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2012年5月2日乐清3号汽机跳闸分析汇报
5月2日#3汽轮机跳闸分析报告 ; 事故前机组运行工况:负荷413.9MW,主汽压力16.52MPa,给水流量1172 t/h,A、B、C、D、E磨运行,3A、3B小机运行,机组处于协调方式。; 2日12:47开始,运行人员按定期工作要求进行#3汽轮机汽门ATT试验。
依次进行#1高主、#1高调、补汽阀,#2高主、#2高调,#1中主、#1中调,#2中主、#2中调ATT试验。
; 13:08:49,#2中主、中调门ATT试验的测试顺控步序结束,开始恢复顺控步序,51步已执行,#2中主门已开启;13:11,进行52步开启#2中调门,顺控发指令关跳闸电磁阀2(该电磁阀为常开型,得电关),同时放开伺服阀阀限到105%,伺服阀指令为100%,此时反馈指示仍为0%,#2中调门没有正常开启。; 13:11:33,EH母管压力从161bar下跌到联锁启备泵定值(115bar),#1EH备用油泵自启,EH母管压力上升到143bar。
13:14,巡检人员到#2中调门现场检查是否漏油及确认实际位置,检查结果未发现漏油,同时确认调门为全关状态;然后继续沿EH进油管路进行检查有无泄漏。; 13:16,运行操作员在DEH画面手动退出ATT试验程序无效。热工维护人员现场核对跳闸电磁阀2是否得电,测量后线圈已带电24V。
13:18,运行操作员强制设置#2中调门阀限为0%无效。
13:20,运行要求热工强制关闭#2中压主汽门组。13:23,热工维护人员现场返回,开始逻辑检查。 ; 13:27:17,#1EH油泵跳闸,EH母管油压开始下降。
13:27:54,EH母管油压降到跳机保护动作值(105bar),汽轮机跳闸,MFT动作。
13:27:59,#2EH油泵跳闸。; 1. 2日下午机务维护人员更换#2中调门跳闸电磁阀1和跳闸电磁阀2。
2. 2日下午电气维护人员更换#1、2EH油泵电机热继电器,定值整定在56A。
3. 21:40,汽机冲转后重做#2中主门、中调门ATT试验,试验成功。
以上工作完成后,#3机组于5月2日21:47并网。;三、故障查找; 4. 跳闸后,电气维护人员到现场检查电气设备,用手触摸两台EH油泵电机表面温度都很高;#1EH油泵电机热继电器已动作,还未自动复位,热继电器表面温度很高,无法用手触碰,热继电器定值设定52A;#2EH油泵电机热继电器正常,但热继电器表面温度较高,应是热继电器已复位,热继电器定值设定52A。; 两台EH油泵电机品牌为ABB,功率30KW,额定电流54A。热继电器整定值按额定电流的0.95~1.05倍整定,设为52A在合理范围内。正常运行时电流在25~32A之间。13:11,#中调门恢复开启指令发出后,#2EH油泵电机电流上升到52A,#1EH油泵电机联锁自启后电流达到55A,之后#1EH油泵电机电流在55~60.2A之间波动,#2EH油泵电机电流在52~62.7A之间波动。13:27:17,#1EH油泵跳闸,13:27:58秒,#2EH油泵跳闸。; 3日上午对两只热继电器做特性试验,#1热继电器接入59A电流时,动作时间为4分23秒,接入57A电流时,动作时间为6分40秒;#2热继电器接入59A电流时,动作时间为4分04秒,接入57A电流时,动作时间为10分10秒。
从各电气记录量和检查情况分析,EH油泵电机过载保护跳闸动作正确。; 两台EH油泵电机为ABB品牌,功率30KW,额定电流54A。正常运行时,电流在25~32A之间。 13:11分,#2 EH油泵运行,电机电流52A,#1 EH油泵电机启动后电流55A,之后#1 EH油泵电机电流在55~60.2A之间波动,#2 EH油泵电机电流在52~62.7 A之间波动。13:27:17,#1 EH油泵跳闸,13:27:58,#2 EH油泵跳闸。
从各电气记录量和检查情况分析,EH油泵过载保护跳闸动作正确。
;四、原因分析;五、防范措施;汇报完毕!
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