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引进煤层地下气化充分利用资源记国际采矿
引进煤层地下气化充分利用资源:记国际采矿...
江西能源1992年第1期
引进煤层地下气化充分利用资源
记国际采矿科学技术讨论会片断
杜安远
(江西省能源研究会)
[摘要]本文介绍第二届国际采矿科学技术讨论会上与美苏,波,德各国专家交流
煤层地下气化的经验,并阐述了我国地下气化的历程和现状,将我省可用来气化的煤炭资
源分寿四类,分析引进地下气化的可行性,并提出积极建议.
[关键调]煤层地下气化气化建炉干馏组合碹.
_
1991年l0月中旬应邀参加中国矿业大学镍层钻孔两个以上,然后用水平钻进(无井
经办的国际采矿科学技术讨论会.参加会议祛或巷道掘进(有井法)的方法在煤层中
的国际友人有苏,美,波,德等国家的十六位将几个钻孔贯通.从其中一个钻孔鼓入空气
专家.会上对地质,水文,采煤方法.岩石或氧气,使通道点火氧化煤层,从另一钻孔
力学,地压与矿井安全等专业进行了学术交回收煤气(如图1).苏联在传统的地下气
流.内容丰富,经验新颖,是一次难得的学
习机会.我的着眼点在于煤层地下气化的新
技术和新动向.本文仅就这方面的见闻,作一
概述,并就我省遗弃的资源气化回收问题,
发表浅见,供决策机关参考.
1国内外煤层地下气化科学研究动态
1.1苏联早在1933年就开始研究试验煤
层地下气化.六十年代初期有5个商业规模
的地下气化站.到目前为止,煤层地下气化
共回收了约l500万吨煤炭,生产的煤气已
超过500亿立方米.1964~1965年Angrens—
kaga气化站,年产煤气140亿米.(相当l6
万吨煤),其价格相当于一吨煤l5~17卢布,
比当时的煤价每吨40~60卢布,要低2/3.
煤层地下气化的基本步骤是:从地面向
圉l
化炉中,具有很多垂直的鼓风井,不但增加
了很多钻井费用,而且搞乱了气化炉内的气
体流动,使氧化剂与反应面之间反应质量和
热量交换均较低,而且造成氧比剂握失率增
大,气化炉中的流动参数难以控制,部分煤
气不避免地要被流过的氧化剂烧}卓,氧化
33
剂与反应面上的碳反应很慢.由于这些原
因,使传统的地下气化技术存在许多缺点,
其一是煤气热值不高}其二是气化过程不够
稳定而且难以控制j其三是气化站环境较
乱,其四是很难获得化工产品.鉴于以上传
统技术的蚨陷,苏联寻求了地下气化的新技
术如图2.
图2
-
:.f.J
新设计的气化炉只有两个钻孔,其一为
鼓风井}其二为产气井.这样的气化炉具有稳
定的反应通道.鼓风井的全长都装有套管.出
气井只有井底到煤层加套管.井底贯通后形
成联合的液压系统.在鼓风井底部,先形成燃
烧面,当两井之间煤层气化时,鼓风点沿着
1——带套管的鼓风井
2——无套管的产气井
3——煤层
4——厦应通道
5——EL气化完的碴
B——初冶气化通遭
——
转换鼓风点
鼓风井移动,这样氧化剂就被稳定地供应到
反应表面.在通道煤壁上进行多相反应,不
仅使煤表面温度升高,而且减少了向周围的
热损失.这种新技术经过试验取得的数据证
明比传统技术优越,仅将能量和热效率的差
异列表如下
表l地下气化中的能量平衡
能量分布传统技术%新技术%
干煤气的热值60.080.0
煤气水份15.05.0
现场热损失15.05.0
a4
表2气化站的热效率
气化压力
参数
传统技术新技术
地下气化的能量平衡MPa0.2一O.32.O~3.0
未燃烧的煤%15.010.0
地下水蒸发的热损失%10.0
煤气的物理热%5.010.0
漏失的煤气%10.0
煤气的热%50.070.0
热效率%55.030.0
热能转化率35.039.0
压缩机功率7.03.0
热能静转化率,~23.036.0
总效率%15.42g.8
表2说明,新技术的气化压力达2.O~
3.0MPa,高于传统技术1O倍,可以避免地
下水蒸发的热损失以及煤气的诵失,煤气中
的CO和cH.含量增加(cH.含量高达l5%
以上),从而提高了煤气的比热.煤气的物
理热回收用于产生水蒸气,使高压气化的热
效率达到8O,而传统技术的热敢率只有
55.
煤层地下气化的新技术试验,显示出对
垂深700米以下的深部煤层具有远大的前
景.因为在600~1200米的深部,可以很容
易取得所需要的压力13~I5MPa,而不会产
生周围煤岩的断裂和煤气的损失.’
煤层地下气化,如用氧气和水蒸汽鼓
风,则除去COz和H:S,就可得到台成煤
气,可以用来合成氨,甲烷,甲醇,汽油,
柴油和其他工业燃料,还可以用煤气发电.
1.2美国番大学,研究所以及番资源公
司,自七十年代初到八十年代末,在二十多
处试验室和现场进行试验和研究.美国工业
性试验是在垂深30~300米的浅部进行,他
们得到的主要结论性意见认为
(1)地下气化所生产的台成气,其运
行费用低于地面气化.
(2)用地下气化法生产台成气,
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