干气制氢装置低负荷运行时的操作优化精选.doc

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干气制氢装置低负荷运行时的操作优化精选

第30卷 第2期 石 化 技 术 与 应 用 Vol. 30 No. 2 2012年3月 Petrochemical Technology Application Mar. 2012 工业技术(156~159) 干气制氢装置低负荷运行时的操作 王辉,常永胜 (中国石化青岛石油化工有限责任公司,青岛 266043) 摘要:青岛石化15 000 m3/h 干气制氢装置低负荷运行的生产情况,并从操作参数、操作方式等方面提出了一些优化。低负荷最突出的问题就是容易导致转化炉管内介质分布不均匀,形成偏流。须提高水碳比,配氢等措施增加转化炉管内介质流量,带走炉管内过多的热量保持提降量平稳关键词:干气制氢蒸汽转化低负荷B 文章编号:1009-0045(2012)02-0156-04 中国石化青岛石油化工有限责任公司 15 000 m3/h制氢装置于 2010 年 3 月受到下游用氢装置的限制,制氢装置一直处于低负荷生产状态,在 27%~54% 的生产负荷。当制氢装置处于低负荷运行时,操作方式操作参数与设计指标(满负荷)一定的区别与设计指标,提出制氢装置长周期低负荷运转。 装置简介 .1 工艺流程装置采用烃类蒸汽转化法及PSA)提纯氢气的工艺路线,生产纯度为 99.9%的氢气,汽柴油加氢精制装置和催化汽油选择性加氢脱硫装置补充。装置主要由造气和 PSA部分组成,流程见图 1。 图 1 制氢装置流程.2 制氢原料 原料为脱硫后焦化干气、加氢干气及重整干气,组成见表 1。 表 1 制氢装置 组分 % 组分 % 氢气 24.41反丁烯 0.03甲烷 46.20顺丁烯 0.01乙烷 18.06异戊烷 0.10乙烯 0.92正戊烷 0.09丙烷 0.61总戊烯 0.01丙烯 0.36CO 1.55 异丁烷 0.28CO2 0.13 正丁烷 0.39N2 6.65 1-丁烯异丁烯 0.21硫化氢 5.29 *质量浓度,单位 mg/m3。 2 装置低负荷运行时的操作表 表 2 不同生产负荷下操作对比 生产负荷 30 40 50 100 产氢量m3·h-1) 4 500 6 000 7 500 15 000 原料量m3·h-1) 1 648 2 177 2 753 5 487 加氢反应器空速h-1 319 364 402 795 加氢反应器温度℃ 278 279 281 308 转化反应水碳比() 8.34 7.35 6.56 3.2转化温度℃ 730 743 760 840 转化残余甲烷含量%(V) 2.74 3.03 3.13 ≤6.50 2.2 加氢反应器装置加氢反应器主要任务是将少量烯烃进行加氢饱和。空速对加氢反应影响较大,增加空速,原料在催化剂床层中停留时间缩短,可能会导致反应不完全,也降低了催化剂内表面的利用率,所以欲使原料气能达到一定的加氢程度,在较低的空速下进行。考虑到设备的生产能力,在保证加氢反应器出口满足要求的条件下,通常会采用尽可能高的空速。 表 2 可,装置低负荷生产,加氢反应器的空速低。在低空速的生产状况下,原料气在催化剂床层中停留时间延长,加氢反应的程度,但也会催化剂结炭的倾向 为了抑制低空速时,适当降低加氢反应温度。表 2加氢反应器入口温度比设计指标低 25~30 ℃。一般认为烯烃每增加 1%(),温升达 25 ℃[1]。烯烃含量增加过多,温升过大,会损坏催化剂。原料组分特别是烯烃含量变化。当烯烃含量增加时,降低反应器入口温度。如果烯烃含量过高,床层温升过大,即使降低反应器入口温度也无法使床层温度保持在380 ℃ 时,必须.3 转化炉操作优化 2.3.1 转化反应水碳比水碳比。正常生产负荷下,在满足工艺控制指标要求的条件下,尽可能的降低水碳比,对节能降耗有着非常显著的作用。在低负荷生产时,过低的量容易导致物料在每根炉管内分布均,偏流,物料流速低,空速小,热量不能及时带出,严重时造成某些炉管内催化剂表面积,催化剂失活,炉管外壁局部温度偏高,造成炉管红管、花斑现象,影响催化剂和炉管的使用寿命[2]。因此采用较高的水碳比,提高物料总流量,使物料在炉管内分布更均匀,物料流速空速以有效延长炉管和催化剂的使用寿命。 处于低负荷时,水碳比,转化炉维持较大的配汽量,自产 3.5 MPa 过热蒸汽需引进部分外网 3.5 MPa 蒸汽,这样虽然能耗增加,但提高了转化率,避免了水碳比失调以及转化炉脉冲进料等不利因素,防止催化剂积。 表 不同负荷下 配汽量/() 生产负荷 30 40 50 自产蒸汽 8 485 10 647 12 246

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