需4天时间,合计为:9.6万元(井次; 1.3二次测井费用为1.0万元(井次。 2、电测遇阻,通过使用加重杆等措施加以解决,其损失为13万元(年。 2.1通过仪器在套管内的快冲、慢溜或挂加重杆等手段电测成功延长了电测时间,也延长了井队的完井时间。一般平均延长10小时(井次,2000年截止8月底已有13口井电测遇阻,后采取措施才电测成功。其损失为:(10/24) ×13×2.4=13万元。 开展项目研究可以解决套管内电测遇阻的问题,每年可减少损失46.2万元/年。同时可使油水井及早投产,经济和社会效益比较显著。 二、国内外现状及发展趋势 关于套管内电测遇阻的问题,国外没有见到相关报道。 在新疆塔里木油田,井较深、封固段较长且通常采用尾管悬挂或分级注水泥方式固井,下小钻杆通井属正常作业程序。只有为数不多的井采用单级注水泥方式固井,但套管内电测遇阻的问题很少出现。中原、辽河油田也用大泵替浆,也极少发生此类情况。初步分析与这些油田所用胶塞及浮箍浮鞋的结构、质量有关,同时与其使用的压塞液、钻井液性能有关 南阳油田则不分深井、浅井而一律采用清水替浆,有效地防止了套管内电测遇阻现象的发生。 三、主要研究内容(包括基本原理、研究思路、技术关键、主要技术指标及试验内容等) 研究思路: 首先从胶塞结构,压塞液,水泥浆,泥浆等在现场运用中的效果调研入手,分析造成套管内测井遇阻的主要原因,然后通过室内外各项试验,研究制定一套安全有效的固井配套技术。 研究内容: 压水泥浆整体式胶塞的设计 (1)橡胶的选择及硫化工艺 (2)胶塞结构及尺寸 水泥浆及替浆介质的性能优化设计 (1)泥浆、水泥浆、压塞液单项性能 泥浆的固相沉降稳定性、塑性粘度 压塞液的高温稳定性、对固相的悬浮能力 (2)钻井液、水泥浆、压塞液相容性 套管下部结构优化设计 浮箍、浮鞋的强度、耐高温性能、密封性能、反应灵敏性 固井替水泥浆工艺设计、施工的综合配套措施 (1)固井工具、工艺的研究与配套 (2)固井顶替介质的研究与配套 (3)井身质量控制 技术关键: 压水泥浆整体式胶塞的设计 水泥浆及替浆介质的性能优化设计 主要技术指标: 现场实验10口井 电测遇阻率控制少于3井次(年 电测遇阻后下小钻杆少于1井次(年 四、开题条件(包括前期工作、参加研制人员情况、现有仪器设备及实验条件等) 由于套管内电测遇阻的问题由来已久,在近几年也作了大量的技术革新,压塞液的选择上已经历了用混浆水、CMC胶液等过程,胶塞的结构、强度及耐高温性能不断改进,对水泥浆的研究工作也从未停顿过,在固井准备前期加强了对完井泥浆的性能监测和调整。对套管内的残留物也作过现场取样分析。 具有全套水泥浆、钻井液、压塞液化验设备和性能良好的固井设备。 项目人员: 张国仿 工程师 大学 组长 负责组织和全面协调 喻先进 高工 大学 副组长 负责现场试验工作的管理和协调 童

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