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厚壁压力油罐人孔锻件裂纹分析及其焊接
厚壁压力油罐人孔锻件裂纹分析及其焊接
newmaker
摘 要:在厚壁压力油罐的人孔接管锻件与筒体的组合焊缝焊接修复时,异常产生了焊接裂纹,且不断向人孔接管锻件扩展的现象进行了分析,采用电子显微镜观察,进行化学成分分析及力学性能试验,发现人孔接管锻件韧性差、晶粒粗大,采用正火加回火热处理工艺重新热处理人孔接管锻件,能重新使锻件性能满足标准要求,按焊接工艺要求施焊人孔接管锻件与筒体的组合焊缝,一次探伤合格。 关键词:压力容器;筒型锻件;裂纹;正火;焊接 0 引 言 压力油罐属二类压力容器,根据来水量不同,其控制水电站中水轮发电机叶片角度,设计工作压力6.3MPa,水压试验压力8.75MPa,设计工作温度50℃,工作介质为油,焊缝系数为1,容积19.78m3,筒体与封头采用16MnR正火状态材料,钢板逐张进行超声波探伤,质量按标准JB4730-94的Ⅲ级规定,A、B类对接焊缝进行100%γ射线探伤,按JB4730-94标准Ⅱ级合格,合格后再以每条焊逢长度的20%进行超声波检测,按JB4730-94标准Ⅰ级合格,人孔、法兰、接管均采用符合JB4726-2000标准的16MnⅢ级锻件(正火),D类接头焊后应进行100%磁粉探伤,按JB4730-94标准Ⅰ级合格,该设备全部焊接完毕且无损检测合格后再进行整体消应力热处理。水压试验时,在人孔接管锻件与筒体的组合焊缝处产生了裂纹,在随后的裂纹返修时,发现碳弧气刨过程中,裂纹由焊逢斜向锻件里不断扩展,锻件碳弧气刨吹掉约600mm长、20mm深度后,仍不断产生裂纹,有的部位当时未发现裂纹,但随后又产生裂纹,只好停止焊逢返修。为分析此种现象产生的原因,从返修时产生裂纹已报废的人孔接管锻件上,取样进行化学成分分析、力学性能检验、宏观微观金相观察,从而找出产生问题的原因,制定处理措施。 1 试验材料及方法 1.1 试验材料 筒节材料为16MnR,板厚50mm;人孔接管为16Mn锻件(JB4726-2000标准的Ⅲ级),其尺寸为φ572/φ450×425 mm,16MnR筒节材料标称化学成分及供应商提供的化学成分、16Mn锻件的标称及供应商提供的化学成分及实测化学成分见表1。
表1 筒节及锻件的化学成分(Wt%)
1.2 试验样品制备及方法 从报废的人孔接管锻件上按切向分别截取拉伸试样、冲击试样、金相试样,用机加工方法按GB/T229标准制成标准的夏比冲击试样,分别进行室温、0℃的冲击试验,并对冲击断口直接进行观察;拉伸试样按GB/T6397中的R4号(d0=10mm,l0=50mm)制备,拉伸试验按GB/T228标准进行;金相试样制备是在金相砂纸上磨至1800#,然后用三氧化二铬水溶液在P-2型抛光机上抛光,洗净后用热酸浸蚀,使其显示出样品的显微组织。冲击断口和金相试样的观察在Quanta 400扫描电镜(SEM)中进行。采用溶解法进行化学成分分析。 2试验结果与分析 2.1报废人孔接管锻件 2.1.1力学性能 锻件的力学性能列于表2,评定标准按《压力容器用碳素钢和低合金钢锻件》JB4726-2000[1],由表2可见,实测的锻件力学性能与供应商提供的数据相差较大,其强度超过标准上限,冲击功远低于标准要求的最低值,呈现高强、低朔性、低韧性。
表2 报废锻件的力学性能
2.1.2金相组织及裂纹分析 该锻件经碳弧气刨后,在碳弧气刨的凹槽处起源有宏观可见的裂纹,裂纹长约12㎜,由焊逢斜向锻件里扩展,见图1a。在金相显微镜下凹槽附近的深灰色区域,在扫描电镜下显示为白亮区域,见图1b,凹槽附近的深灰色区域组织为马氏体+残余奥氏体,硬度HV0.1 500,454,438;与深灰色相邻区域硬度HV0.1 331,311,323,其组织依次为(图1C)屈氏体→索氏体→索氏体+铁素体→不规则块状铁素体+珠光体,。远离裂纹处的组织为不规则块状铁素体+珠光体,见图1d。观察试样抛光面,裂纹附近无脱碳现象,无严重的夹杂物。经测定,人孔接管锻件晶粒度为4~5级,比较粗大,图1d也可以证明这一点。
(a)宏观金相;(b)裂纹起始部位特征;
(c)远离裂纹区域组织;(d)凹槽处深灰色区域组织 图1 人孔接管锻件裂纹及显微组织
人孔锻件冲击断口经丙酮超声清洗后,可见断面呈图2所示的解理特征。解理单元较大,局部二次裂纹明显,断面上未发现大的夹杂物、疏松、气孔等异常冶金缺陷。
图2 人孔锻件冲击断口形貌
由于人孔接管锻件锻造比较大、壁厚,必须850℃~1250℃较高的温度锻造,在此温度区域16Mn晶粒极容易长大导致过热[ 2],在人孔接管锻件与筒体的组合焊缝高拘束焊接时,在返修焊缝裂纹时,由于渗碳层和残余奥氏体的存在,成分偏析又较为严重,在热应力和较大拘束应力的联合作用下,诱发了马氏体相变
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