- 1、本文档共6页,可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
查看更多
调整精制循环水流程解决瓶颈
改造循环水流程,解决生产瓶颈
气聚车间
2008年8月16日
我厂二氧化碳装置于2002年10月一次开车成功,截至2008年5月,已累计生产液态二氧化碳1.2万吨。为我厂创造了良好经济效益和社会效益。
一、存在问题及原因分析
二氧化碳装置已运行6年时间,随着装置的运行,设备老化问题也慢慢体现出来,这就直接影响装置的加工量,其中尤以其精制系统的制约最为明显。我们逐步发现其循环水流程设计的不合理之处,分别表现为氨压缩机冷却系统和二氧化碳压缩机冷却系统:
循环水进入二氧化碳装置精制系统后,从主线分为两路:一路进入氨压缩机冷却系统做为冷却介质;另一路进入二氧化碳压缩机冷却系统做为冷却介质。
该循环水流程在实际生产中存在以下不足:
1、不能满足氨压缩机的冷却要求,如图1所示:
(图1)
本精致系统所用3台氨压缩机型号均为8AS-12.5,共有8个气缸,每两组缸为一档,共分4个档;其排列形式呈“S”型,气缸直径为100mm,活塞行程为100mm,活塞排量为566m3/h,额定转速为960r/min,最高排气温度为150oC。由此可知,该机功率较大,运行时发热量较高;若不能满足冷却要求,则不能完全运转。而其冷却水管直径仅有3/4",再者该系统循环水压力较低(仅0.2MPa)。该机运转开到3/4档(只有3对缸做功)时,其排气温度已达到150oC,正常情况下,只能开到1/2档。分析原因,正是由于该系统循环水压力和流量都不够,不能满足冷却要求,造成排气温度过高,严重制约了二氧化碳的产量。
2、不能满足二氧化碳压缩机的冷却要求,如图2所示:
(图2)
本装置所用二氧化碳压缩机型号为VW-25/24,型式为V型无油水冷三级三缸往复活塞式,其排气量为25 m3/ min,排气压力为:一级:0.26~0.32MPa,二级:1.05~1.13MPa,三级:2.4MPa,行程200 mm,转速490 r/min,轴功率210KW,吸气压力0.01 MPa,吸气温度40 oC,排气温度150 oC,冷却水消耗量12t/h。当装置运行时,该机二级排气压力在1.1 MPa时,其排气温度达到160 oC,造成二级安全阀频繁起跳,严重制约了二氧化碳的产量。经过长期的摸索研究,我们发现,当压缩机吸气压力较低(0.005 MPa)时,其二级排气压力低于1.0 MPa,其排气温度也低于140 oC;由此,我们判断其循环水系统不能满足冷却要求。
二、制订对策及实施
根据以上分析,我们决定对精致系统循环水流程进行改造。
1、从该系统循环水主管线引一条直径为DN80的管线,随后变直径为DN40的管线,并入各氨压缩机冷却系统,如下图所示:
由于精制系统循环水为恒定量,其压力、温度和流量都无法改变,我们只好通过扩大循环水管线的管径,采取并联的方法,来增加进入氨压缩机冷却系统的循环水的流量,从而避免了由排气温度过高,造成的氨压缩机不能完全运转的问题。
2、从二氧化碳装置精制系统循环水主管线,引一条直径为DN80的管线,并入二氧化碳压缩机冷却系,如下图所示(图中虚线为更改管线):
由于日以后他压缩机冷却水系统,不能满足冷却要求,我们只好通过增加管线,来扩大循环水进出压缩机的量,从而达到给压缩机降温的目的。
在2008年5月装置停工时,按照我们的方案,对二氧化碳精制系统循环水流程进行了改造。
三、效果分析及效益评价
1、确保了氨压缩机的满负荷运转,提高了制冷效果;
参量 排气温度(oC) 排气量(m3/h) 挂档数 改造前 150 424 3/4 改造后 120 424 3/4 由表中可以看出,该冷却水系统改造后,氨压缩机的排气温度有了明显降低,达到了改造的目的。
2、保证了二氧化碳压缩机的正常运转,解决了二氧化碳产量的瓶颈问题;
参量 循环水压力(MPa) 二排压力
(MPa) 三级缸温度
(oC) CO2产量
(t/h) 改造前 0.25 1.15 160 1.1 改造后 0.4 1.0 135 1.7 通过上表,我们可以看出,改造后压缩机三级缸的温度有了明显下降,循环水入口压力也提高了0.15 MPa,二氧化碳的产量也有了显著提高;而且,压缩机的安全阀也不起跳了,达到了改造的目的。
3、减少了装置能耗
在装置停工时,冬季防冻时可循环水切出,每年可避免循环水消耗约2万吨。
文档评论(0)