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双庙101井承压堵漏施工总结.doc

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双庙101井承压堵漏施工总结 中国石油大学科技园 东营泰尔石油技术有限公司 2007年07月10日 一、概况: 双庙101井正常钻进到井深1362m时发生第一次漏失,主要漏失层位为千佛崖组、自流井组、须家河组;主要岩:泥岩、细砂岩漏失井段:不祥发生井漏时钻井液密度:1.11-1.60g/cm3目前钻井液密度:1.60g/cm3根据双庙101井目前漏失及多次堵漏情况,分析堵漏施工主要有以下难点: 1、该井压力系统多、主要漏失层位是千佛崖组、自流井组、须家河组这几个气层层段,普通桥堵浆堵漏功能单一,施工时间长堵漏技术堵漏效果不理想,难以解决该井的严重漏失及承压能力的。 2、双庙101井漏失段,各段地层承压能力不祥。增加了施工难度。裸眼井筒体积大需要配制堵漏、双庙101井漏失层主要裂缝漏失,并存在闭合裂缝,、双庙101井承压能力要求高,承压堵漏要求井底当量密度1.8g/cm3。或更高。 通过分析双庙101井堵漏难度大,可能要经过多次堵漏施工才能解决井段井漏和提高地层承压能力题。膨胀型高强度堵漏技术是由特殊的化学处理剂及种化学堵漏剂、惰性堵漏剂组成的,采用不同类型、不同分子量的聚合物作为增粘降滤失剂,并采用一种或多种有机材料做为悬浮载体,利用无机成分及填充加固剂;低分子聚合物作为另外在堵漏钻井液的配方中加入流型调节剂,引入密度调节剂使得具有宽的密度范围,进入漏失通道后,在地层温度压力的作用下,各组分之间不同程度地发理化学反物各组分之间的协同效应,在漏失通道先堆集架桥填充加固形成了封堵率高、填充加固能力强的封堵带,从而提高了承压能力,达到了堵漏的目的。1、流型特殊.堵能力强,进入深部漏失通道,、密度范围广。堵漏浆,滞不易造成压力激堵漏成功率。3、膨胀率高。堵漏浆进入漏封堵体积不缩小,具有很高的封堵率。 4、加固能力强。有效地修复改善漏失层井壁,提高漏失地层的承压能力。凝固强度、凝固时可调。根据漏失程度、漏失井段,漏失岩性调整堵漏液的凝固强度凝固时间、多功能。 、工艺安全快速。在堵漏施工过程中,快速调整堵漏液性能,。双庙101井目前的漏失情况在金鸡1井、塔深1井、伊朗BAB-1等井堵漏的成功经验,形成以下堵漏思路先对已钻至的裸眼漏失层段,用膨涨性桥堵漏技术进行封堵;然后用高强度堵漏技术彻底封堵加固,候凝24小,提高该段地层的承压能力3、污水15m3,3:00配完堵漏浆30m3。 配方:VT-I 3吨、VT-II 10吨、VF-II 3吨、SD-LFD 2吨、SD-LFA 1吨、SD-LFR 0.5吨、SD-LFV-I 0.5吨、SD-LFST 0.5吨、SD-LHV 0.25吨、FDJ-I 2吨、FDJ-II 1.5吨、FDJ-III 1吨、核桃壳(1-3mm)2吨。 堵漏浆性能:密度为1.37g/cm3,粘度为滴流。 (4)3:50分开始注堵漏浆,缸套φ170x3,压力4-5MPa,井口返出正常。因堵漏浆稠化泵送困难,3:58停泵加水稀释,4:08继续注堵漏浆,4:12再次停,加水稀释,4:16恢复注入堵漏浆,4:25注完堵漏浆20m3。 (5)4:28开泵替泥浆,φ170×3,压力8-6MPa,4:41替完19m3(钻杆容积19.15 m3)。 (6)4:45卸方钻杆起钻,5:40起出15柱420米。 (7)5:45接方钻杆开泵,井口返出泥浆。5:55关井,断续开泵挤注堵漏浆,7:30挤完2.8m3,稳定压力3.7MPa,当量密度1.78g/cm3。 (8)关井候凝24-48小时。 2、堵漏施工分析: (1)由于使用基浆及污水配制堵漏浆,在一定程度上影响了堵漏浆的稠化时间及凝固强度。 (2)由于对该承压漏失地层认识不够,配制堵漏浆时加大了堵漏剂的用量,导致堵漏浆粘度偏高。 (3)配完堵漏浆后,没能及时注入,滞后时间长,出现了稠化现象,影响了堵漏浆的可泵性,注人量少。 (4)由于以上原因导致堵漏浆基本没憋入漏层,影响了该次堵漏效果。 (二)、第二次承压堵漏施工过程 2007年7月5日采用膨胀型高强度堵漏技术对1892-2067米段进行承压堵漏施工。 1、准备工作 (1)堵漏浆配制前做小型实验,确定开始稠化时间。 (2)关井做承压实验,单泵循环时,无漏失;双泵循环时,无漏失;关井憋压至3MPa时,发生漏失,压力回零。 (3)根据第一次堵漏效果分析,调整堵漏浆配方,延长稠化时间,减少堵漏剂的用量,提高堵漏浆的凝固强度。 2、施工过程: (1)下光钻杆至2067m。 (2)11:14-14:08,用4#罐配制堵漏浆28m3, 加入堵漏材料: VT-Ⅱ 10吨 ,VT-Ⅰ 3吨,VF-Ⅱ 2吨,SD-LFD 0.75T,SD-LFV 0.25T ,SD-LFR 0.25T,SD-LFST 0.375T ,SD-LFA 0.25

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