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陶瓷风齐风齐案例分析.ppt

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烧成二车间1031F风惊案例分析 案例分析 稽核中心 2010.12.15 事件回顾: 4月份开窑不久,品管部反馈仓库退回300多件1031底部后期风齐产品出现,其中1031F比例较为严重,生产二部对现行产品检查发现仍有大量风齐出现(发现半成品泥坯在排污口贴牌处有裂,从底部往前部延伸、从排污口往后延伸),当时陈火兴、易文玉、杨龙、蒋廷勇现场分析并检查。经商讨由注浆车间在出坯后,在排污口贴牌处压裂,风惊现象由试验初期的80%下降到5-10%,产品最终风齐比例趋于1.5%的正常状态。 事件描述: 1、11月份以来,1031F(400底)排污口贴牌处又出现风惊现象,达到40%的比例,经一段时间的检查,统计发现注浆七车间87线最严重,,连续对后期风惊产品保留分析发现,每天平均有5件都是87线生产的。 2、烧成车间第一时间通知注浆,同时与PMC沟通将400底产品转移到生产熟练程度较高的5楼生产,到目前为止1031F风惊缺陷趋于正常比例1%。 事件调查: 1、1031F(400底)批量性风惊在5月27日经商讨解决后,并未将改善动作保留在工艺文件与工艺记录上; 2、从10月份以来,注浆车间加开了1031F(400底)的注浆线,但该部分线员工对于产品的操作程度没有其他生产线熟练。 事件解决方案: 1、将1031F(400底)产品分别进1#、2#窑进行风惊数量对比,2#窑出现风惊缺陷大于1#窑。 2、再进行板位调整,产品装2、4号板位共两件和将产品每个板位全装烧共5件,试烧结果每个板位全部装烧效果较好。 3、烧成车间规定每个窑车装5件1031(400底)产品进1#窑。 事件解决方案: 4、11月5日,经陈经理、易助理、杨龙、蒋主任、殷科开会商讨1031F(400底)风惊现象的解决方案,确定在排污口裂纹处开直径20MM的孔,截断裂纹延伸,经试验后,风惊现象降低到20%; 事件解决方案: 5、11月10日陈经理、易助理、杨龙、蒋主任、殷科开会商讨决定在泥坯裂纹贴牌处加大修刮圆弧,刮到裂纹深处,减小圆弧的收缩拉力,连续5天的试验,1031风齐现象降低到3%,并经品管确定未对产品外观和功能产生影响; 事件解决方案: 6、11月20日开始修改1031F线上模具; 7、11月23日复印车间的1031F模具已经修改完成,树脂模开始修改。 8、形成对后期风惊验收确认机制,由烧成车间总带班或生产经理签名确认。 改善要点: 1.部门之间通力合作; 2.吸取经验教训,将改善过程及改善动作用书面的文字将其进行保存,作为日后改善的参考; 3.源于认同,部门的得失没有计较,解决问题才是关键。 案例启示: 有效的改善源于部门间对责任的认同,有了共同的责任,才能做到全员参与; 经验的总结是日后改善的参考。 * * 1031F风齐位置 1031F改善后

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