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综采工作面快速撤除、安装技术研究.doc

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综采工作面快速撤除、安装技术研究

※※※※※※※※※ ※ 科技成果总结 ※ ※※※※※※※※※ 贵州发耳煤业有限公司 综采工作面快速撤除、安装技术研究 支架滑移轨道的设计与应用 在工作面撤除支架过程中,由于支架重量大,支架滑移经常会破坏工作面底板,浮矸堆积,摩擦系数增大,安全系数降低,易发生拖移绞车断钢丝绳或支架滑移通道高度不够的情况,必须人工清理浮矸,增加作业人员劳动强度,降低了撤除进度,不利于顶板的控制,为解决这些问题,在公司领导的帮助下,我们研究设计了这套支架滑移轨道。 组成 扇形板、特殊轨枕、18公斤轨道等。 设备加工 特殊轨枕:材料使用11#矿工钢作为滑道的轨枕,轨枕长1.6m,两端各加工能固定两根轨道的装置,要求第一根距轨枕端头100mm,第二根距第一根260mm,第一根高第二根50mm,(轨枕加工图如附图所示), 扇形板:材料使用20mm的铁板加工,详细尺寸如附图所示。 安装(见附图所示) 滑移轨道材主要由轨枕、轨道和扇形板三部分组成,先将扇形板定位安装,做为支架上滑移轨道的装置,扇形板与滑道连接,按照1.5m间距铺设轨枕,轨枕上方固定安装四根轨道,中间两根轨道作为支架的滑行道,外侧两根轨道起防止支架脱离滑道的防护作用,轨道之间用特殊道夹板连接,滑道末端与支架装车平台联为一体。铺设滑道时,必须保证滑道的平、直。 使用效果 1、减少了支架拖移摩擦阻力,提高了作业安全系数; 2、便于工作面撤除支架期间顶板管理; 3、支架滑移轨道的使用,减少了人工清理浮矸的工序,节省人力物力,减轻了作业人员的劳动强度; 4、快速的撤除工作面支架,节约支架撤除时间,提高循环进度; 5、减轻拉运绞车负荷,有效地保护了钢丝绳。 综采工作面撤出线路优化 发耳一矿10101综采工作面回采推进至停采线位置前,为安全及时地撤除工作面全部设备,经综合分析工作面撤出线路方案,采取设计施工10101回撤联络巷的撤出线路方案施工回撤联络巷,贯通10101切眼和1103切眼联络巷,优化运输线路,缩短运输距离,减少运输环节,安全及时的撤除工作面全部设备。 1、概况 发耳一矿10101综采工作面回采推进至停采线位置前,为安全及时地撤除工作面全部设备,经综合分析工作面撤出线路方案,决定利用80m掘进回风巷,采取设计施工10101回撤联络巷的撤出线路方案,由于工作面SGZ830刮板输送机、液压支架直接运输到1103切眼进行安装,利用原有巷道进行回撤,增加68m运输距离、两部绞车、一条斜巷提升,不利于安全及时的撤除工作面全部设备,于是在对应10101工作面停采线位置,施工回撤联络巷,贯通10101切眼和1103切眼联络巷(掘进回风巷),优化运输线路,缩短运输距离,减少运输环节,安全及时的撤除工作面全部设备。见附图1。 2、工作面回撤线路方案选择 方案1:10101切眼——10101运输顺槽——皮带下山——1103切眼联络巷——1103切眼,见附图2。 方案2:10101切眼——10101回撤联络巷——1103切眼联络巷——1103切眼,见附图3。 方案比较 方案 方案1 方案2 优点 节省11.5m巷道工程 减少68m运输距离,两部绞车,一条提升斜巷,有利于安全的撤除设备,提高回撤进度,减少运输用工、煤巷巷道施工增加产量 缺点 增加68m运输距离,两部 增加11.5m巷道工程 绞车,一条提升斜巷,不 利于安全及时的撤除设备, 增加劳动用工 经过比较,选择方案2设计施工10101回撤联络巷,贯通10101切眼和1103切眼联络巷,优化运输线路,通过回撤联络巷直接由10101切眼把工作面刮板输送机、液压支架利用滑移轨道拖移到1303切眼联络巷装车平台后,运输到1103切眼进行安装。 3、设计 10101回撤联络巷对应切眼停采线位置开门,施工方位:127°29′01″,S掘=8.8㎡,施工长度11.5m。联络巷延煤层顶板掘进,采用全断面锚网支护,锚杆间排距顶板为950×1000mm、两帮为1000×1000mm,煤矸走采面运输系统。开口和贯通交叉口处,采用锚索加强支护,施工距贯通3m处挑顶到2.5m高度。 4、优化效果 a、优化后减少68m运输距离,两部绞车,一条提升斜巷,每班减少用工6个。 b、有效提高回撤安装进度,10101工作面支架121车,830运输机121节、61车,运搬工区采取2班回撤安装,平均每班回撤4车,总计回撤92个班,减少用工552个、每工76元,共节约用工资金41952元。 c、每天多运输一车,提前3天完成撤除安装任务,多3天采煤产量3999t,回撤联络巷全煤巷道,多出煤163.9t,吨煤售价265元,提高

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