折服德国专家重庆工人.docVIP

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折服德国专家重庆工人

折服德国专家重庆工人      “了不起!中国工人了不起!你们已经是老师了!”   120天,160天,191天,231天……这是在重庆长寿的四川维尼纶厂(以下简称川维厂)裂化反应炉最近几年的每次运行周期。   2004年4月,川维厂派人到德国原设备引进厂回访,当得知川维厂裂化反应炉目前的运行周期时,德国专家大吃一惊:“了不起!中国工人了不起!你们已经是老师了!”   在德国专家看来,这是一个奇迹。   因为,这台上世纪70年代从德国引进的设备,原设计运行周期只有45天,而川维厂竟然把设计周期提高了5倍!   创造这个奇迹的,是共产党员、高级化工技师米钰林。谁也没有想到,他以前只是一个仅有初中文化的普通工人。   在川维厂工作28年,米钰林的生活很清贫。但是,他却掌握了具有世界先进水平的天然气部分氧化制乙炔技术,仅最近3年就为企业节约七八百万元。   因为他创下的一个个奇迹,去年,49岁的米钰林获得了“全国五一劳动奖章”和重庆市首届“十佳知识型职工”殊荣。      “不怕没文化,就怕没骨气、不学习。”      1972年,米钰林初中毕业下乡当知青。4年后,被分配到川维厂乙炔车间当操作工,与他同时到这个岗位的,多数是大学生。   乙炔车间裂解装置被誉为企业的心脏,是整套生产流程线上最核心、最危险、联锁最复杂的部分,操作工艺不易掌握,稍有不慎就会引起事故,甚至发生爆炸,因而又被称为“火山口”。   林立的塔罐,纵横的管网,魔幻般的化学反应……米钰林仿佛面对一部深奥的天书!“连英文字母我都认不全啊!要操作这个装置,真是比登天还难!”米钰林开始打退堂鼓了,他想去当车工。   接下来发生的一件事,使米钰林受到极大刺激。   厂里引进的设备开始试车。经过短期培训的米钰林准备启动一个乙炔炉的烧嘴板冷却系统,结果不得要领,整整4个小时,系统都没能运转。   “你是啷个学的?!”值班长非常生气,大声喝斥,“这么简单的操作都不行,你还能干啥子?”   “丢人现眼!我恨不得钻进地缝!”那一刻,??钰林被深深刺痛了,“不蒸馒头,也要蒸(争)口气。我就不信掌握不了这套技术!”   米钰林老老实实地从化工基础知识、工艺流程等基本知识学起。   A、B、C,X+Y……这些简单的符号,米钰林学起来非常吃力。集体宿舍的床上,车间的水泥地上……米钰林专心地听技术人员讲解,下课后就拿着流程图跑到装置上去查对,把每一个部件的位置搞清楚。看不懂、不理解,他就对技术员“穷追不舍”,一遍不行,就跑两遍、三遍,直到弄懂。妻子孟小梅说:“有时深更半夜悟出点道理,他立马翻身起床记下,生怕天亮后忘了。”   米钰林爱好书法、摄影,喜欢打篮球,看到同事们在球场上快乐地奔跑,他心里痒痒的。但是,他必须克制自己,他心里很清楚:自己文化低,不学就落后,就要受气!   为了“争口气”,当人家散步聊天、唱歌跳舞、看电影时,米钰林把自己关进宿舍,“恶补”高中数理化课程,学习高等数学、天然气化工知识等。寝室的地板成了他的作业纸,画满了工艺流程图,寝室门成了黑板,写满了公式、分子式、联锁系统的顺口溜。   学习、实践,再学习、再实践,米钰林终于掌握了天然气部分氧化制乙炔技术,成功地“入了门”。   2000年,川维厂决定淘汰已经使用20多年的气动仪表控制系统,改用更先进的计算机DCS操作系统。年近50岁的米钰林又一次扎进了新知识的海洋,虽然头发掉了不少,但他很快成为了DCS操作系统的能手。   1983年,米钰林当上班长,1995年入党,以后又被提升为值班长、工段长、装置操作主管。从初中生到高级化工技师,米钰林由“门外汉”变成了“土专家”,并带出了30多名高徒,而这些徒弟多数是科班大学生。      “只要不迷信,洋设备洋技术也可以‘动刀’。”      直到上个世纪90年代中期,川维厂仍在沿用20多年前从德国引进的裂化反应炉。   按德国专家设计,裂化反应炉每45天就得停车检修,每检修一次,要花数万元,还会因此而停产,给企业带来不小的经济损失。   随着技术与经验的逐渐成熟,米钰林心里对这套洋设备、洋技术的问号也就越来越多―――   为什么裂解装置在运行中联锁停车这么频繁?难道停车次数就不可以减少?为什么运行45天就要停车检修?难道运行周期就不可以延长?   …………   面对一大堆的“为什么”,米钰林寝食难安。   仔细分析,查阅资料,冥思苦想,反复试验,米钰林终于逮住了“顽敌”:裂化气反应炉运行中产生的碳黑,导致设备“堵塞”,从而影响裂化气反应炉运行周期。   米钰林兴奋不已,与技术员一道,大胆地给洋设备“动手术”:改造过滤网使其经常切换,有效延缓堵塞速度;优化工艺,调整流程,减少能耗,降低磨损……   围绕提

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