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第三部分:连续式捣固车年检验收标准.doc

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第三部分:连续式捣固车年检验收标准

第三部分:连续式捣固车年检验收标准 1整车外观及主要附属装置 1.1结构完整,机件齐全,无自主加装的超限装置。 1.2各连接紧固件、传动系统、基础制动、车钩、车轴齿轮箱、分动齿轮箱和减速齿轮箱等安装牢固可靠,车底其他吊挂零部件,安装牢固,焊接可靠。 3主车架无裂纹、变形和严重锈蚀。 1.4车体及外表面清洁,无明显油垢和油漆剥落,司机室内,不漏雨,车门开闭灵活,密封良好,门锁可靠。左右升降壁上下移动轻快。 1.5前后标志灯、警灯、作业照明灯、中间顶棚灯、司机室内照明灯、全部仪表灯、指示灯等齐全有效;大灯远近光正常有效;雨刮器齐全,工作正常;风、电喇叭声音洪亮;前后通话装置工作正常,声音清晰。 6空调器、加热器工作正常,制冷及采暖效果良好。 7各种标志涂色正确清楚,铭牌齐全,清楚。 8胶管接头无松动,胶管无磨损、龟裂、老化等。 9硬管安装牢固,无径向窜动,管卡无松动。 10电缆电线捆扎整齐,无破损。 *1.11各部件保险安全链齐全牢靠,锁定可靠,安全行车备件齐全。 2各系统及主要部件技术性能 2.1发动机 *2.1.1在冷热状态下,起动次数不超过2次,转速从1000R/MIN升至2300R/MIN,升降迅速、平稳,无异常冲击,振动或敲击声,预热功能有效、可靠,起动限制功能正常。 2.1.2各仪表指示正确,过报警灯显示无误;整机各停机按钮作用有效。 2.1.3无漏油、漏气、外表无明显油垢。 4电瓶冲放电正常,电瓶箱无严重锈蚀。 传动系统 2.2.1 ZF动力换档变速箱、分动齿轮箱、作业齿轮箱、车轴齿轮箱灯工作正常,齿轮啮合平稳,无异响,挂、脱档无误;箱内油面到位,无明显漏油现象;运行和作业时各齿轮箱轴承温升不得超过45℃。 2.2.2各传动轴传动平稳,无裂纹和变形,法兰盘连接螺栓无松动,万向节,传动无异响。 2.2.3传动系统安全保护装置齐全,安装牢固可靠。 2.3转向架及轮对 2.3.1转向架结构焊接件无裂纹,无明显变形和严重锈蚀。 2.3.2车轴探伤、车轮直径、轮对内侧距、轮对轮位差、同轴轮径差等检测记录齐全、有效。 2.3.3车体支撑油缸、顶轴油缸作用可靠,无明显漏油现象,旁承装置的橡胶减振块、滑板无损伤。 *2.3.4车轮无裂痕,踏面擦伤深度不超过1MM,踏面剥离长度一处时不大于40MM,两处时不大于30MM,轮辋厚度不小于23MM,轮缘厚度不小于23MM。 2.3.5轮轴压装部位结合良好,压装部位防松标记无错位。 2.3.6轮轴轴箱无裂纹,轴承温升不得超过45℃。 2.3.7轴箱人字橡胶减振弹簧无脱胶、龟裂、作用可靠,轴箱液压减振器无明显漏油,作用可靠。 2.3.8材料小车轴箱减振弹簧无裂纹,无明显锈蚀,作用可靠,轴箱导框间隙单边纵向为10~12.5MM,单边横向为6~9MM。 2.4车钩中心线距轨面高度为815~890MM,车钩三态作用良好,钩体和缓冲器不悬空。 2.5制动系统 2.5.1手制动各部件灵活且能自锁,缓解时能完全放松,停车时制动正常。 2.5.2基础制动各杆件无变形和裂纹,制动时动作灵活,无阻滞,其安全装置齐全可靠。 2.5.3空气压缩机工作正常,无异响、过热和明显窜油。 2.5.4各空气制动部件按规定校验,记录齐全。 2.5.5总风缸压力达700KPA后,使柴油机停机,3min内总风压降不超过20Kpa,1Min内列车管压降不超过5Kpa,3min内制动缸压降不超过5Kpa 2.5.6单独制动性能 全制动时,制动缸最高压力360KPA,制动缸压力自0升到340KPA小于4S,自360KPA缓解至35KPA小于5S。 2.5.7自动制动系统 2.5.7.1均衡风缸压力由0升至480kpa为5~8S,自500KPA降至360KPA为5~8S。 2.5.7.2全制动时,制动缸压力由0升至最高压力340~380KPA为8~9S,由最高压力缓解至35KPA为5~8S。 *2.5.7.3紧急制动时,列车管压力排零时间小于3S制动缸压力由0升至最高压力(450±10)KPA为69S。 2.5.8制动后闸瓦紧贴车轮踏面,闸瓦不偏磨,缓解后闸瓦与车轮间隙保持5~10MM,闸瓦厚度不小于14MM。 2.5.9空气制动附件齐全,作用可靠,制动软管联接器与其他车辆连接时不漏风。 2.5.10A、B阀转换正常。 2.5.11 100KPA液压制动与风制动转换压力开关、50KPA制动灯压力开关工作正常。 2.5.12当制动压力达到300KPA时,ZF动力换档变速箱的自动切断性能良好;高速走行状态和作业走行状态切换良好可靠,信号显示正确。 2.6 自走行系统操作正常,加、减速平稳,换档无冲击。 2.7液压系统 2.7.1各点压力正常。1点为14MPA;2点为15MPA;3点为15MPA;4点为15MPA;5点为4.5MPA;6点为

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