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xxx采煤工作面回采工作总结
Xxx采煤工作面位于xxx井田东南部,工作面走向可采长度为365米,工作面倾斜长度为110米,工业储量16.14万吨,可采储量13.14万吨,为本矿第三个采用悬移支架支护的机采工作面。
本工作面从2006年7月份开始安装,于9月23日正式开始投产。
本工作面采用MWG-375/160采煤机组落煤、装煤,开切口方式为在机头机机尾人工爆破法开切口,进刀方式为斜切进刀。采煤机截深为0.55米,采煤机滚筒采用反向对旋;工作面采用SGD-220/630刮板输送机运输,顺槽采用SGD-730/75A转载机及SSJ-800/40╳2伸缩皮带机运输,工作面基本支架为XDY-1TY/JK/D/LY悬移支架,端头支架为XDY-1/JK/D/Lr,全部垮落法配合以人工强制顶处理采空区。
在工作面推采过程中,充分应用 xxx和xxx采煤工作面成功经验、针对工作面出现的特殊情况,我们采取相应措施:
一、在xxx和xxx采煤工作面成功进行矿压观测的基础上,继续对本工作面进行全程跟踪观测,通过观测本工作面初次来压步距仅为17米。我们分析后认为原因为:
1.由于本作面距xxx采空区较近,加之在切眼内有两条落差在2米以上的断层。
2.在工作面直接顶初次垮落期间,由于采区高压电缆两次击穿,导致工作面停产30小时,工作面顶板下沉量加大,使工作面老顶初次垮落和直接顶初次垮落合二为一。
二、在初采时期,严格执行矿长、大队长跟班制度,现场指挥,狠抓工程质量。
三、在推进过程中,为防止工作面漏顶及采空区矸石窜入工作空间,在支架上方铺金属菱形网,沿工作面倾斜方向搭接长度为500mm,沿推进方向为200mm,网间采用双丝双扣,网扣间距为100mm。形成从工作面顶板到采空区的整体支护。
四、遇工作面端面距范围内顶板易冒落时,在煤壁上方以45度角打1.8米长树脂锚杆,做到超前支护。
五、为保障工作面支架的初撑力,升柱时,在顶梁与顶板接实后,继续加载3秒钟,并加强二次注液。
六、为防止支柱钻底,支架前柱穿底鞋,后柱穿360*180mm底鞋带挡矸板。
七、针对工作面出现85-87架和26-35倒架现象,经采区管理人员及工程技术人员商议,采取了向煤壁内掘超前小巷,小巷与工作面平行,然后向工作面扩帮,在炮采空间内采用金属铰接梁配单体注压支柱进行超前支护。
本工作面于2006年4月9日回采完毕,总推进度为365米,共采出原煤19.68万吨,工作面最高单产34822吨,工作面回采率为86% ,创经济效益556.30万元。在此期间工作面成功处理了倒架事故,在工作面回采后期完成了一次调斜。
通过7个月的矿压观测,基本摸清了本区域的矿压活动规律,工作面初次来压步距为17米,周期来压步距为12-18米,通过三采区内三个机采面的观测,本区域内老顶的周期来压步距为12-18米。通过工作面顶板的控制情况表明,悬移支架符合本区域内的顶板情况。
回采工作面存在问题:
一、由于本工作面采用的是原xxx工作面的支架,支柱没有专门的矿压观测接口,在安矿压表的位置必须xxx工作面的支柱。给观测工作带来一定困难。
二、由于老顶提前垮落,工作面未及时加强支护(应在工作面每两架间加2.8米长“”形钢梁配以DZ28单体液压支柱)。工作面在10月8号,出现了85-87架和26-35架倒架现象。
三、本套支架的管路吊挂混乱,影响行人通过。存在一定安全隐患。
四、本工作面煤层厚度为3.3米,由于受支架限制,采高仅能达到2.5米,工作面的回采率偏低。
在下一个工作面应采取的改进措施:
一、加强机电维修,在初采期内,要绝对保障工作面的正常循环。
二、为防止由于一个工作面出现不正常因素影响全矿产量,建议同时安装两个工作面,有一个备用工作面。以了保障全矿的稳产。
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